高效导向筛板的研究开发及其工业应用

2015-04-09 08:59李群生张武龙
化学工业与工程 2015年5期
关键词:筛板生产能力液面

李群生,郭 凡,张武龙,崔 侨

(北京化工大学化学工程学院,北京100029)

随着现代化生产的不断发展,各企业对气液传质设备提出了许多新的要求,效率高、通量大、能耗低的塔器设备也越来越广泛地受到了人们的关注。近些年来,北京化工大学在塔板改进方面做了大量的工作,通过对包括筛板塔板在内的多种类型塔板进行深入细致研究,在发扬传统筛板塔板结构简单、造价低廉等特点的基础上,结合塔板上流体力学与传质学的一系列研究成果,进行塔板结构优化,克服其漏液点高、效率较低的缺点,开发出了一种新型高效导向筛板。高效导向筛板具有生产能力大、塔板效率高、结构简单、塔板压降低、造价低廉、维修方便等特点,目前已广泛应用到化工、化纤、石化、轻工等多个行业的1 000余座塔器设备中,所应用的物系包括甲醇与水体系、乙醇与水体系、醋酸与醋酸乙烯体系、醋酸甲酯-醋酸乙烯-水混合体系、聚醋酸乙烯-醋酸乙烯-甲醇混合体系、乙炔-乙醛-醋酸乙烯混合体系、三氯氢硅-四氯化硅体系、乙苯-苯乙烯体系以及碳五分离体系等[1]。

1 高效导向筛板的开发思路

图1 传统塔板上的液面梯度Fig.1 Gradient of liquid level of traditional trays and the high efficiency flow-guided sieve tray

液体在传统的精馏塔板上流动时,在液流的上、下游之间存在着较大液面梯度,如图1a)所示,它是推动液体在塔板上流动的动力,且液体黏度越高,液面梯度越大。对于高黏度物料的精馏分离,上游液面易升高达上层塔板,发生液泛;对于易自聚物料,在塔板两侧弓形区域存在液相返混、液流停滞,因而易发生自聚,造成液流不畅、堵塔、液泛等现象;对于含固体颗粒物料,容易因物料流动不畅造成固体在塔板上沉积,进而堵塔、液泛,从而导致生产事故的发生。北京化工大学在研究开发过程中,深入研究了上述各类问题的成因,针对这些特殊物系精馏时液面梯度大、容易出现堵塔、液泛等现象,对塔板上气液两相进行了流体力学和传质学两个方面的研究与分析。分析结果如下:高黏度等物料在塔板上流动时,液面梯度较大,在流体力学方面,由于运动阻力大,容易形成液泛;在传质学方面,由于液面不均,上游液层厚而下游液层薄,气流一般从下游较薄处冲出,而上游液层厚处很少有上升气体,即气体在塔板上的分布不均匀,影响了塔的分离效率。从液体在塔板上的分布来看,由于液流在塔板的中间区域流动很快,在两侧的弓形区域流动迟缓,甚至出现液相返混,因此液体在塔板上的不均匀流动也造成了分离效率的低下。上述现象实际上也减少了气流、液流的正常流速和流通面积,降低了生产能力。归结来看,问题的主要原因即在于传统塔板上存在着较大的液面梯度,对于高黏度、易自聚等特殊物料,液面梯度则更大,问题更为突出。

鉴于此,北京化工大学提出了优化设计思路和实施方法,主要设想是在塔板上设置一部分结构优化、大小适宜、布局合理的导向孔,使从导向孔中水平喷出的气体推动塔板上液流均匀稳定地流动,消除塔板上的液面梯度、液相返混和液泛,达到如图1b)所示的液流的理想效果,有效避免上述安全生产隐患。

2 高效导向筛板的结构与特点

为使塔板不同区域气液稳定、均匀分布及减少塔板“非活化区”对塔板效率的影响,从而提高装置分离效率、减少生产能耗,北京化工大学对导向筛板进行了系统的研究,结合塔板上流体力学与传质学的研究成果,开发出一种新型高效导向筛板,并逐渐推向了全国。

