念吉红
(云南云天化国际化工有限公司云峰分公司,云南 宣威 655413)
云天化云峰分公司气化厂煤气发生炉工艺流程为典型的中氮流程,对煤气的降温是在洗气箱和煤气洗涤塔内进行。对半水煤气的温度控制指标是,2013年4月16日56℃,10月6日44℃,水温介于43~46℃(环境温度为26℃时)之间,因而在保证降低制气阻力的条件下,半水煤气在洗气箱进行第一次净化时,行程短,参与换热的循环水量少,煤气温度降低幅度小。半水煤气在洗涤塔进行第二次除尘降温,与循环洗涤水逆向换热,降温效果较洗气箱好。
煤气炉制气过程中,上、下行煤气温度总和在610~660℃,煤气带走大量的热量,造成热损失大,原料消耗高。下行煤气主要由CO2、CO、O2、H2、CH4、N2组成,温度介于220~260℃之间,下行煤气显热未经任何回收而直接进入洗气箱(3#炉改造后已回收下行煤气显热),造成洗气箱洗涤循环水温高。
煤气携带的蒸汽在洗气箱冷凝后释放出大量热量,造成洗气箱洗涤循环水温高,在后工序同样的洗涤条件下,会使煤气温度高。因而蒸汽分解率低,循环水温升高,进而使煤气温度升高。
因煤气洗涤所用循环水含尘(116mg/L)高,长期使用易堵塞洗气箱加水管及洗涤塔喷头,造成洗气箱加水量小,洗涤塔喷淋密度小,致使煤气温度升高。环境温度26℃时,洗气箱洗涤水温平均在55℃左右。
循环水温度高,同样会造成煤气温度高。老造气循环水温度较新造气高3~6℃,洗涤后的煤气温度老造气较新造气高5.6℃,降低循环水温度可显著降低煤气温度。循环水主要在凉水塔处冷却降温,凉水塔布水的均匀及轴流风机风量大小是降温的关键。而老造气循环水的1#凉水塔有布水不均现象,一面水量大,一面水量偏小,对老造气循环水温度有一定影响。
从全国的现状来看,山东、河南有些厂煤气温度控制得较低,常年平均在34℃以下,相同管径条件下体积流量大些,为压缩机提高打气量创造了条件。因而降低煤气温度对生产有着积极的作用。
每年4~10月,宣威地区平均气温在23~26℃之间。气化厂半水煤气夏季温度在53℃左右(开三台轴流风机降温的情况下),温度高相比温度低,半水煤气气体体积流量小,因而压缩机打气量相对小,压缩机单机能力相对小。
半水煤气含尘量高、温度高,会加速工艺管线的冲刷、磨损与腐蚀,以及各运转设备转子的负荷,造成电耗增加。
因而降低煤气温度是节能降耗的一条途径,能降低合成氨生产成本,提高系统安全生产的能力和设备运行周期。
我们降低煤气温度的目标是:半水煤气温度降低10℃。
(1)降低上下行煤气温度,回收下行煤气显热,降低半水煤气进入洗气箱的温度。
(2)加大洗气箱洗涤水量,降低半水煤气进入洗涤塔的温度,或者洗气箱上部加高,采取喷淋洗涤,并增大喷淋密度。
(3)加大洗涤塔循环水喷淋密度,加大循环水与煤气逆行换热效率,降低半水煤气温度。
(4)降低循环冷却水的温度,降低循环水中尘含量,减少管道堵塞。
(5)提高蒸汽分解率,减少半水煤气中蒸汽量,降低循环水温度。
加大洗气箱洗涤水量。但要加大洗气箱流量,必须对洗气箱进行降低阻力的改造。因洗气箱底部斜叉管仅有φ219mm管道截面积的一半,溢流口口径为φ219mm, “N”型管为φ159×6mm管。我们将洗气箱斜叉管改造为截面积0.07m2的斜管,溢流口直径为φ325mm,“N”型管直径为φ325mm。洗气箱完成降低制气阻力改造后,流量由原来的28.3m3/h,增大到63.6 m3/h,降低煤气温度10℃左右。
原洗涤塔为填料式洗涤塔,洗涤塔出口煤气温度全年在45~52℃之间。因循环水质差,造成洗涤塔顶部喷头容易堵塞,因而循环水的喷淋密度不均匀,影响半水煤气降温。结合煤气化行业发展趋势,借鉴省外各厂家所进行的改造,我们把洗涤塔改造为空塔喷雾冷却塔。这样有效提高粗煤气的净化洗涤效率,降低制气阻力。
改造思路是实施中氮气化炉流程小氮化。主要内容是在上行煤气管道上增设一自动油压阀门,气化炉上气道由侧出改为顶出,进一步提高气化炉高径比,为再次提高炭层操作创造条件。同时下行煤气由直接进洗气箱改为先进除尘器、废热锅炉,吸收热量后再进洗气箱洗涤。
实施中氮气化炉流程小氮化改造后,气化炉炭层高度可再提高950~1 250mm,降低上下行温度,并可回收下行煤气显热,其显热可产蒸汽0.2t/(炉·h)。吨氨蒸汽消耗可下降80~100kg,可使洗气箱出口水温下降7℃,煤气温度下降6℃,并减少气化炉在各阶段转换过程中存在的“死空间”造成气化炉煤气及蒸汽的损失。
图1、2为中氮气化炉流程及改造后流程。
图1 中氮流程
图2 3#改造后的小氮流程
降低循环水温,控制各洗涤、净化点的入水,增加循环水换热效率。降低循环水进入各系统用水点的进口温度及尘含量。采取的措施是,定期打捞沉淀池;加药,使循环水中的灰尘大量析出;凉水塔喷头定期清堵更换。同时在系统停车大修时对1#洗涤塔的布水偏流进行处理,采取清理填料,更换、清理喷头等措施,使其布水均匀,更有效降温。
3#炉改造后,上吹蒸汽分解率69%,下吹蒸汽分解率62%,平均为64.8%。1#炉未改造,上吹蒸汽分解率63.5%,下吹蒸汽分解率65%,平均为64%。因流程改造后,炭层提高,气化层厚度提高,蒸汽与炽热的炭接触时间长,蒸汽分解率提高。采用增氧间歇气化,提高气化层温度,提高蒸汽分解率。由于3#炉改造成功,其他炉子将逐步进行改造。
煤气温度降低后,可延长工艺管线、设备的运行周期,单位时间内煤气炉的热利用率进一步提高,在一定程度上使合成氨耗原焦、中小修费用降低,检修人员的工作量减少。
如将老造气7#、1#、4#煤气炉的下行煤气显热回收后,洗气箱出口水温下降7℃,煤气温度下降6℃,并减少了气化炉在各阶段转换过程中存在的 “死空间”造成气化炉煤气及蒸汽的损失,改造后年节约蒸汽价值约9.48万元。还可多产蒸汽,按老造气开2~3台煤气炉的运行方式计算,回收下行煤气显热可产生蒸汽(压力0.5MPa)1.2~1.8t/h,吨氨耗蒸汽可降低100kg左右,蒸汽按每吨100元的价格计算,每年可节约蒸汽成本115万元。