“DXH”号船主机机损事故分析及启示

2014-11-29 01:59青岛远洋运输有限公司孟昭玉孙玉忠
世界海运 2014年10期
关键词:汽缸活塞杆船长

青岛远洋运输有限公司 孟昭玉 孙玉忠

一、船况简介

“DXH”号船2000年8月份建成出厂,总吨27176 MT,载重吨47787 MT,夏季吃水11.77 m。主机型号为MAN-B&W6S50MC,额定功率6877 kW,额定转速102 r/min,额定转速下航速 14.5 kn,发火次序1-5-3-4-2-6。

二、事故经过

“DXH”号船V83 航次计划为从鹿特丹港到挪威AAHEIM 港装废钢,预计航行时间为1月25日至28日,航程673 n mile。

27日中午前航行区域天气良好,主机95 r/min,船速12 kn 左右。27日下午天气恶劣,大风、巨浪、狂涌。下午1500时船舶采取保护措施,分两次将主机油门格从70.6 格降到65 格,两台发电机并网运行,机舱改为有人值班。

27日2100时左右主机飞车,造成超速保护停车。2200 至2300时尾尖舱压水352 m3,船舶继续在降速情况下航行。28日0105时,主机No.2 缸排烟温度过高而自动保护降速。随即,轮机部对主机各缸检查,发现No.5 缸处于不发火状态。

由于风浪太大且船舶离岸较近无法停车检查,只能从外围诊断,检查发现No.5 缸示功阀有油气冒出,但是压力极低;对缸内监听,排气阀关闭声音正常,没有听出其他杂音;排气阀开度也正常,膨胀水柜水位正常,冷却水压力正常,滑油和活塞冷却油压力正常,冷却介质温度无明显变化,高压油泵脉动正常。综上,怀疑排气阀出现故障。但由于海况恶劣不允许停车检修,为防止燃油进入汽缸太多造成主机进一步损坏,决定封闭No.5 缸继续航行至安全海域,同时将该缸高压油泵上部的应急停车控制空气管拆下,用工具把气动活塞压下,使燃油回流而不进入汽缸。

28日0255时,驾驶台根据海况寻到能短暂停车的时机,机舱人员马上停车投入工作,0305时封缸完毕。因为船舶向岸边漂移很快,左右摇摆27°左右,主机马上又投入运行。但封缸后由于风浪、排烟温度的影响,主机只能维持运行在50 r/min,船舶无法保持航向而继续向岸边漂移。为防止船舶搁浅造成更大的损坏乃至污染事故,船长决定横风向外海航行。0640时按技部指示船舶掉头南下顺风航行至指定避风锚地抛锚检修。船长随即按指令南下并安排抵锚地后的锚泊和修理工作。船舶航行到当日1845时,主机发出“咚”的声音并停车,随即各报警响起。船长立即并不断呼叫VTS(挪威交管中心),请其派拖船协助。由于风浪太大,拖船出航比较困难,直到2300时拖船才到达船边,这时距主机停车已漂航3 h 15 min。

在拖船的牵引下,抛锚于STAVANGER 港北锚地(59°01′49N,05°42′58E,水深74 m)。锚泊后,对主机情况进行了初步检查,发现主机损坏严重,已处于完全瘫痪状态。经检查和测量,发现主机的曲轴和机架严重损坏,已无法采取临时措施修复。根据主机厂家建议并综合评估修理费用和修理时间,决定将该船拖往丹麦AALBOR 港修理。

三、主机部件主要损坏情况

1.曲轴红套滑移,从No.5 缸后曲柄臂以后的曲轴需全部换新。

2.No.5 缸连杆弯曲,连杆大、小端轴瓦和压盖变形。如图1 所示。

图1 No.5缸连杆损坏情况

3.No.4、No.5、No.6 缸十字头导板变形,A 型架下部需进厂修理。如图2 所示。

图2 No.4、No.5、No.6缸十字头损坏情况

4.No.5 缸十字头轴颈和导靴受损。

5.No.5 缸活塞杆变形。如图3 所示。

图3 No.5缸活塞杆损坏情况

6.No.5 缸活塞变形,环槽变形,活塞环全部断裂。

7.No.5 缸排气阀头和阀座,严重受损。

四、事故原因分析

由于缸套和盘根箱已经破损,而且大量破损件掉进缸底和曲拐箱内,也有部分被运动的活塞破坏,从现场无法找到更多的证据,仅做以下分析:

