郭永和,王原
(内蒙古亿利化学工业有限公司,内蒙古 鄂尔多斯 014300)
【蒸发与固碱】
碱液浓缩器泄漏原因及改进措施
郭永和*,王原
(内蒙古亿利化学工业有限公司,内蒙古 鄂尔多斯 014300)
片状烧碱;浓缩器;泄漏原因;成膜分配器;换热管
从设备结构及工艺控制参数方面分析了碱液浓缩器泄漏原因,并提出了改进措施。
内蒙古亿利化学工业有限公司(以下简称“亿利化学”)10万t/a片碱装置于2006年引进国外某公司的生产工艺及成套设备。该装置自投产以来因片碱浓缩器频繁泄漏,一直不能稳定运行,造成产品产量和质量均不能达到设计要求。亿利化学决定对Ⅰ效降膜浓缩器进行改造,并对工艺进行优化。
片碱浓缩工序采用两效逆流降膜浓缩工艺。来自蒸发系统的48%(质量分数,下同)碱液进入Ⅱ效降膜浓缩器,由Ⅰ效降膜浓缩器产生的二次蒸汽为热源将碱液浓缩至62%;然后由62%碱泵将其送入Ⅰ效降膜浓缩器与热熔盐(成分为40%NaNO2,7%NaNO3,53%KNO3)进行换热,浓缩至98.5%(工艺流程见图1);经过碱分配器进入片碱机制片后送入包装工序进行包装。
Ⅰ效降膜浓缩器是由筒体、管板、折流板、管箱、补偿器、换热管束(换热管规格ASTM B161 UNS NO2201,Φ38.1×2.11×6 000,248支)等组成(见图2)。在上管板处每一根列管上都安装一个膜分配器,高度偏差控制在±1 mm以内,碱液从上管箱侧部对称进入。
图1 碱液浓缩工艺流程示意图Fig.1 Process flow diagram of alkali concentration
对设备运行跟踪发现,在使用一段时间后,浓缩器下管板处的列管出现了熔盐泄漏。泄漏的熔盐进入碱液造成污染,只有停车修补,方可继续使用。图3是浓缩器下管板处列管腐蚀损坏的照片。
图2 浓缩器结构示意图Fig.2 Structural diagram of concentrator
鼓包、冲刷痕迹图3 换热管腐蚀照片Fig.3 Picture of corroded heat exchange tube
由图3可以看出:浓缩器部分换热管和下管板连接处出现了不同程度的损坏,主要损坏形式为换热管弯曲变形、横向拉裂、换热管和管板胀接处鼓包、减薄等。对损坏部位进行了分析,认为造成损坏的原因有如下几点。
(1)由于换热管和筒体的变形量不一致,换热管在升温时受压应力而弯曲,换热管降温时受拉应力从薄弱处横向撕裂。
(2)在制造过程中由于换热管和管板胀接处没有胀紧,熔盐进入换热管和管板结合处的缝隙中。在开停车过程中,因熔盐体积的膨胀使换热管变形鼓包。
(3)在碱液由上而下的流动过程中,随着水分的蒸发,浓度不断升高,高浓度的碱液对管道的磨蚀越来越严重;同时,碱中NaClO3的含量升高,而NaClO3对镍材具有强烈的腐蚀性。氯酸盐在250 ℃以上时会逐渐分解,并放出新生态的氧与镍材发生反应,生成氧化镍层,氧化镍层溶于浓碱中被带走;这样的过程反复进行[1]。
(4)进浓缩器的碱液流量较低,为满负荷的24%左右,换热管内的碱液成膜不均匀,换热管局部干烧而使换热管变形损坏。
针对以上几种情况,通过与国内设备制造厂家进行技术交流,亿利化学对设备进行了改造,同时优化了生产工艺。
(1)加大浓缩器的补偿量,以抵消换热管的热变形量。
(2)提高设备的制作质量,严格控制胀接工艺,保证胀接贴合度。
(3)对浓缩器的膜分配器及换热管的长径比进行重新设计。
(4)严格控制碱中NaClO3质量分数≤3.0×10-5,并对糖泵进行改造,调整加糖量为理论用量的6~8倍。
NaClO3与糖的反应方程式[1]为:
生成的CO2与NaOH反应:
(5)提高碱液流量,使设备负荷在≥60%的条件下运行。
(6)控制开停车升温和降温速率,保证升温和降温速率≤20 ℃/h,短期停车时熔盐温度控制在220 ℃热待机。
(1)对工艺控制参数的调整和设备改造后,该工序的运行状况明显好转,没有因浓缩器泄漏导致片碱工序停车。
(2)产品产量和质量显著提高,由70 t/d提高到185~200 t/d,产品合格率达到100%。既降低了设备运行成本又提高了产品产量和质量,为片碱的持续稳定生产奠定了坚实的基础。
[1] 程殿彬,陈伯森,施孝奎.离子膜法制碱生产技术[M].北京:化学工业出版社,2001:213.
[编辑:董红果]
Causes of alkali concentrator leak and improvement measures
GUOYonghe,WANGYuan
(Inner Mongolia Elion Chemical Co., Ltd., Ordos 014300, China)
flake caustic soda; concentrator; leak cause; film distributor; heat exchange tube
The causes of alkali concentrator leak were analyzed from the aspects of equipment structure and process control parameters, and improvement measures were put forward.
郭永和(1973—),男,工程师,2006年毕业于内蒙古工业大学化学工程与工艺专业,现任内蒙古亿利化学工业有限公司设备主管。
2016-11-24
TQ114.268
B
1008-133X(2017)05-0028-02