吴树华
(重庆禾丰化工股份有限公司,重庆 江津 402260)
竞博集团陕西城化股份有限公司是以煤为原料生产尿素、碳铵、甲醇的中型企业。公司主要产品生产能力为合成氨100kt/a、尿素160kt/a、碳铵30kt/a、甲醇6 000t/a。
2004年底因合成塔内件问题,购置了一台南京天界三塔节能装备有限公司的φ1 200mm增效塔,与原合成塔串联使用。2007年对原合成塔内件进行了处理,催化剂更换后,合成反应较好,大家认为再串一增效塔,效果不显著,更重要的是增效塔催化剂床层温度不能有效控制,于是将增效塔停止使用。
2013年5月,为提升企业的竟争力,降低生产消耗,增加了一台φ1 000mm循环机出口分离器,将增效塔重新启用,与原合成塔并联使用。在同等负荷下,合成系统压力由28.5MPa下降到25.6MPa左右,循环量从105 000m3/h增加117 000m3/h,使公司合成氨吨氨耗电大幅下降,氨产量也略有增加。
对于一个老厂来说,通过系统性重新建设或增大设备等方式改造,当然节能降耗效果显著,但投资大,建设周期长,回收周期长,尤其在目前,受外部大环境的影响,企业资金紧张,不得不立足于实际情况进行全方位的考虑。经过大量的调研、考察、咨询,决定从现闲置的增效塔上下功夫。
经过与同类厂家比较,我们的合成系统存在压力高、阻力大、循环量加不上、放空量大、产量低、消耗高等问题,如果重新启用增效塔,相当于增大合成塔容积,肯定对存在的问题有所帮助。
但增效塔是否能用呢?如何操作?能达到什么效果?这些都要有肯定的回答,才能保证方案有效性,实施才有意义。从现场设备状况来看,该设备与其他隔离,自身严密封闭,查增效塔使用的催化剂HA202Q运行时间并不长,因此增效塔及里面的催化剂肯定能运行。但如何稳定操作呢?通过对增效塔内件的探讨,设想了多种方案,能否与原合成塔并联使用的关键在于增效塔内部催化剂温度的控制。由于增效塔催化剂床层未分段,无冷激气调节,只有一个换热器,该换热器也只是对出口气温度进行换热调控,因此对催化剂的温度控制无法得心应手,并且要充分发挥它的能力更是难上加难。针对实际工艺状况,专业人员反复调查研究和论证,请专家专门商讨和设计计算,然后从中选出最优的一种方案:φ1 200mm增效塔与原φ1 200mm塔并联使用,外部增加副线阀来控制。
由压缩六段来的气体,经合成补充气水冷器冷却到35℃以下,与冷交出来的循环气汇合进入氨冷器列管内,被管外液氨冷却到-5℃左右,出氨冷后,从冷交底部进入,经下部分离器分离出液氨后,上升到上部换热器管间与管内氨分来气体换热,温度达到15℃左右,由塔顶出来进入循环机,经透平式和往复式循环机加压,进入油分离器(透平式气进φ1 000mm油分,往复式气进φ700mm油分)。分离掉油污后,分为两部分,一部分进入原主塔(1#),一部分进入增效塔(2#)。进1#塔的气从塔顶部一进口进塔,沿内件与外筒环隙自上而下,与内件换热,温度上升到70℃,由一出口出塔。气体又分为三部分,一部分作为副线用,一部分作为第四段冷激气用,另一大部分进入塔前预热器管间与管内气体换热。换热后,气体又分为三部分,其中大部分气体从塔二进口入塔,在内件下部换热器管间与管内气体换热,进入中心管与副线来气混合,出中心管自上而下进入第一轴向段床层反应,温度升高后与二段冷激气混合降温,进入第二轴向床层反应,再与三段冷激气混合降温后,进入第三轴向床层反应,反应后气体又与四段冷激气混合降温,进入第四径向段床层反应,气体由内向外,然后进入换热器管内与管外气体换热,由塔二出口出塔,进入废锅。进2#塔的气从塔顶进入,沿内件与外筒环隙自上而下,与内件换热,由一出口出塔,又全部进入其二进口,与出塔气换热后,和中心管来的冷气混合进入零米,经催化剂层到出口,进入废锅和1#塔气汇合,与一水加热器来的热水换热副产蒸汽,然后进入热交管内与管间气体换热,再进软水加,加热脱盐水,并降温到70℃,进入水冷器,经水冷却到35℃,进入氨分离器,分离出液氨后,再进入冷交上部换热器管内与管外冷交换冷,温度降到10℃左右,出冷交与补充气体汇合进入氨冷器,如此反复循环,不断合成氨。冷交、氨分放出的液氨装氨槽贮存供尿素使用和自用。流程见图1。主要设备规格、型号见表1。
表1 主要设备规格型号
两塔同时进行,分别用阀开度控制各自的气量,2#塔一出气去热交的阀关,全部进二进口。
(1)正常操作应做到勤调、微调,保证双塔温度的平衡。
(2)2#塔一出二进阀全开,去热交阀全关,无特殊情况不得调节。否则会导致两塔负荷不稳定,系统波动较大,不好控制。
(3)双塔温度在保证循环量时用各塔副线阀调节。一塔副线阀调节量较大时,需注意另一塔温度的变化情况,要进行相应调节。开大一塔的副线阀,相当于关小另一塔副线阀,反之,关小一塔的副线阀,相当于开大了另一塔副线阀。如2#塔温度略升而1#塔略降时,只要稍开2#塔副线阀或稍关1#塔副线阀,即达到同时调节双塔温度的目的。
图1 合成改造后工艺流程简图
(4)1#、2#塔温度同时升同时降时,先调节1#塔副线再调节2#塔副线阀,1#塔调节幅度大于2#塔。
(5)岗位断电时应按断电停车程序处理,注意关闭1#、2#副线。
(6)如1台循环机跳闸或机械故障紧急停车,备用机不能及时启用,通知前工段适当减少负荷,用双塔副线控制温度,温度可控制在稍高于指标温度,待备机投运后逐步降低温度至指标范围。
(7)2#塔发生温度下垮时,先关闭副线,再减小一进阀,根据情况可适时启用电炉。
(8)切换循环机的操作程序,以保持系统循环量的稳定为原则,尽量减少循环量的波动来保证双塔温度的平稳,切换循环机操作前略关小副塔副线,让2#塔温度略升。
(9)2#塔催化剂温度的控制。1、2点温度控制在310~330℃,3、4点温度控制在390~410℃,5、6点温度控制在480~490℃,7、8点温度控制在490~500℃,热电偶分布如图2,出口温度控制在250℃左右。
自双塔并联投用后,合成系统压力由原来的29.0MPa降至25.9MPa,系统压差由原来的2.5MPa降至1.9MPa。合成氨的生产能力由改造前的310t/d提高到350t/d,从而使尿素产量也由450t/d提高到480t/d。
图2 2#塔热电偶分布
1#与2#塔并联改造于2013年5月大修中进行,投入为23万元。投运后,操作稳定,且使公司的合成氨煤耗和电耗都有较大下降,尿素系统因合成氨产量的提高,不用经常调整生产负荷,产品质量明显提高(2012年一等品率为89%,2013年为100%)。因此利用此闲置设备,投入较少,又取得了较大的经济效益,为公司因尿素降价,原料涨价带来的压力起到了关键性的减轻作用。