“膏体充填绿色采矿管理”项目的实施与应用

2014-09-01 21:35郭利坤
关键词:实施应用

郭利坤

摘要:“膏体充填绿色采矿管理法”以循环经济理论为依据,以管理创新为中心,以降低煤炭产出成本为根本,把煤矿附近的煤矸石、粉煤灰、炉渣、劣质土、城市固体垃圾等在地面加工成不需脱水的牙膏状浆体(低成本的特殊“混凝土”),利用充填泵或重力作用通过管道输送到井下,适时充填采空区,实现资源的重复、循环使用,使固体废物得以资源化利用,减少废弃物的土地占用,降低成本,保护生态环境,构建绿色、节能、环保型企业。

关键词:膏体充填绿色采矿管理法 实施 应用

1 项目实施的背景及意义

1.1 项目实施背景

1.1.1 项目实施资源环境

鑫珠春公司前身为原焦煤集团朱村矿,主业仍为煤炭开采,煤炭开采主体为朱村矿。目前已进入后期生产,可采资源十分有限。一方面,村庄建筑物压煤问题十分突出。据统计,朱村矿村庄建筑物等压煤总共436.9万t,占总经济基础储量的44%。另一方面,留设断层防水煤柱造成大量资源无法回收,根据开采资料统计,井田内共揭露落差大于0.5m的断层560多条,其中落差大于20m的断层有7条,按照有关规程规定,整个焦作矿区对于落差大于5m的断层均留设了宽度最少为40m的防水煤柱,而朱村矿个别大断层,防水煤柱宽度达到180m,初步估算,仅构成矿区边界的断层防水煤柱资源储量就高达350万t。

1.1.2 项目实施社会环境

构建环境友好型煤炭企业关键在于三个方面:一是资源高效利用。由于“三下”压煤受到种种原因、社会关系等因素影响,造成生产成本高、单产低等后果,不利于公司健康持续发展。如何解决“三下”压煤,促使资源利用最大化,是煤炭企业急需解决的。二是资源高效转化。资源能源与环境是一对矛盾的统一体,环境污染实质上是资源能源转化率低的结果。在我国煤炭生产中,每年产生的废料——煤矸石高达1亿多吨,严重危害环境。为此,煤矸石再利用被列入国家“863计划”。如何有效利用煤矸石等废料,是建设环境友好型煤炭企业的重要研究课题。三是构建和谐矿区。采用传统采煤工艺,不可避免造成地表沉陷,大多需要地面村庄整体搬迁,大大增加工农协调工作难度,造成公司与当地居民社会矛盾的产生,不利于和谐矿区、和谐社会建设。

1.1.3 项目实施安全环境

目前,威胁朱村矿安全生产的因素主要来自三个方面,一是顶板,二是瓦斯,三是突水。朱村矿水文地质条件复杂,大断层和含水岩层较多,顶板控制难度大,加之当前煤矿开采进入后期,顶板破坏严重,顶板事故时有发生。采用传统方法开采过程中受断层透水和顶底板突水威胁较大。朱村矿属瓦斯高突矿井,目前主力采区瓦斯赋存含量较高。

根据以上环境分析,鑫珠春公司的生存和发展面临资源瓶颈,迫切需要转换管理模式,有效处理生产、安全、生产成本、效益最大化、绿色环保、可持续发展等关系,降低了安全生产综合成本,解决资源瓶颈获取受制资源的边际收益最大化的问题,促进企业的和谐、发展。

1.2 项目实施的意义

1.2.1 克服资源瓶颈制约,拓展企业生存空间,延长企业生命周期。通过项目的实施可解放呆滞煤量436.9万t;通过项目实施大幅提高回采率,减少新增呆滞煤量270万吨;通过项目实施增加扩界储量570余万吨,回收保护煤柱350万吨,共计可增加可采经济储量1626.9万吨,按照35万吨/年的产能规模,可延长开采期46.48年;按照矿井设计系统最大产能规模75万吨/年,可延长开采期21.69年。通过项目的实施,有效克服企业面临的资源瓶颈,增加企业在煤炭整合中的竞争优势,拓展企业生存空间,延长企业生命周期。

