小规格SWRH82B+Cr的工艺分析

2016-09-26 02:37曲广煦
工程技术研究 2016年1期
关键词:盘条线材风冷

张 卓,曲广煦

(本钢集团北营轧钢厂,辽宁 本溪 117017)



小规格SWRH82B+Cr的工艺分析

张卓,曲广煦

(本钢集团北营轧钢厂,辽宁 本溪 117017)

分析了小规格SWRH82B+Cr线材在生产过程中对过程温度、水冷和风冷工艺的要求,总结了生产小规格SWRH82B+Cr容易出现的问题,及对盘条组织性能的影响。

小规格; SWRH82B+Cr; 性能

多年前SWRH82B是我厂的拳头产品,占四高线总产量的25%。随着社会的进步和现代化工业的发展,市场对高碳钢线材的性能要求越来越高,普通SWRH82B盘条的性能也有待进一步改善,SWRH82B+Cr盘条是在原有SWRH82B的基础上做适当调整,在维持当前成本水平的情况下开发出性能更好的高碳钢,同时可以满足出口要求。该产品目前出口多个国家,得到了用户充分的肯定,产销形势良好,是我厂的主要增利产品。

目前我厂生产Φ7.0 mm规格以上SWRH82B+Cr产品性能稳定,但生产≤Φ7.0 mm规格SWRH82B+Cr经常出现性能不稳定情况,故本文分析了小规格SWRH82B+Cr线材在生产过程中对过程温度、水冷和风冷工艺的要求,并总结分析了出现问题后对盘条组织性能的影响。

1 小规格SWRH82B+Cr线材的工艺控制

1.1成分与组织

小规格SWRH82B+Cr的成分如表1所示。

表1 小规格SWRH82B+Cr线材的化学成分 %

SWRH82B+Cr主要用于制作预应力钢绞线,其后续加工一般均为拉拔,在要求高强度的同时还要有良好的拉拔性能,因此控制温度和控制冷却的目的是获得易于拉拔的索氏体组织[1]。

1.2轧制过程中的工艺控制

1.2.1加热炉温度控制

我厂加热炉为蓄热步进梁式加热炉,加热能力160 t/h,生产期间加热炉保持还原气氛,以防止脱碳超标,在炉时间1.5~3.0 h,通过炉内各段温度控制保证钢坯出炉时温度1 030±20℃,较高的出炉温度是为了使合金元素充分溶解,发挥其固熔强化作用,保证成品强度性能。

1.2.2轧制过程的温度控制和水冷控制

精轧机前后均设有水箱,见图1,每个水箱内布置有水冷喷嘴6个和清扫喷嘴2个,水压、水量可调。通过精轧机组前预水箱的冷却可使线材进精轧机组的温度稳定在T1,目前T1温度控制在890±20℃。盘条出精轧机组后,通过精轧机组后1-3#水箱的冷却可使温度稳定在T2,目前T2温度控制在890±20℃。

图1 轧线各温度检测点示意图

控制进精轧温度T1在890℃±20℃是为使盘条通过精轧机组后获得一个适当的终轧温度,而盘条经过1-3#水冷箱后,终轧温度冷却至T2 890±20℃,在此期间盘条冷却速度适中,不对过冷度造成影响,为后续风冷控制做充分准备[2]。

1.2.3斯太尔摩冷却线上的风冷控制

盘条在斯太尔摩冷却线上完成奥氏体向珠光体的相变过程,由于实际生产中严格控制了吐丝温度,因而珠光体球团的直径变化不大,但珠光体转变温度有可能在较大范围内波动,片间距也有较大变动。因此,片间距对珠光体力学性能的影响更具有实际意义。

较小的片层间距可以显著地增加断面收缩率,获得良好的拉拔性能,拥有较小的片层间距的珠光体称之为索氏体,因此控制冷却的主要目是增大组织中的索氏体含量。由于盘条中的Cr含量较高,且盘条规格较小,对风冷强度特别敏感,风冷稍大极容易造成不良组织马氏体。而一味降低风机又会造成盘条各部位风冷强度差异变大,产生较大的同圈强度差。