1.硬质异物进入汽缸内。硬质异物可能是破碎的活塞环(由于飞车和船舶摇晃,活塞环在扫气口造成损坏,碎片在气流作用下进入汽缸),也可能是由于船舶摇晃导致没有固定好的零件脱落进入汽缸。这些硬质异物在活塞运动和燃气作用下,在排气阀关闭时垫在排气阀头和阀座上,造成阀头和阀座之间受力不均而变形和破损,破损的碎块进一步加剧了排气阀头损坏,形成恶性循环使阀头损坏越发严重。在船舶剧烈晃动情况下,破碎的排气阀头随活塞形成不规则运动,撞击活塞头、缸套、缸头、排气阀座。由于运动的不规则性,碎块卡在扫气口上,在上行活塞的作用下,把扫气口逐渐损坏,造成缸套下部脱落,活塞在缸套下部失去了导向,使活塞上行时顶在缸套底部支架上,而这时No.6 缸恰好刚过上止点处于发火状态,致使No.5缸活塞强制上行,导致该缸活塞杆、连杆弯曲,盘根箱在弯曲的活塞杆作用下破碎,曲轴红套滑移等一系列的损坏。

根据发火顺序,在No.5 缸活塞开始上行而且经过扫气口,处在扫气阶段时,No.6 缸尚处在发火状态,No.5缸突然停止运动,在No.6 缸的强力作用下,导致No.5 缸后、No.6 缸前曲柄臂在主轴颈上滑移。如图4 所示。

图4 汽缸损坏分析图

2.排气阀阀头直接破损。排气阀头破损后,碎片在缸体内做不规则运动,随机撞击缸头、缸套、活塞头、排气阀头、缸套底部扫气口,造成排气阀头进一步损坏,碎块撞击扫气口,把扫气口撞碎或者卡在扫气口上,在上行活塞的作用下使扫气口破损。在多次撞击和破坏下,致使缸套下部的扫气带全部脱落,活塞的运动失去导向,在活塞上行时顶在缸套底部机架上,同样是在No.6 缸发火的强力作用下,强制No.5 缸活塞上行,致使活塞杆弯曲、连杆弯曲、曲轴红套滑移,十字头导板和导靴在侧推力的作用下变形损坏。

排气阀损坏的原因可能有:排气阀材料有问题;排气阀在翻新过程中工艺有问题;排气阀在运输或者储存过程中受过伤害,表面受到撞击、高温、深划痕等;装配过程中阀面受到重敲击;排气阀座本身装配时有些变形,造成阀面在使用过程中受力不均,长期运行后发生变形和脱落。如图5 所示。

图5 排气阀损坏情况

3.恶劣的天气是造成损坏加大的重要原因。异物或排气阀头本身导致阀头损坏,又进一步损坏到其他部件,恶劣天气导致船舶无法及时抛锚、停车进行主机检修,进一步加剧了主机损坏。一般情况下,主机在运行中出现突发性单缸不发火,多是由油头、排气阀、缸头和缸套裂纹、活塞环断裂等原因造成的,在问题不明了时,一定会停车进行检查。虽然轮机部对所有外因进行了排查,锁定了排气阀问题,船长也积极采取措施寻找有利时机停车检修,岸基部门随时跟踪并指导船上进行检修,但当时水深 200 m 左右,涌浪很大,风力8 级左右,离岸近且在风力作用下向岸漂移,为防止船舶搁浅造成更大的损失和污染事故,同时为了防止大量的燃油进入汽缸导致排烟管着火、扫气箱爆炸导致主机严重损坏停车的情况,从28日0105时发现No.5 缸不发火到1845时主机严重损坏,主机在存在问题的情况下仍坚持运行17.5 h,如果在这段时间内能有2~3 h 的停车时间,那么就不会发生如此严重的损坏事故。

