铜渣制备微电解填料及其处理甲基橙废水的研究

2018-01-18 06:45唐琼瑶孙洋洋江西理工大学建筑与测绘工程学院江西赣州4000深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿广东韶关500江西理工大学资源与环境工程学院江西赣州4000
金属矿山 2018年1期
关键词:铁碳铜渣煤粉

唐琼瑶 黄 磊 刘 浩 余 文 孙洋洋(.江西理工大学建筑与测绘工程学院,江西 赣州 4000;.深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿,广东 韶关 500;.江西理工大学资源与环境工程学院,江西 赣州 4000)

铜是重要的工业原料,我国97%以上的铜由火法冶炼生产。火法冶炼每生产1 t精铜,就产出2~3 t铜渣[1],按我国目前年产800万t精炼铜计,年产铜渣量约2 000万t。铜渣是炉料和燃料中各种氧化物熔融而成的共熔体,含Fe、Cu、Zn、Pb、Co、Ni、Au、Ag等多种有价金属及贵金属。其中,Fe含量普遍较高,一般为30%~50%,主要以铁橄榄石形式存在。目前尚未有成熟的技术实现铜渣的深度综合利用,故而主要以堆存为主[2-3]。铜渣的堆存不仅占用大量的土地,而且铜渣中的重金属进入土壤和水体会造成水土污染[4]。因此,实现铜渣的综合资源化利用具有重要的现实意义。

微电解法是常用的污水处理方法,已被广泛应用于印染、制药、石化、农药、电镀、食品加工等有毒难降解工业废水的处理[5-10],以零价铁颗粒和炭颗粒分别为正极和负极,废水为电解质溶液,发生氧化—还原反应,形成原电池,高效地降解废水中的有毒难降解污染物,显著地提高废水的可生化性[11]。目前,铁碳微电解填料以直接还原铁粉、活性炭和有色金属添加剂为原料制备,由于原材料价格较高,导致生产成本较高[12-13],限制了微电解填料技术的推广。本研究以贵溪冶炼厂的水淬铜渣为原料,采用煤基直接还原技术制备铁碳微电解填料,并用于处理甲基橙模拟废水,实现以废治废,为铜渣的综合利用提供新思路。

1 试验原料和试验方法

1.1 试验原料

贵溪冶炼厂的水淬铜渣样的X荧光分析结果见表1,XRD图谱见图1,试验用还原剂无烟煤取自山东某地,工业分析结果见表2。

表1 铜渣的X荧光分析结果Table 1 Results of X-ray fluorescence analysis of copper slag %

图1 铜渣的XRD图谱Fig.1 XRD patterns of copper slag1—铁橄榄石(Fe2SiO4);2—磁铁矿(Fe3O4)

表2 无烟煤工业分析结果Table 2 Industrial analysis results of anthracite %

从表1可知,铜渣铁、铜、铅、锌含量分别为36.66%、0.37%、0.47%和1.77%,主要脉石组分为SiO2和Al2O3。

从图1可知,铜渣中主要物相为铁橄榄石和磁铁矿相。

从表2可知,无烟煤灰分和硫含量分别仅有10.91%和0.39%,挥发分及固定碳总含量达88.29%,属优质还原剂。

1.2 试验方法

(1)微电解填料的制备。在碎磨至-0.074 mm占94.80%的铜渣中加入一定量的粒度为-0.1 mm的还原煤,然后加入与铜渣+煤粉总质量比为1%的黏结剂羧甲基纤维素钠,混匀后加水调匀,制成直径10 mm左右的小球,在105 ℃的烘箱中干燥后装入石墨坩埚中,在马弗炉中一定温度下焙烧一定时间后取出,在空气中冷却,得铁碳微电解填料(以下简称填料),将填料研磨至-0.1 mm备用。

(2)废水的处理。用分析纯甲基橙试剂配置浓度为100 mg/L的模拟废水,在500 mL的烧杯中装入400 mL甲基橙溶液,用H2SO4或NaOH溶液调节模拟废水的初始pH后加入一定量的填料,用磁力转子搅拌(转速为1 500 r/min)一定时间后取样并用0.45 μm的过滤头过滤,用紫外分光光度计检测溶液中甲基橙的浓度,并计算溶液的甲基橙去除率。