该高效导向筛板的工作原理如图2所示,俯视图见图3。筛板上开设有一定数量的筛孔及部分导向孔,其中通过筛孔的气体速度方向为垂直向上,在塔板上与液体进行错流接触;通过导向孔的气体速度方向为沿塔板水平向前,通过碰撞接触将动量传递给在塔板上水平流动的液体,从而推动液体在塔板上均匀稳定地前进。该设计不仅可以减小或消除原来塔板上的液面落差,克服液相返混,解决了生产中常见的液泛、堵塔等问题,同时还提高了生产能力和板效率,解决了生产中常见的液泛、堵塔等问题。另外,由于存在着较大的液面梯度,在传统塔板上游存在一个“非活化区”,该区域内的气流通常无法穿过液层而鼓泡上升,成为了塔板上传质的无效区。根据大量实验测定结果可知,塔板上非活化区的面积约占塔截面积的1/3左右,严重制约了塔板传质效率的提高。为了解决这一问题,高效导向筛板在液流的入口区域增设了向上凸起、呈斜台状的鼓泡促进器,该设计使得此区域内液层厚度减薄、开孔数增多,促使液体一进入塔板后即可鼓泡,从而改善气液接触与传质状况。改进后的高效导向筛板具有几大特点[2]。1)生产能力大。①鼓泡促进器的设置减小了液流上游存在的非活化区面积,使得气相通道面积增加了1/3以上。②在传统塔板上液层厚度不均匀,上游较厚而下游较薄,当下游较薄液层被气体吹开时即达到了该塔板的限制气速,也就是生产能力的最大值,故较薄液层厚度及塔板下游气速限制了传统塔板的生产能力。导向孔的设置消除了液面梯度,使得塔板上液层厚度接近一致,两相接触更加稳定,整个塔截面上气速均匀,即全塔平均气速达到最大时,才是生产能力的最大值。③从筛孔中上升的气体速度方向为垂直向上,从导向孔中上升的气体速度方向为水平向前,故气体的合成速度为斜向上方,这样既在有限空间内延长了气体夹带雾滴的运动轨迹,有效减小了雾沫夹带量,又提高了极限气速与装置生产能力。④在相同的分离要求下,塔板数可较普通塔板少,或在塔板数一定的情况下可有效降低操作回流比,从而提高塔的负荷与生产能力。综上,高效导向筛板相比于传统塔板,其生产能力可提高50%~100%。

图2 高效导向筛板工作原理图Fig.2 The schematic diagram of the high efficiency flow-guided sieve tray

图3 高效导向筛板俯视图Fig.3 Top view of the high efficiency flow-guided sieve tray

2)分离效率高。①由于设置导向孔减小了“非活化区”面积,使得塔板上鼓泡区域增大,增加了气液两相接触传质的机会,从而提高了塔板传质效率。②因很好地克服了液相返混现象,大大提高了塔板传质性能。③有效消除了液面梯度,均匀流动降低了塔板漏液量和雾沫夹带量,提高了板效率。其分离效率相比于传统塔板提高了约20%~40%。

3)塔板压降低。与浮阀、泡罩等传统塔板相比,筛板塔板压降相对较低。而大量实验和生产经验表明,与普通筛孔的阻力降相比,导向孔的阻力降还要低20%左右,故一般来说,实际生产中高效导向筛板的压降比筛板塔板的还低10%~20%。

4)抗堵能力强。由于导向孔的增设,从孔中喷出的气体可水平推动物料在塔板上前进,强化液体在塔面上的流动,有利于消除死角,防止堵塔、液泛现象的发生。对黏性较大的物料可适当多增设导向孔,尤其适用于对发酵醪、易自聚物系的蒸馏或聚合物脱单体分离等。

5)结构简单、造价低廉。高效导向筛板的结构简单,只需在钢板上开设一定数量的筛孔和导向孔,无其他复杂组件,因此加工简易,质量较轻,且便于拆装。一般来说,高效导向筛板的造价仅为泡罩塔板的40%~50%,为浮阀塔板的60%~70%。

3 高效导向筛板的工业应用

3.1 高效导向筛板在聚氯乙烯高低沸塔中的应用

在聚氯乙烯(简称PVC)生产过程中,精馏工段的核心目标是将中间产品进行分离、提纯。低沸塔和高沸塔在原设计中使用的是传统的浮阀塔板,低沸塔塔顶、塔釜的性能长期达不到要求指标,随乙炔排放的氯乙烯含量严重超标,增加了原料消耗,同时也严重影响了PVC产品的质量。

采用高效导向筛板进行新塔技改设计后在生产中一次试车成功,开车2 h后塔顶、塔釜即达到了要求指标,生产能力增大40%。表1和表2列出了采用高效导向筛板对高、低沸塔进行技改前后的技术指标对比,技改后塔的生产能力有所提高,回流比和塔压降均降低,分离指标较好,很好地提高了塔的技术指标和经济性能[3]。

通过采用高效导向筛板代替原塔板进行技术改造后,给企业带来了可观的经济效益,主要包括4个方面。

1)降低回流比,实现节省能耗。低沸塔回流比由6.0左右降至4.0,减少能耗29%;高沸塔回流比由1.0左右降至0.6,减少能耗20%。折合经济效益约150万元/a。