1.2.2 提升机械化开采水平,发挥企业生产潜能。由于受地质条件和资源条件制约,鑫珠春公司机械化开采的探索是始终无突破,通过项目的实施,可大幅提高机械化开采水平,实现综掘、综采,产能可以从30万吨提高到70万吨,充分发挥原有矿井生产系统能力,实现系统功能优化效益。

1.2.3 改善生产作业环境,提高本质安全水平。通过项目实施,降低或减弱采动造成的围岩变化影响,探索矿压变化新规律,改变消除矿井瓦斯、顶板、突水三大威胁,提高质量标准化水平,实现矿井生产安全本质化。

1.2.4 优化产品成本结构,提升企业经济效益。通过项目的实施,进一步优化产品成本结构,在保证员工收入稳步增长的前提下,进一步降低吨煤人工费成本;降低排水费用总量,大幅度降低吨煤排水费用;通过产能的提升,降低单位固定成本费用;大力压缩非生产费用支出,合理提高安全费用支出,使成本水平保持在合理水平。同时,提高煤炭销量和质量,大幅提高企业盈利能力。

1.2.5 保护资源环境,建立和谐矿、地关系。通过项目实施,尽可能降低和减少土地塌陷程度和范围,实现不搬迁采煤,保护地下水资源不受破坏,同时,实现资源的重复、循环使用,使固体废物得以资源化利用,如:粉煤灰、矸石山等,在利用的过程中,减少废弃物(如矸石山)的土地占用,保护矿区生态环境,实现公司绿色发展。努力减少工农协调工作量,避免企业与当地居民社会矛盾的产生,促进和谐矿区、和谐社会建设。

2 项目的内涵与实施的理论基础

“膏体充填绿色采矿管理”项目以管理创新引导技术创新,通过对企业内外部环境分析,确定以核心技术创新为企业发展战略支撑,同时,依托核心技术创新成果,从创新管理组织、改进生产方式、优化成本结构、改善安全环境等管理环节入手,进行管理模式的创新匹配。从而克服资源瓶颈限制,提高安全本质水平,提高机械化开采水平;通过产能提高、优化成本结构,降低产品综合成本,获取边际收益最大化,最终实现延长企业生命周期、提高经济运行质量之目的。

3 项目实施的效果分析

3.1 实施膏体充填绿色采矿管理项目带来的成本变动分析

实施膏体充填项目后,成本结构发生了较大的变化。一是生产组织的变化,改变了人工费用比重。2007-2009年,职工收入翻了一番,因工资增长吨煤成本增加113.88元,总成本降低160.96元/吨。二是电力成本中排水费降低,由于项目实施,总涌水量由40T/min降为17T/min,排水费用总额降低621万元,吨煤费用降低17.94元/吨。三是由于生产工序增加,增加了回采直接成本60.8元/吨,主要反映在材料费、人工费和折旧费总额增加,同时,由于减少了掘巷费用,直接成本减少35.09元/吨;四是塌陷赔偿费同比减少452万元,吨煤成本降低13.4元/吨。五是完全成本大幅降低,2007年吨煤成本487.52元/吨,2009年降为326.04元/吨,降低160.96元/吨。

从以上成本变动可以看出,项目的实施的完全成本大幅降低,人工费比重大幅提高,项目的实施为职工收入水平的提高释放了成本空间,技术创新和管理变革使成本产生的条件发生了根本改变,这是通过成本控制手段无法实现的成本水平质的变化。

3.2 膏体充填科项目实施后公司成长性分析

项目实施后,2008年度公司煤炭产能达到41.1万吨,2009年度产能达到50.65万吨,2010年度产能达到61.45万吨,2011年度预计产能达到70.25万吨。按照平均售价630.24元/吨计算,2008-2011年度公司销售收入如下表:

3.3 膏体充填科项目实施后公司收益性分析

项目实施后,2008年度公司增加边际收益3803.85万元,2009年度增加边际收益9083.85万元,2010年度增加边际收益8271.65万元,2011年度预计增加公司边际收益9271.65万元。

3.4 促进了公司管理创新,提高了企业核心竞争力

通过膏体充填绿色采矿管理项目的实施,为构建和谐型、环保型、节能型煤炭企业提供有力支撑,实现了“五化”,有力促进了公司和谐健康持续发展。近几年来,公司抓住机遇,时刻准确把握技术创新和管理创新的范畴以及它们之间的互动关系,选择最佳的创新战略组合,构建了公司技术创新和管理创新之间动态的、双向的匹配、协同与互动的创新模式,实现了公司发展持续化,生产利润最大化,生产环境安全化,煤炭资源再生化,发展环境和谐化,使公司创新系统整体功能趋向最优化。

参考文献:

[1]钱鸣高,许家林,缪协兴.煤矿绿色开采技术[J].中国矿业大学学报,2003(04).

[2]解飞翔,徐志远,刘春英.膏体充填特点及其现状分析[J].中小企业管理与科技(上旬刊),2009(08).

[3]于春生,牛宗涛.煤矿膏体充填绿色开采体系研究[J].中州煤炭,2009(11).

摘要:“膏体充填绿色采矿管理法”以循环经济理论为依据,以管理创新为中心,以降低煤炭产出成本为根本,把煤矿附近的煤矸石、粉煤灰、炉渣、劣质土、城市固体垃圾等在地面加工成不需脱水的牙膏状浆体(低成本的特殊“混凝土”),利用充填泵或重力作用通过管道输送到井下,适时充填采空区,实现资源的重复、循环使用,使固体废物得以资源化利用,减少废弃物的土地占用,降低成本,保护生态环境,构建绿色、节能、环保型企业。

关键词:膏体充填绿色采矿管理法 实施 应用

1 项目实施的背景及意义

1.1 项目实施背景

1.1.1 项目实施资源环境

鑫珠春公司前身为原焦煤集团朱村矿,主业仍为煤炭开采,煤炭开采主体为朱村矿。目前已进入后期生产,可采资源十分有限。一方面,村庄建筑物压煤问题十分突出。据统计,朱村矿村庄建筑物等压煤总共436.9万t,占总经济基础储量的44%。另一方面,留设断层防水煤柱造成大量资源无法回收,根据开采资料统计,井田内共揭露落差大于0.5m的断层560多条,其中落差大于20m的断层有7条,按照有关规程规定,整个焦作矿区对于落差大于5m的断层均留设了宽度最少为40m的防水煤柱,而朱村矿个别大断层,防水煤柱宽度达到180m,初步估算,仅构成矿区边界的断层防水煤柱资源储量就高达350万t。

1.1.2 项目实施社会环境

构建环境友好型煤炭企业关键在于三个方面:一是资源高效利用。由于“三下”压煤受到种种原因、社会关系等因素影响,造成生产成本高、单产低等后果,不利于公司健康持续发展。如何解决“三下”压煤,促使资源利用最大化,是煤炭企业急需解决的。二是资源高效转化。资源能源与环境是一对矛盾的统一体,环境污染实质上是资源能源转化率低的结果。在我国煤炭生产中,每年产生的废料——煤矸石高达1亿多吨,严重危害环境。为此,煤矸石再利用被列入国家“863计划”。如何有效利用煤矸石等废料,是建设环境友好型煤炭企业的重要研究课题。三是构建和谐矿区。采用传统采煤工艺,不可避免造成地表沉陷,大多需要地面村庄整体搬迁,大大增加工农协调工作难度,造成公司与当地居民社会矛盾的产生,不利于和谐矿区、和谐社会建设。