我厂斯太尔摩冷却线下方布置有l1台风机,前5架风机1~50 Hz变频可调节,后6架风机风门0~100%可调节,各架风机均设有佳灵装置来分配风量,辊道速度可在0.09~0.95 m/s间按要求调节。小规格SWRH82B+Cr采用适当冷却,开前7#风机,1-5# 10 Hz 6-7# 30%,佳灵装置1-11# 30%,保温罩全开,辊道速度0.8 m/s。

1-5# 10Hz 6-7# 30%的风机控制,风冷强度适中,由于合金元素Cr的作用,减少了组织中先共析铁素体含量,增加了索氏体含量,且不会造成马氏体产生;佳灵装置1-11# 30%主要为了降低盘条风冷线上,搭接部位和非搭接部位的冷却差异,搭接部位的风量分配会比非搭接部位多;0.8 m/s的辊道速度也是为了获得理想的冷却效果。

1.3轧制过程中的容易出现的问题

1.3.1中心区域马氏体

通过对金相组织的大量分析,证明造成芯部马氏体的原因是钢坯成分偏析。盘条在正常冷却速度下,由于铸坯中心合金元素的偏析,且Cr、Mn是稳定奥氏体状态的元素,造成盘条中心部位的C曲线比其表面的C曲线更靠右,使中心部位的冷却速度低于表面,导致奥氏体保持到较低的温度,奥氏体的低温转变是马氏体,这也是奥氏体会违反常理的不在表层,反而在芯部出现的原因[3]。

1.3.2头尾脆断

在正常生产过程中,经常出现头尾脆断,而盘卷其它部位正常,对其进行金相分析发现,头尾部位显微组织大量马氏体,而其他部位的组织均正常。说明头尾冷却速度过大造成[4]。因头尾盘条存在未穿水段,其吐丝温度比正常穿水部位高,冷却速度大,直接转变为马氏体。为了避免此类情况,生产期间严格控制给、断水延迟,降低未穿水圈数,并将未穿水圈数全部切除[5]。

1.3.3整卷脆断

整个生产批次中,存在个别盘卷整卷脆断,金相组织显示组织中大量马氏体,说明整卷盘条冷却速度过大[6]。对过程温度进行检查,没有发现异常情况。但检查风冷线辊道速度发现,有打慢速情况。说明辊道速度变慢后,风冷强度变大直接转变出现马氏体。为此在生产期间禁止风冷线打慢速,若打慢速必须将盘卷挑出,进一步检查确认,必要时直接判废。

2 结 语

通过上述分析,得出我厂要生产合格的小规格SWRH82B+Cr线材还应做到以下3点:

(1)水箱水冷和斯太尔摩风冷工艺必须有机地结合,才能生产出性能合格的产品。

(2)斯太尔摩线上的1-7#风机调频大小、风门开口度及佳灵装置必须要严格控制。

(3)要保证盘卷的整卷性能稳定,必须严格控制未穿水圈数,成品切头尾必须将未穿水段全部切除。

(4)生产过程中杜绝风冷线打慢速,多打慢速必须将盘卷挑出,做相关检验确认其质量情况。

(5)对相关数据广泛采集及分析,不断地完善冷却工艺,改进冷却效果,可达到理想的性能要求。

[1]戚正风.金属热处理原理[M] (第一版).北京:机械工业出版社,1987.

[2]李润华.高速线材装备技术[M].北京:冶金工业出版社,1997.58-68.

[3]林慧国,傅代直.钢的奥氏体转变曲线-原理、测试与应用[M].北京:机械工业出版社,1988.2.

[4]傅百子曹清.钢丝生产过程中断丝原因分析[J].金属制品,1997,23(3):17.

[5]陈林.82B-1盘条同圈及同卷强度稳定性研究[J].宝钢技术,2004(3):32-35.

[6]王淑湘,余万华,陈少慧,等.82B线材控制冷却工艺研究[J].金属制品,2010(4):71-75.

Small Specification SWRH82B+CR Process Analysis

ZHANG Zhuo,QU Guangxu

(Beiying Steel-rolling mill of BX steel,Benxi,Liaoning,117017)

Small size SWRH82B+Cr wire were analyzed in the process of production to the requirement of process temperature,water cooling and air cooling technology,summarizes the problems in small specifications of SWRH82B + Cr,and affect the performance of wire rod organization.

Small size; SWRH82B+Cr; erformance

张卓(1980-),男,助级工程师.

TG142.1+5

A

1671-3818(2016)01-0016-03

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