表1 低沸塔技改前后的技术指标Table 1 Technical indexes of low-boiling tower before and after the technology reform

表2 高沸塔技改前后的技术指标Table 2 Technical indexes of high-boiling tower before and after the technology reform

2)提高产品质量。产品中乙炔等低沸物质量分数由 20×10-6降至 0~2×10-6,二氯乙烷等高沸物质量分数由 200×10-6降至 0~3×10-6以下,水分质量分数小于 100×10-6,单体氯乙烯总质量分数由99.952%提高到99.999%(干基),产品质量更高。折合经济效益约150万元/a。

3)防止自聚。技改前,原塔因自聚堵塔,每4~6个月需中途停车处理1次,自2004年技改后,至今无需检修。

4)产量增加。产量增加,折合经济效益约200万元/a。

3.2 高效导向筛板在醋酸乙烯精馏中的应用

在聚乙烯醇(简称PVA)生产过程中,中间产品醋酸乙烯由乙炔与醋酸反应生成后送入到精馏一塔中,脱除其中的轻组分,精馏一塔釜液送至精馏二塔中,脱除醋酸等重组分,在精馏二塔塔顶可得到纯度较高的精醋酸乙烯,供后续聚合工段使用。该过程的难点在于精馏二塔分离醋酸乙烯与重组分醋酸的同时,需要将影响醋酸乙烯活度的杂质做到严格分离,同时还要求该塔的设计点生产能力提高80%左右,以满足原厂扩产的要求。采用高效导向筛板替代原塔传统筛板进行技改,开车以后生产持续稳定,各项指标均满足要求。该厂技改前后具体技术指标对比见表3和表4[4]。

采用高效导向筛板进行技改后:1)扩大了产量。塔的进料处理量增大至19 000 kg/h,相比于原来的16 000 kg/h提高了约20%。2)提高了分离效率。塔顶、塔釜指标均有较大程度提高,每年多回收的醋酸乙烯产品约220 t,由此可带来经济效益约175万元。3)降低了能耗。操作回流比由原来的1.7~2.0下降为1.2~1.4,节能65%左右。由此可节省蒸汽消耗约7 800 t/a,节省冷却水用量约520 kt,两者合计每年可节省经济投入65万元/a。4)生产操作稳定。在增大进料负荷约20%后,采用高效导向筛板的压力降与改造前相近,未有明显增高,且未出现过较大的生产波动。

表3 塔顶技术指标实测值对比表Table 3 Comparison of technical index for top of tower II

表4 塔釜技术指标实测值对比表Table 4 Comparison of technical indexes for bottom of tower II

3.3 高效导向筛板在PVA聚合一塔中的应用

PVA聚合工段主要是进行聚醋酸乙烯(PVAC)以及混合物的分离。醋酸乙烯(VAC)在聚合釜中反应生成聚醋酸乙烯,在聚合工段第一精馏塔(聚合一塔)中将聚合物与未聚合的单体进行分离,聚合物送往下一工段,醋酸乙烯单体进一步精制,循环使用。从聚合釜出来的反应液聚醋酸乙烯含量很高,物料黏度大(6 000~50 000 cp,而一般有机液体的黏度仅为几厘泊)。该塔原来采用泡罩塔板,物料在板上流动阻力大,造成液泛、堵塔等生产事故,平均每月出现1~2次,严重时使前序的聚合釜爆聚甚至爆炸。

采用高效导向筛板对聚合一塔进行技术改造,塔径2 000 mm,塔板数40层,板间距285 mm。仅用高效导向筛板替换原泡罩塔板,塔体、塔内支承件均不动,自1997年3月投入运行以来,操作一直稳定正常,状态良好,达到了很高的技术指标。表5和表6为改造前后聚合一塔指标对比[5-6]。

从表5和表6中可以看出,技改后塔的操作达到和超过了要求指标,尤其塔釜VAC含量由原来的0.26%降低为0.02%~0.03%,比要求值(≤0.08%)低很多,使得VAC吹出率高达99.85%~99.90%,这不仅大大提高了VAC的回收率,还有效避免了醋酸乙烯含量超标,致使产品聚乙烯醇发黄、发脆、质量不合格的问题。塔顶VAC含量由50%提高到60%,减少了后续工段的处理负荷与能耗。