1.1.3 项目实施安全环境

目前,威胁朱村矿安全生产的因素主要来自三个方面,一是顶板,二是瓦斯,三是突水。朱村矿水文地质条件复杂,大断层和含水岩层较多,顶板控制难度大,加之当前煤矿开采进入后期,顶板破坏严重,顶板事故时有发生。采用传统方法开采过程中受断层透水和顶底板突水威胁较大。朱村矿属瓦斯高突矿井,目前主力采区瓦斯赋存含量较高。

根据以上环境分析,鑫珠春公司的生存和发展面临资源瓶颈,迫切需要转换管理模式,有效处理生产、安全、生产成本、效益最大化、绿色环保、可持续发展等关系,降低了安全生产综合成本,解决资源瓶颈获取受制资源的边际收益最大化的问题,促进企业的和谐、发展。

1.2 项目实施的意义

1.2.1 克服资源瓶颈制约,拓展企业生存空间,延长企业生命周期。通过项目的实施可解放呆滞煤量436.9万t;通过项目实施大幅提高回采率,减少新增呆滞煤量270万吨;通过项目实施增加扩界储量570余万吨,回收保护煤柱350万吨,共计可增加可采经济储量1626.9万吨,按照35万吨/年的产能规模,可延长开采期46.48年;按照矿井设计系统最大产能规模75万吨/年,可延长开采期21.69年。通过项目的实施,有效克服企业面临的资源瓶颈,增加企业在煤炭整合中的竞争优势,拓展企业生存空间,延长企业生命周期。

1.2.2 提升机械化开采水平,发挥企业生产潜能。由于受地质条件和资源条件制约,鑫珠春公司机械化开采的探索是始终无突破,通过项目的实施,可大幅提高机械化开采水平,实现综掘、综采,产能可以从30万吨提高到70万吨,充分发挥原有矿井生产系统能力,实现系统功能优化效益。

1.2.3 改善生产作业环境,提高本质安全水平。通过项目实施,降低或减弱采动造成的围岩变化影响,探索矿压变化新规律,改变消除矿井瓦斯、顶板、突水三大威胁,提高质量标准化水平,实现矿井生产安全本质化。

1.2.4 优化产品成本结构,提升企业经济效益。通过项目的实施,进一步优化产品成本结构,在保证员工收入稳步增长的前提下,进一步降低吨煤人工费成本;降低排水费用总量,大幅度降低吨煤排水费用;通过产能的提升,降低单位固定成本费用;大力压缩非生产费用支出,合理提高安全费用支出,使成本水平保持在合理水平。同时,提高煤炭销量和质量,大幅提高企业盈利能力。

1.2.5 保护资源环境,建立和谐矿、地关系。通过项目实施,尽可能降低和减少土地塌陷程度和范围,实现不搬迁采煤,保护地下水资源不受破坏,同时,实现资源的重复、循环使用,使固体废物得以资源化利用,如:粉煤灰、矸石山等,在利用的过程中,减少废弃物(如矸石山)的土地占用,保护矿区生态环境,实现公司绿色发展。努力减少工农协调工作量,避免企业与当地居民社会矛盾的产生,促进和谐矿区、和谐社会建设。

2 项目的内涵与实施的理论基础

“膏体充填绿色采矿管理”项目以管理创新引导技术创新,通过对企业内外部环境分析,确定以核心技术创新为企业发展战略支撑,同时,依托核心技术创新成果,从创新管理组织、改进生产方式、优化成本结构、改善安全环境等管理环节入手,进行管理模式的创新匹配。从而克服资源瓶颈限制,提高安全本质水平,提高机械化开采水平;通过产能提高、优化成本结构,降低产品综合成本,获取边际收益最大化,最终实现延长企业生命周期、提高经济运行质量之目的。

