酸浸法高镁炉渣制备白炭黑的研究*

2014-10-17 08:46于海莲
无机盐工业 2014年7期
关键词:白炭黑炉渣反应时间

于海莲,胡 震

(1.四川理工学院材料与化学工程学院,四川自贡 643000;2.精细化工助剂及表面活性剂四川省高校重点实验室)

长期以来,绝大多数炉渣未得到利用,甚至被废弃,炉渣一直是各大钢铁企业亟待解决的难题[1]。广西防城港地区的炉渣主要以高镁炉渣为主,镁含量过高,严重影响到下游产品的安定性,因此,更加严重制约了高镁炉渣的利用[2]。炉渣的大量堆积不仅侵占土地资源,而且对大气、土壤和水资源造成严重的污染,给当地居民的健康带来极大的潜在危害,因此,对炉渣中的有用资源进行回收利用,是一项利国利民的工作。将炉渣中的硅制备成白炭黑产品,可用于轮胎、硅橡胶、农药、饲料、涂料、食品、油墨、电池、催化剂载体、电子封填材料等领域,具有广泛的应用前景,白炭黑具有较高的附加值,可带来可观的经济效益[3-4]。目前,国内外利用高镁炉渣中硅制备白炭黑的研究仅有一篇报道,林七女等[5]利用高炉渣制备水合二氧化硅,但未系统性考察各因素对水合二氧化硅的影响;另外,苏毅、黄礼丽等[6-8]在利用黄磷炉渣制备白炭黑上取得了一些研究成果,但原料主要是以黄磷炉渣为研究对象。本研究利用非淬水高镁炉渣中的主要成分二氧化硅制备白炭黑,为高镁炉渣的综合利用开辟了一条新途径。

1 实验部分

1.1 实验原料、试剂与仪器

实验原料:采用广西防城港炼钢炉渣,预先干燥处理,粒度≤250 μm,其主要成分如表1所示。

表1 炉渣主要成分 %

试剂:浓盐酸,分析纯。

仪器:QM-QX10型实验室球磨机;HH-2型数显恒温水浴锅;SHB-Ⅲ型循环水式真空泵;JHS-1/90型电子恒速搅拌机;DHG-9075A型电热鼓风干燥箱;S4 Explorer X射线荧光光谱仪;TENSOR27型傅里叶变换红外光谱仪。

1.2 工艺流程

粉末状炉渣→用盐酸酸解→过滤→得到白炭黑粗产品→用蒸馏水充分洗涤→烘干→白炭黑产品。

1.3 实验方法

1)将球形非淬水高镁炉渣研磨成粉末状;2)配制一定浓度的盐酸溶液,置于水浴锅中对其进行加热,向其中加入适量的炉渣粉末,对其不断搅拌,使其充分溶解和反应;3)对反应溶液进行过滤,收集过滤沉淀,并用蒸馏水对其洗涤,烘干待检测;4)采用红外光谱对产品进行定性分析,采用X射线荧光光谱进行纯度分析。

1.4 检测分析

1)傅里叶红外光谱检测。实验条件:采用KBr压片法,仪器分辨率为4 cm-1,检测器为MCT,检测范围为 400~4000 cm-1。

2)X射线荧光分析。实验条件:X射线管为75 μm端窗Rh靶光管,真空条件下无标样检测原子序数大于6的各种元素及其含量。

2 结果与讨论

2.1 样品的红外光谱分析

图1是样品的红外光谱图。由图1可知,在1088.7 cm-1和468.2 cm-1处出现的两个峰为 Si—O—Si的伸缩振动和弯曲振动引起的特征吸收峰,可以确定该产品中含有SiO2;在3440.0cm-1处的宽峰是由于样品中结晶水的—OH伸缩振动,1633.3 cm-1处的吸收峰是由于样品中结晶水的—OH的弯曲振动,说明产品中含有结晶水。因此,可确定该产品即为白炭黑。

图1 样品的红外光谱图

2.2 考察各工艺因素对白炭黑制备的影响

2.2.1 盐酸浓度对白炭黑产量的影响

工艺条件:20 g粉末炉渣,反应时间为1.5 h,反应温度为65℃,洗涤次数为6次。考察不同浓度的盐酸对白炭黑产量的影响,其实验结果如图2所示。

图2 盐酸浓度对白炭黑产量的影响

由图2可知,当盐酸浓度小于4.0 mol/L时,白炭黑产量随盐酸浓度的增大而减小;而当盐酸浓度大于4.0 mol/L时,白炭黑的产量随盐酸浓度的增大而增大。这是因为在盐酸酸解非淬水高镁炉渣反应中,该反应体系是一个放热反应,盐酸的浓度越大,活化分子的数目将增加,反应速率将加快,生成的胶体包覆在未反应的颗粒表面,阻止了炉渣颗粒进一步反应,所以,白炭黑的产量减小;但当盐酸的浓度达到一定量时,反应液的固液比相对较大,生成物将由离子态向结晶形态转化,有利于反应朝正反应方向进行,所以白炭黑的产量增大。考虑到盐酸浓度较低时,反应速率较低,反应所需时间较长,因此,盐酸浓度选择4.0 mol/L为宜。

