彭桂枝,陈小龙,张 军
(江阴职业技术学院,江苏 无锡 214433)
一辆北京现代汽车有限公司的IX35轿车,配备G2.0 MPI发动机,行驶里程约为8万公里。根据车主描述,该车在外地出差时发生无法起动的故障,找了就近的一家路边快修店修理,维修人员检修后更换了凸轮轴位置传感器,当时故障排除,车主随即开回家。回家途中发现车辆急加速无力且有回火的现象,车主来到北京现代4S店检查,维修人员起动该车后观察故障现象,发动机故障灯点亮,确实如车主所描述的一样加速无力,且伴随有回火现象。维修人员对该车采用北京现代汽车专用的GDS诊断仪进行诊断分析。
故障诊断采用北京现代原厂提供的GDS诊断仪,该诊断仪可以有VCI(汽车通信接口)和VMI(车辆测量模块)两个模块。首先选择VCI模块读取故障代码,然后选择VMI模块测试波形。
利用GDS的VCI(汽车通信接口)模块读取故障码,读取到故障代码为P0011,A(进气)凸轮轴位置——正时过度提前或系统性能故障。为了先排除偶发性故障的可能,先进行清除故障代码。再次起动车辆,急加油门,故障依旧,故障灯再次点亮。再次读取故障代码,GDS依然显示:P0011,A(进气)凸轮轴位置——正时过度提前或系统性能故障(1排)。车辆再次显示此故障码,说明此故障码非偶发性故障。车辆的故障现象为急加速无力且有回火的现象,结合DGS读取的故障代码,查阅维修手册后,分析故障原因可能如下:(1)机油压力不足;(2)正时跳齿;(3)机油控制阀(OCV)卡滞/线圈损坏;(4)线路短路/断路;(5)持续可变气门正时(CVVT)总成卡滞。要确认故障还有待于进一步的诊断、分析。
遵循先简后繁的原则诊断车辆故障。首先,检查发动机的机油压力及保养情况,机油压力为2.5KPa,在正常范围内,排除可能性1——机油压力不足。然后,判断故障是否由于正时跳齿引起的,利用GDS诊断仪的VIM模块测试曲轴位置传感器(CKP)与凸轮轴位置传感器(CMP)的波形,如图1所示,对比标准波形后发现测试波形(4.5齿)为正常值,说明正时无异常,排除可能性2——正时跳齿。维修至此,调整维修思路,故障是否出在OCV阀或者CVVT上了。北京现代IX35汽车,配备θ-II双进气可变(CVVT)系统发动机。此系统控制进气凸轮轴,提供最佳气门正时。CVVT系统包含以下零件:油压控制阀、进气凸轮齿盘、曲轴位置感应器、凸轮轴位置感应器、油泵、引擎电子控制单元(ECU)。发动机动力控制模块(PCM)以空气流量、节气门位置和发动机水温信号为基础控制机油阀(OCV)。持续可变气门正时(CVVT)系统安装在进气凸轮轴的链轮上,发动机曲轴通过正时皮带驱动凸轮轴,故可以获得固定不变的排气门正时,进气凸轮轴上的链轮通过链条与排气凸轮轴CVVT 上的链轮连接,进气门会随着可变正时(CVVT)转子的叶片相对于壳体的转动而发生变化,在正常驱动的情况下计算凸轮轴与定位点的位置差值,在某一个周期PCM 积累此偏差,当积累的偏差到达某一上限值时,发动机PCM 无法自行修正时,会记录P0011 的故障代码,并且点亮发动机故障指示灯。CVVT控制器使用通过OCV的油压调节凸轮轴转角,在任何工况下获得最佳的凸轮轴和曲轴之间的相对位置,在所有工况条件下,提供发动机动力,提高燃油经济性,降低废气的排放。排除了两个主要部件——曲轴位置感应器、凸轮轴位置感应器,维修人员就测试了OCV阀的波形,测试结果如图2所示。
图1
图2
故障分析至此,故障范围已经缩小。首先测量进气OCV阀阻值,测得结果为10.4Ω,与维修手册数据对比,进气阀阻值标准为9.4Ω~10.4Ω之间,在正常范围内。观察如图2所示的进气OCV曲线图,可以看出故障明显,从图中可以看出进气凸轮轴的当前位置为123.4°,而控制进气凸轮轴位置的设置点为105.4°,这两个值偏差过大,说明CVVT阀有故障。但是可以测试到波形,又说明是有电信号到OCV阀的,并且OCV阀线圈测量也是正常的。这时考虑是否与CVVT总成故障引起的,但是根据以往的维修经验来说,CVVT总成损坏的几率很小,考虑先简单后难的方式利用驱动测试先判断,驱动进气机油控制阀显示驱动成功,但是却是排气机油控制阀工作。驱动排气机油控制阀显示驱动成功,但是却是进气机油控制阀工作。至此,故障被诊断出来,是由于进气OCV与排气OCV控制信号线错位。
图3
对照如图3所示的电路图,确诊故障部位,把CVVT执行器控制的信号线1和信号线2对调,再起动车辆,急加速,一切正常,至此,故障排除。
可能是由于车主之前在外地的路边快修店修理时,维修人员在排故过程中检查了CVVT阀,但是在装复的过程中由于粗心大意把进气和排气的信号线接反了,造成了这一故障。维修此类故障时分析在稳定驾驶条件下,计算凸轮轴位置与设定点的偏差。PCM 在一定时间内累积此偏差,当累积的偏差过大时记录DTC P0011。参考维修资料,根据故障码及波形头一步步分析排除怀疑的故障点,最终找到问题点。
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