3 项目实施的效果分析

3.1 实施膏体充填绿色采矿管理项目带来的成本变动分析

实施膏体充填项目后,成本结构发生了较大的变化。一是生产组织的变化,改变了人工费用比重。2007-2009年,职工收入翻了一番,因工资增长吨煤成本增加113.88元,总成本降低160.96元/吨。二是电力成本中排水费降低,由于项目实施,总涌水量由40T/min降为17T/min,排水费用总额降低621万元,吨煤费用降低17.94元/吨。三是由于生产工序增加,增加了回采直接成本60.8元/吨,主要反映在材料费、人工费和折旧费总额增加,同时,由于减少了掘巷费用,直接成本减少35.09元/吨;四是塌陷赔偿费同比减少452万元,吨煤成本降低13.4元/吨。五是完全成本大幅降低,2007年吨煤成本487.52元/吨,2009年降为326.04元/吨,降低160.96元/吨。

从以上成本变动可以看出,项目的实施的完全成本大幅降低,人工费比重大幅提高,项目的实施为职工收入水平的提高释放了成本空间,技术创新和管理变革使成本产生的条件发生了根本改变,这是通过成本控制手段无法实现的成本水平质的变化。

3.2 膏体充填科项目实施后公司成长性分析

项目实施后,2008年度公司煤炭产能达到41.1万吨,2009年度产能达到50.65万吨,2010年度产能达到61.45万吨,2011年度预计产能达到70.25万吨。按照平均售价630.24元/吨计算,2008-2011年度公司销售收入如下表:

3.3 膏体充填科项目实施后公司收益性分析

项目实施后,2008年度公司增加边际收益3803.85万元,2009年度增加边际收益9083.85万元,2010年度增加边际收益8271.65万元,2011年度预计增加公司边际收益9271.65万元。

3.4 促进了公司管理创新,提高了企业核心竞争力

通过膏体充填绿色采矿管理项目的实施,为构建和谐型、环保型、节能型煤炭企业提供有力支撑,实现了“五化”,有力促进了公司和谐健康持续发展。近几年来,公司抓住机遇,时刻准确把握技术创新和管理创新的范畴以及它们之间的互动关系,选择最佳的创新战略组合,构建了公司技术创新和管理创新之间动态的、双向的匹配、协同与互动的创新模式,实现了公司发展持续化,生产利润最大化,生产环境安全化,煤炭资源再生化,发展环境和谐化,使公司创新系统整体功能趋向最优化。

参考文献:

[1]钱鸣高,许家林,缪协兴.煤矿绿色开采技术[J].中国矿业大学学报,2003(04).

[2]解飞翔,徐志远,刘春英.膏体充填特点及其现状分析[J].中小企业管理与科技(上旬刊),2009(08).

[3]于春生,牛宗涛.煤矿膏体充填绿色开采体系研究[J].中州煤炭,2009(11).

摘要:“膏体充填绿色采矿管理法”以循环经济理论为依据,以管理创新为中心,以降低煤炭产出成本为根本,把煤矿附近的煤矸石、粉煤灰、炉渣、劣质土、城市固体垃圾等在地面加工成不需脱水的牙膏状浆体(低成本的特殊“混凝土”),利用充填泵或重力作用通过管道输送到井下,适时充填采空区,实现资源的重复、循环使用,使固体废物得以资源化利用,减少废弃物的土地占用,降低成本,保护生态环境,构建绿色、节能、环保型企业。

关键词:膏体充填绿色采矿管理法 实施 应用

1 项目实施的背景及意义

1.1 项目实施背景

1.1.1 项目实施资源环境

鑫珠春公司前身为原焦煤集团朱村矿,主业仍为煤炭开采,煤炭开采主体为朱村矿。目前已进入后期生产,可采资源十分有限。一方面,村庄建筑物压煤问题十分突出。据统计,朱村矿村庄建筑物等压煤总共436.9万t,占总经济基础储量的44%。另一方面,留设断层防水煤柱造成大量资源无法回收,根据开采资料统计,井田内共揭露落差大于0.5m的断层560多条,其中落差大于20m的断层有7条,按照有关规程规定,整个焦作矿区对于落差大于5m的断层均留设了宽度最少为40m的防水煤柱,而朱村矿个别大断层,防水煤柱宽度达到180m,初步估算,仅构成矿区边界的断层防水煤柱资源储量就高达350万t。