五、经验教训

1.船长对航行的海况估计不足,存在侥幸心理。由于航程只有673 n mile,两天多点的航行时间,船上既要备仓,又要安排PSC 迎检事宜,如果清完No.3 货舱后进行压水,需要停航或者慢车航行将近一天,这样就直接影响船期。船长觉得仅仅两天多航程且天气很好,便没有对No.3 货舱和尾尖舱压水,造成船舶受大风和涌浪的影响致使主机飞车,船舶摇晃严重。

2.轮机长对事故发生的原因和导致的后果没有把握,经验不足。在主机出现No.2 缸高温报警,同时发现No.5缸不发火且几乎无压力出现后,主机维持低速运行,对主机反复倾听但却没有听出杂音,所以对No.5 缸不发火是由于排气阀破损导致的这个原因没能分析出来,对所致的后果也就无法判断。在吊起No.5 缸缸头后发现缸套内有3块较大排气阀碎块,一块0.5 kg,一块2.4 kg,还有一 块1.6 kg。尽管主机转速低,且在风浪影响下转速波动较大,但如此三大块金属在缸内作不规则运动,总会产生不规则的金属撞击声,但是轮机长和轮机员反复倾听也没有听出缸内有杂音。

3.翻新件在使用中不可靠。该船主机No.5 缸在更换翻新排气阀运行约1000 h 后即发生事故,有理由怀疑本次事故源于翻新的排气阀问题。现在许多船公司都在使用翻新件,目的是为了降低成本。但是翻新的旧件毕竟是经过处理后恢复原状的,在处理过程中的工艺、材料未必能完全达到原厂家要求的水准。若一个部件经过多次翻新,也就经过多次热处理、冷处理,内部组织结构也会发生变化。现在的主机特别是燃烧室对零部件要求都是比较高的,而且处在非常恶劣的工况下,翻新过程中任一要素达不到要求都会导致部件的损坏。

六、事故预防措施

排气阀头损坏导致主机瘫痪,损失极大,且需耗费很长的修理时间(约350 万美元的修费、4个多月的修期),这样的事故在国内航运企业中可能没有发生过。一般情况下,即使出现排气阀头损坏,造成的损失也不会如此巨大。为避免类似事故再次发生,应从以下几方面进行预防:

1.开航前对航线天气情况和航线周围情况应充分了解,提前做好预防工作。船长应提前了解未来几天天气情况,对航线区域的水深、设施、岛屿等做到心中有数,在天气可能有变的情况下,提前做好压水、固定活动物件、关闭水密门等措施,并提前通知机舱做好设备管理工作,保证船舶在航行中螺旋桨不露出水面,主机不发生飞车。

2.航行安全不能存在任何侥幸心理。要从根本上意识航行安全始终是第一位的,不能因为航线短、工作忙等因素而忽视,更不能按照习惯做法而为之。任何时候都要从实际出发,根据所处的位置和环境做好必要的防范措施,不能存在侥幸心理。

3.干部船员应加强业务知识的学习,提高分析、判断问题的能力。任何事故的出现都是有原因的,而这个原因可能是多方面的,如何能迅速分析、判断出问题的真正原因是避免事故进一步扩大的关键,而能迅速做出这样的判断需要有较多的经验积累和较强的业务知识。轮机长、轮机员包括驾驶员都应不断加强业务知识的学习,平时多学习一些事故分析报告,把别人的教训作为自己的经验。

4.严格控制翻新件、非原厂备件上船。虽然使用翻新件和非原厂备件在成本控制方面有利,但是他们的工艺、材料等无法控制。一旦存在隐患的备件上船,在使用过程中出现问题,会产生连带损失,因此所产生的费用要比使用原厂家备件的费用更高。如果翻新件厂家没有获得原厂家的授权及船级社的认可,一旦在航行使用中出现问题,船级社和保险人便不会认可,将造成在保险理赔方面出现被动局面。

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