2.2.2 反应温度对白炭黑产量的影响

工艺条件:20 g粉末炉渣,盐酸浓度为4.0 mol/L,反应时间为1.5 h,去离子水洗涤6次。考察不同反应温度对白炭黑产量的影响,其实验结果如图3所示。由图3可知,温度低于55℃时,白炭黑产量随温度的升高而减小;当温度高于55℃后,温度升高,白炭黑产量趋于稳定。这是因为温度升高,体系的反应速率增大,同时该反应是一个放热反应,因此,随着温度的升高,加速了反应体系中HCl的挥发,盐酸的量将减少,导致白炭黑的产量降低;而温度高于55℃时,反应温度较高,反应在较短的时间内完成,盐酸的挥发量虽有所降低,但是生成的胶体快速地包覆在未反应的颗粒表面,阻止了炉渣颗粒进一步反应,而且生成的产物会向四周扩散,不利于聚集,所以,白炭黑的产量几乎趋于平稳。虽然温度低于55℃时,产率较高,但是反应的速率较低,因此,综合考虑,反应温度选择55℃为宜。

图3 反应温度对白炭黑产量的影响

2.2.3 反应时间对白炭黑产量的影响

工艺条件:20 g粉末炉渣,盐酸浓度为4.0 mol/L,温度为55℃,洗涤6次。考察不同反应时间对白炭黑产量的影响,其实验结果如图4所示。

图4 反应时间对白炭黑产量的影响

由图4可知,随着反应时间的不断延长,白炭黑产量不断增大,主要是由于反应时间长,反应物得到充分反应,反应比较彻底。但是,随着反应时间的延长,生成的白炭黑不断地向四周进行扩散和溶解,不利于聚集,也会导致少量的产物损失,因此,当反应时间超过2.5 h以后,白炭黑的产量几乎不再增加。故反应时间应选择2.5 h为宜。

2.2.4 去离子水洗涤次数对白炭黑产量的影响

工艺条件:20 g粉末炉渣,盐酸浓度为4.0 mol/L,温度为55℃,反应时间为2.5 h。考察洗涤次数对白炭黑产量的影响,其实验结果如图5所示。由图5可知,白炭黑的产量随着去离子水洗涤次数的增加先快速降低后趋于平稳。这是因为,产品在不断洗涤的过程中会有部分白炭黑溶解在去离子水中,导致了部分产品损失,同时,产品中的杂质也会充分溶解在去离子水里,所以,产量开始明显减少。当洗涤次数少于6次时,白炭黑的纯度较低。当洗涤次数超过6次以后,产量趋于平稳,主要是由于产品中的绝大多数杂质被洗涤掉,产品剩下的颗粒稍大一些,溶解度较低,此时产品的纯度也较高,能达到90.2%以上,此时白炭黑的产量为10.90 g。因此,白炭黑洗涤次数选择6次为宜。

图5 洗涤次数对白炭黑产量的影响

3 结论

探讨了采用盐酸酸解非淬水高镁炉渣制备白炭黑产品工艺的可行性。得到了白炭黑制备最佳工艺条件:盐酸浓度为4.0 mol/L,反应温度为55℃,反应时间为2.5h,洗涤次数为6次。在该工艺条件下白炭黑的产量为10.90g,白炭黑产品纯度达到90.2%。

[1]远忠森.高镁炉渣性能研究进展[D].长沙:中南工业大学,1984.

[2]侯新凯,徐德龙,薛博,等.钢渣引起水泥体积安定性问题的探讨[J].建筑材料学报, 2012,15(5):588-595.

[3]朱春雨.我国沉淀法白炭黑市场现状及发展趋势[J].橡胶科技市场,2011(6):2-9.

[4]方明,王爱琴,谢敬佩,等.电子封装材料的研究现状及发展[J].热加工工艺,2011, 40(4):84-87.

[5]林七女,李志峰,管山吉,等.利用高炉渣生产水合二氧化硅的研究[J].中国资源综合利用,2010,28(6):33-35.

[6]苏毅,李国斌,夏举佩.磷酸浸取黄磷炉渣制沉淀二氧化硅的研究[J].无机盐工业,2007, 39(11): 41-44.

[7]苏毅,李国斌,夏举佩,等.黄磷炉渣资源化的试验研究[J].矿冶,2008,17(1): 26-29.

[8]黄礼丽,何登良,邓启华,等.盐酸浸取黄磷炉渣制备白炭黑[J].绵阳师范学院学报, 2010,29(2):63-68.

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