2 试验结果与讨论

2.1 焙烧温度的影响

在煤粉与铜渣质量比为30%,焙烧时间为60 min,模拟废水的初始pH=6,填料用量为2 g的情况下进行焙烧温度试验,结果见图2。

图2 焙烧温度对甲基橙去除率的影响Fig.2 Effect of roasting temperature on removal rate of methyl orange■—1 000 ℃;●—1 100 ℃;▲—1 150 ℃;▼—1 200 ℃

由图2可知,填料焙烧温度对甲基橙去除率有较大的影响,焙烧温度从1 000 ℃提高至1 150 ℃,相同处理时间条件下,甲基橙去除率明显上升;继续提高焙烧温度,填料对甲基橙的去除效率小幅下降,其原因可能是焙烧温度过高导致生成的金属铁颗粒不断积聚长大,减小了与溶液的接触面积所致。因此,确定焙烧温度为1 150 ℃。

2.2 焙烧时间的影响

在煤粉与铜渣质量比为30%,焙烧温度为1 150 ℃,模拟废水的初始pH=6,填料用量为2 g的情况下进行焙烧时间试验,结果见图3。

图3 焙烧时间对甲基橙去除率的影响Fig.3 Effect of roasting time on removal rate of methyl orange■—20 min;●—40 min;▲—60 min;▼—80 min

由图3可知,在处理时间相同的情况下,随着焙烧时间的延长,甲基橙的去除率逐渐升高。综合考虑,确定焙烧时间为60 min。

2.3 煤用量的影响

在焙烧温度为1 150 ℃,焙烧时间为60 min,模拟废水的初始pH=6,填料用量为2 g的情况下进行煤粉与铜渣质量比试验,结果见图4。

图4 煤粉与铜渣质量比对甲基橙去除率的影响Fig.4 Effect of the mass ratio of coal dust and copper slag on removal rate of methyl orange■—20%;●—25%;▲—30%;▼—35%;◆—40%

由图4可见,在相同处理时间情况下,煤粉与铜渣质量比从20%提高至25%,甲基橙的去除率略有增加;继续增大煤用量,甲基橙的去除率下降,其原因可能为煤过多情况下,虽然有利于铁矿物还原,但是相同质量的填料中实际含有的金属铁减少所致。因此,确定煤用量为25%。

2.4 填料用量的影响

在煤粉与铜渣质量比为25%,焙烧温度为1 150 ℃,焙烧时间为60 min,模拟废水的初始pH=6情况下进行填料的用量试验,结果见图5。

图5 填料用量对甲基橙去除率的影响Fig.5 Effect of filler dosage on removal rate of methyl orange■—0.5 g;●—1.0 g;▲—1.5 g;▼—2.0 g

由图5可知,在相同处理时间情况下,增加填料用量可以提高甲基橙的去除率。填料用量为2.0 g,处理时间仅为10 min时,甲基橙去除率达99 %以上。填料用量增加,则发生电化学反应的原电池数目增加,从而处理效率提高。综合考虑,确定填料用量为2.0 g。

2.5 溶液初始pH的影响

在煤粉与铜渣质量比为25%,焙烧温度为1 150 ℃,焙烧时间为60 min,填料用量为2.0 g情况下进行模拟废水的初始pH试验,结果见图6。

图6 溶液pH对甲基橙去除率的影响Fig.6 Effect of pH value on the removal rate of methyl orange■—pH=2;●—pH=4;▲—pH=6;▼—pH=8;◆—pH=10

由图6可知,不同pH下甲基橙去除率相近,当处理时间为10 min时,甲基橙去除率均在95%以上。由此说明,微电解填料对溶液pH的适应性很好,在pH=2~10情况下均具有良好的去除甲基橙的能力。

3 结 论

(1)贵溪冶炼厂的水淬铜渣的主要成分为Fe、SiO2,其次为Al2O3,含量分别为36.66%、36.66%、9.72%,铜、铅、锌含量分别为0.37%、0.47%和1.77%,主要物相为铁橄榄石和磁铁矿。

(2)用碎磨至-0.074 mm占94.80%的铜渣与-0.1 mm的山东某无烟煤(质量比为4∶1)制成的φ10 mm左右的小球,干燥后在马弗炉中1 150 ℃焙烧60 min,制得的填料碎磨至-0.1 mm后,取2.0 g用于处理浓度为100 mg/L、体积为400 mL的甲基橙模拟废水,在初始pH=2~10的情况下处理10 min,甲基橙的去除率均在95%以上。

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