表5 聚合一塔塔顶技术指标实测值对比表Table 5 Comparison of technical indexes on top of tower I

表6 聚合一塔塔底技术指标实测值对比表Table 6 Comparison of technical indexes on bottom of tower I

由于塔板效率高,在完成分离任务的前提下,新设计的高效导向筛板聚合一塔的回流比由原来泡罩塔板的1.3降为0.7,降低了45%,节能36%,超过了技改的要求指标。并且技改后彻底解决了生产中堵塔、液泛等问题。聚合一塔为直径2 000 mm、塔板数40层的大塔,技改的设备投资约为22万元,而仅计节能、节水、提高VAC回收率和提高产品质量几项,增加效益约321万元/a,改造的投资回收期不到一个月。另外,技术改造还将聚合工段VAC产能增大了50%。

3.4 高效导向筛板在甲醇精馏中的应用

在PVA聚合工段,聚合三塔的主要作用是将甲醇与水以及其他杂质进行分离,得到可作为溶剂循环使用的甲醇产品。该塔原来采用的是孔径为4 mm的筛板塔板,但由于进料中含有高黏性的聚醋酸乙烯,在生产中经常会出现堵塔、液泛等现象。为了解决该问题,同时实现整体工艺的简化与节能,技改要求将原来投入到回收三塔中的物料也送入聚合三塔中,相当于扩产170%。本项技改采用新型高效导向筛板替代原塔筛板塔板,塔体及其他部分均不做改动,成功解决了这一难题,提高了塔的生产能力和分离效率,很好地满足了技改要求。此项技术改造改动范围少、投资节省、周期短见效快,同时还大大提高了聚合三塔的抗堵能力[7]。具体见表7。

表7 甲醇精馏塔技术指标实测值对比表Table 7 Comparison of technical indexes before and after the technical reform in methanol tower

由于导向筛板塔板效率高,聚合三塔回流比由原来的4.25降为了1.80,节能约47%,由此可节省蒸汽1.22万t/a,节约费用约73.2万元/a;同时技改后可节省冷却水88万t/a,折合人民币约8.8万元;另外,因塔釜甲醇含量由原来的0.05%降到了0.01%,显著提高了甲醇产品回收率,多回收的甲醇量约计12.5万元/a;由于两塔操作改为一塔操作,节省原回收三塔的维修费和部分操作费用,由此可节省支出约8万元/a;甲醇的比活度由570 s降至530~550 s,甲醇质量有明显提高,使得聚合反应能够顺利进行,带来综合经济效益50万元/a;此外因提高了聚合三塔的生产能力和产品产量,可带来综合经济效益120万元/a。

由上可知,技改后由扩产、节能、降耗等带来经济效益为272.5万元/a,技改的设备投资仅需5万元,在技术及经济上均十分合理。

3.5 高效导向筛板在PVA回收一塔中的应用

在聚乙烯醇生产过程中,回收工段的主要作用是将醇解工段产生的大量废液进行回收精制。其中回收一塔的进料主要由甲醇、醋酸甲酯、水、醋酸钠和其他杂质组成。其中醋酸钠为易发泡物质,易发生雾沫夹带和液泛,导致精馏塔效率降低。该塔原来采用浮阀塔板,生产中存在易液泛、效率低、生产能力小等问题,成为了制约生产的瓶颈。技改中选用高效导向筛板替代原来回收一塔的浮阀塔板,新塔设计后一次试车成功,开车2 h后塔顶、塔釜指标即达到正常值,且生产能力扩大50%左右。

技改后回流比由原来的2.5左右降至1.5左右,节能约40%,每小时可节省蒸汽20 t,同时每小时可节水130 t;塔压降由原来的0.03 MPa降为0.015~0.020 MPa,塔的操作更加平稳;塔顶 w(醋酸甲酯)要求76.0%,实际达到76.5%,塔釜w(醋酸甲酯)要求≤0.28%,实际运行达到0.05%,比要求指标低了75%以上,可多回收醋酸甲酯162 t/a,并减轻了后续工段甲醇精馏的压力。而该塔投资回收期仅不足1个月。由于高效导向筛板有较强的破泡作用,解决了发泡物质的精馏难题。开车以来,生产一直保持稳定,未发生过堵塔、泛塔、雾沫夹带等异常现象。

3.6 高效导向筛板在碳五分离中的应用

在碳五分离过程中,因含有双烯的异戊二烯在精馏时极易自聚,产生黏性微团,在实际生产中经常堵塔、液泛,使装置不能正常发挥其经济效益。而异戊二烯在其泡点温度下的自聚又难以避免,因此该问题长期以来未能得到解决。