1.1.2 项目实施社会环境

构建环境友好型煤炭企业关键在于三个方面:一是资源高效利用。由于“三下”压煤受到种种原因、社会关系等因素影响,造成生产成本高、单产低等后果,不利于公司健康持续发展。如何解决“三下”压煤,促使资源利用最大化,是煤炭企业急需解决的。二是资源高效转化。资源能源与环境是一对矛盾的统一体,环境污染实质上是资源能源转化率低的结果。在我国煤炭生产中,每年产生的废料——煤矸石高达1亿多吨,严重危害环境。为此,煤矸石再利用被列入国家“863计划”。如何有效利用煤矸石等废料,是建设环境友好型煤炭企业的重要研究课题。三是构建和谐矿区。采用传统采煤工艺,不可避免造成地表沉陷,大多需要地面村庄整体搬迁,大大增加工农协调工作难度,造成公司与当地居民社会矛盾的产生,不利于和谐矿区、和谐社会建设。

1.1.3 项目实施安全环境

目前,威胁朱村矿安全生产的因素主要来自三个方面,一是顶板,二是瓦斯,三是突水。朱村矿水文地质条件复杂,大断层和含水岩层较多,顶板控制难度大,加之当前煤矿开采进入后期,顶板破坏严重,顶板事故时有发生。采用传统方法开采过程中受断层透水和顶底板突水威胁较大。朱村矿属瓦斯高突矿井,目前主力采区瓦斯赋存含量较高。

根据以上环境分析,鑫珠春公司的生存和发展面临资源瓶颈,迫切需要转换管理模式,有效处理生产、安全、生产成本、效益最大化、绿色环保、可持续发展等关系,降低了安全生产综合成本,解决资源瓶颈获取受制资源的边际收益最大化的问题,促进企业的和谐、发展。

1.2 项目实施的意义

1.2.1 克服资源瓶颈制约,拓展企业生存空间,延长企业生命周期。通过项目的实施可解放呆滞煤量436.9万t;通过项目实施大幅提高回采率,减少新增呆滞煤量270万吨;通过项目实施增加扩界储量570余万吨,回收保护煤柱350万吨,共计可增加可采经济储量1626.9万吨,按照35万吨/年的产能规模,可延长开采期46.48年;按照矿井设计系统最大产能规模75万吨/年,可延长开采期21.69年。通过项目的实施,有效克服企业面临的资源瓶颈,增加企业在煤炭整合中的竞争优势,拓展企业生存空间,延长企业生命周期。

1.2.2 提升机械化开采水平,发挥企业生产潜能。由于受地质条件和资源条件制约,鑫珠春公司机械化开采的探索是始终无突破,通过项目的实施,可大幅提高机械化开采水平,实现综掘、综采,产能可以从30万吨提高到70万吨,充分发挥原有矿井生产系统能力,实现系统功能优化效益。

1.2.3 改善生产作业环境,提高本质安全水平。通过项目实施,降低或减弱采动造成的围岩变化影响,探索矿压变化新规律,改变消除矿井瓦斯、顶板、突水三大威胁,提高质量标准化水平,实现矿井生产安全本质化。

1.2.4 优化产品成本结构,提升企业经济效益。通过项目的实施,进一步优化产品成本结构,在保证员工收入稳步增长的前提下,进一步降低吨煤人工费成本;降低排水费用总量,大幅度降低吨煤排水费用;通过产能的提升,降低单位固定成本费用;大力压缩非生产费用支出,合理提高安全费用支出,使成本水平保持在合理水平。同时,提高煤炭销量和质量,大幅提高企业盈利能力。

