王 豪,戴永强,谢 荣,钱征兵
(马勒技术投资(中国)有限公司,上海 201401)
近年来汽车的舒适性越来越多的受到各个整车厂的关注。大量的工程试验结果证明,进气口和排气口的噪声占据了整个汽车通过噪声的40~60%[1,2]。对于进气系统而言,有效的降噪途径就是在空滤上面设计各种各样的谐振腔。对于自然吸气的发动机,可以通过赫姆霍兹谐振腔,1/4波长管等来消除其噪声,而对于增压的发动机噪声,由于其频率高、频带宽的特点。因此,需要采用插入式消声器来降低噪声。此处将采用插入式消声器来降低某增压发动机的进气口噪声。计完成以后,需要对其消声能力进行仿真分析,如果计算结果能够达到预期目的,那么就可以开始制作样件在整车上做试验来验证。图1是插入式消声器的设计,图2是该插入式消声器的体积、插入管的示意图。由于涡轮增压器的噪声频谱相当的宽,一般是在700~5 000 Hz,因此此处计算了该谐振腔的10 Hz到5 000 Hz之间的消声能力,评估方法采用工程上常用的减声量方法[3]。
由于制作样件成本高、周期长,因此,当空滤设
图1 插入式消声器的设计
图2 插入式消声器的内表面模型示意图
计算在频域内进行,在气流的入口处施加压力边界,频率为10~5 000 Hz,出口定义了无反射的阻抗边界条件。下图3就是计算的结果。可以看出,在一个比较宽的频率范围内,该消声器都具有消声能力。
图3 插入式消声器的消声能力
为了验证该消声器是否能有效的消除该发动机增压器的噪声,将含有该消声器的空滤安装在整车后,把整车放置在轮毂上面,测量了进气口的噪声如图4所示。同时也测量了没有该消声器的噪声频谱,如图5所示。对比图4和图5可以的看出,1 000 Hz左右的噪声被该插入式消声器有效的消减了。
图4 包含插入式消声器的空滤进气口噪声
但是,引入了该消声器以后,在发动机的高转速区域(4 500~6 000转,2 230 Hz左右)产生了一个单频噪声如图4所示。由于该单频噪声只产生在发动机高转速区域,原因有2点:
图5 未包含插入式消声器的进气口噪声
1)该噪声一定与气流速度相关,随着发动机进气量的增加(转速的增加),该噪声越来越大;
2)该噪声是气动性质的,是由于高速气流吹在某个尖角处产生的。又因为在插入式消声的出口处有一个自由边,该自由边有可能是产生该噪声的根源,下面就单独采用CFD的方法来模拟该噪声。
先采用一个简单的具有试验结果的算例来验证CFD计算气动噪声的方法的可行性[4]。下图为该算例的CFD模型。
图6 CFD的计算模型
为了模拟出边界层效应,在速度的入口出施加一个随y坐标的7次方变化的速度
u是入口速度函数,U0是来流速度,y是Y方向的坐标,δ是所定义的边界层的厚度。此处,定义为2.2 mm。观察点设置在深腔左侧的壁面上面。设U0=30 m/s。
为了能够在工程上具有比较好的通用性,该计算采用了通用的商用求解器Star CCM+。为了能够更精确的解析出噪声源,该计算采用大涡模拟[5]。
时间步长设置为1.0~5 e s,计算物理时间设置为2.0 s。在对时域信号进行处理的时候采用了汉宁窗。
出口采用常压力边界,为0.0 Pa。在计算的出口拉伸8倍于宽度的长度来近似流动在压力出口处的充分发展。图7是计算和试验结果的频谱对比。从图上可以看出该方法预测噪声源的频率和试验基本吻合。
图7 噪声的计算和实验结果对比
发动机在5 000 r/min时,进气量大概在400 kg/h,换算成为速度大概为50 m/s。
在关口的速度边界条件定义上,采用了沿圆周径向方向随半径7次方变化的速度[5],在管子的中心处速度最大,靠近壁面处速度几乎为0。图8是该速度的云图。
图8 速度入口处的速度分布
由于该速度比较大,边界层的厚度定义为1.8 mm[5]。此算例中,来流速度U0=50 m/s,δ=1.8 mm,其它边界的定义和上面的简单算例一样。
压力出口也设置为常压力0.0 Pa。图9是某个时刻的静态压力云图。在插入式消声器的内插管开口处,有周期性的涡存在,这是导致气流噪声产生的主要原因。为了抑制涡的产生或者降低涡的强度,考虑在气流的入口处增加一个气流导板,用于使气流更加紊乱。图10为增加了一个流动导板的设计。左图为包含插入式消声器的空滤壳体,右图为空滤新鲜空气导管,导板放在新鲜空气导管里面。
图9 优化前某时刻涡分布
图10 添加了流动导板的设计
和模拟后台阶深腔一样,在壁面上面放置了一个观察点用于监测噪声信号,图11是在频域里优化前后的对比。
图11 插入式消声器噪声频谱计算结果
测试是在包含背景流动的传递损失的测试台架上进行,如图12所示。发动机工作时,噪声从发动机经过空滤再经由进气口传播给大气,而同时,空气经由进气口进入发动机。测量减声量必须考虑空气流动的影响。在测试的时候,在空滤的干净空气端(增压器连接处)施加压力激励,声向自由场传播。同时,风机开始抽气,流量设置为400 kg/h,气流从进气口经由空滤进入风机。在空滤的进气口处放置麦克风来测量气流噪声,图13是两种方案在该台架上面的测试结果对比。
图12 含气流的传递损失测试台架示意图
从测试结果来看,引入一个导流板可以有效的扰乱气流从而达到降低气流噪声的效果。
图13 优化前后噪声频谱比较
插入式消声器在比较宽的频率范围内具有良好的消声效果,但如果设计不良则会导致单频噪声的产生。为了抑制该气流噪声的产生,插入式消声器不能两边插入,而只能采用单边插入管,或者引入导流板来抑制该气流噪声的产生。
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[2]Jia Li,Thomas Wahl,etc.Computational and experimental study on transmission loss of automotive exhaust muffler system[J].SAE Intertional,2003-01-1684.
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