针对这一具体情况,采用了特大孔径(Φ25 mm)高效导向筛板进行技改,孔径增大后有效地避免了堵塔等现象,同时采取合理开设导向孔、优化导向孔配置、合理设计孔动能因子的方式避免了大孔径筛板容易漏液的问题。工业应用证明本技术不仅解决了堵塔、液泛等问题,而且分离效率也提高近20%。表8列出了该公司T-301A/B塔的实施本项成果前后的技术指标对比[8]。

表8 技改前后T-301A/B塔的操作数据和质量指标Table 8 The operation data and quality indicators before and after the technical reform of the T-301A/B

经过改造后带来的效益有如下4点:1)生产操作稳定。原塔中因含有易自聚物料,液体流动不畅极易出现液泛与堵塔,开车周期仅15~25 d。应用高效导向筛板后将生产周期延长至120 d以上,并且从开车第二年开始,则全年无需因自聚堵塔而检修。2)提高异戊二烯产品质量。原来塔顶产品中环戊二烯含量经常超标,使异戊二烯产品不合格。应用本技术后,塔顶环戊二烯含量由原来的0.5×10-6~1.5×10-6降至0.6×10-6以下,提高了异戊二烯的产品质量。3)降低了能耗。由于原塔效率低,萃取剂用量较高,处理能力为650 kg/h时萃取剂用量为5.0 m3/h。采用本技术后,塔板效率明显提高,改造完成后实际生产能力可达1 050 kg/h,而萃取剂用量仅5.5 m3/h。仅此一项,可节省约5 000 t/a蒸汽和大量的冷却水,同时还减少了萃取剂消耗。4)扩大了产量。应用本项成果后,生产能力从原设计的不足2.5万t/a(实际上由于开工不足,远未达到),提高到3万t/a。

3.7 高效导向筛板在食用酒精蒸馏中的应用

采用粮食发酵法生产食用酒精过程中,玉米、薯干等粮食经发酵转换为酒精后,需要通过蒸馏得到食用酒精。蒸馏塔的进料中含有约10%的固体物质,在塔板上流动困难,常造成堵塔现象。通过应用高效导向筛板替代原塔板后,成功地解决了这一问题,同时生产能力提高了60%,并降低了残液中的酒精含量。具体指标见表9。

表9 食用酒精蒸馏塔技改前后技术指标对比Table 9 Comparison of technical indexes before and after the technical reform in ethanol tower

技改后,加料量由22 400 kg/h增加到了35 700 kg/h,生产能力提高了60%;由于进料中含有固体物质,平均每4~6个月就因堵塔停车1次,技改后生产周期延长至18个月;塔顶w(酒精)由50%上升到了55%,釜液中残存w(酒精)由0.08%降至0.01%,大大提高了酒精的回收率。

3.8 高效导向筛板在丙烯酸酯物系分离中的应用

北京某化工厂T5011塔,处理物系为丙烯酸酯类物质,该类物质易发生自聚反应,产生黏性微团。原塔采用的是普通筛板,分离效果和运转能力达不到要求,并且经常发生堵塔、液泛等生产事故。技改中采用高效导向筛板,满足了生产要求,成功地解决了原塔雾沫夹带量大、塔板阻力过高的难题,使该塔的分离效率提高了30%以上,提高了塔的生产能力,降低了回流比,大大节省了水蒸气及冷凝水的用量,为该公司带来了可观的经济效益。该塔自技改以来,从未发生过堵塔、泛塔等异常现象。

3.9 高效导向筛板在汽油稳定塔中的应用

轻烃芳构化是将诸如油田凝析油、直馏汽油、焦化汽油、重整抽余油、重整拔头油、热裂解汽油、热裂解碳五馏分和液化石油气等轻烃转化为芳烃的过程,该过程的汽油稳定系统由多个塔组合而成。华北石化久久工贸有限公司在该过程汽油稳定系统的吸收塔、解吸塔、稳定塔、分馏塔以及甲苯塔、二甲苯塔等塔设备的选型与设计中,选用高效导向筛板塔进行设计与应用,很好地达到了高产、优质、生产稳定、节能降耗的效果,为企业生产的安、稳、长、满、优提供了可靠的技术支撑。

4 结论

1)高效导向筛板克服了传统筛板塔板的不足,具有生产能力大,效率高,压降低,抗堵性能强,结构简单,造价低廉等特点。

2)高效导向筛板经过了数十年的研究开发与技术改进,已很好地应用于化工、炼油、纺织、制药等多个领域的精馏、吸收等分离过程,实际应用中达到了上千座塔设备。

3)高效导向筛板推广应用后,大幅度减小了蒸汽消耗与冷凝水用量,减少了化学物料的排放,有效促进了生产过程的节能降耗,带来了巨大的经济效益与环境效益。

参考文献:

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