1.2.5 保护资源环境,建立和谐矿、地关系。通过项目实施,尽可能降低和减少土地塌陷程度和范围,实现不搬迁采煤,保护地下水资源不受破坏,同时,实现资源的重复、循环使用,使固体废物得以资源化利用,如:粉煤灰、矸石山等,在利用的过程中,减少废弃物(如矸石山)的土地占用,保护矿区生态环境,实现公司绿色发展。努力减少工农协调工作量,避免企业与当地居民社会矛盾的产生,促进和谐矿区、和谐社会建设。

2 项目的内涵与实施的理论基础

“膏体充填绿色采矿管理”项目以管理创新引导技术创新,通过对企业内外部环境分析,确定以核心技术创新为企业发展战略支撑,同时,依托核心技术创新成果,从创新管理组织、改进生产方式、优化成本结构、改善安全环境等管理环节入手,进行管理模式的创新匹配。从而克服资源瓶颈限制,提高安全本质水平,提高机械化开采水平;通过产能提高、优化成本结构,降低产品综合成本,获取边际收益最大化,最终实现延长企业生命周期、提高经济运行质量之目的。

3 项目实施的效果分析

3.1 实施膏体充填绿色采矿管理项目带来的成本变动分析

实施膏体充填项目后,成本结构发生了较大的变化。一是生产组织的变化,改变了人工费用比重。2007-2009年,职工收入翻了一番,因工资增长吨煤成本增加113.88元,总成本降低160.96元/吨。二是电力成本中排水费降低,由于项目实施,总涌水量由40T/min降为17T/min,排水费用总额降低621万元,吨煤费用降低17.94元/吨。三是由于生产工序增加,增加了回采直接成本60.8元/吨,主要反映在材料费、人工费和折旧费总额增加,同时,由于减少了掘巷费用,直接成本减少35.09元/吨;四是塌陷赔偿费同比减少452万元,吨煤成本降低13.4元/吨。五是完全成本大幅降低,2007年吨煤成本487.52元/吨,2009年降为326.04元/吨,降低160.96元/吨。

从以上成本变动可以看出,项目的实施的完全成本大幅降低,人工费比重大幅提高,项目的实施为职工收入水平的提高释放了成本空间,技术创新和管理变革使成本产生的条件发生了根本改变,这是通过成本控制手段无法实现的成本水平质的变化。

3.2 膏体充填科项目实施后公司成长性分析

项目实施后,2008年度公司煤炭产能达到41.1万吨,2009年度产能达到50.65万吨,2010年度产能达到61.45万吨,2011年度预计产能达到70.25万吨。按照平均售价630.24元/吨计算,2008-2011年度公司销售收入如下表:

3.3 膏体充填科项目实施后公司收益性分析

项目实施后,2008年度公司增加边际收益3803.85万元,2009年度增加边际收益9083.85万元,2010年度增加边际收益8271.65万元,2011年度预计增加公司边际收益9271.65万元。

3.4 促进了公司管理创新,提高了企业核心竞争力

通过膏体充填绿色采矿管理项目的实施,为构建和谐型、环保型、节能型煤炭企业提供有力支撑,实现了“五化”,有力促进了公司和谐健康持续发展。近几年来,公司抓住机遇,时刻准确把握技术创新和管理创新的范畴以及它们之间的互动关系,选择最佳的创新战略组合,构建了公司技术创新和管理创新之间动态的、双向的匹配、协同与互动的创新模式,实现了公司发展持续化,生产利润最大化,生产环境安全化,煤炭资源再生化,发展环境和谐化,使公司创新系统整体功能趋向最优化。

参考文献:

[1]钱鸣高,许家林,缪协兴.煤矿绿色开采技术[J].中国矿业大学学报,2003(04).

[2]解飞翔,徐志远,刘春英.膏体充填特点及其现状分析[J].中小企业管理与科技(上旬刊),2009(08).

[3]于春生,牛宗涛.煤矿膏体充填绿色开采体系研究[J].中州煤炭,2009(11).

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