2000 m3高炉焦炭上料系统电气故障处理

2014-05-03 10:44赵彦婷
设备管理与维修 2014年5期
关键词:缺相焦粉熔焊

李 晓 赵彦婷

(安阳钢铁有限公司炼铁厂 河南安阳)

一、故障现象

安阳钢铁有限公司炼铁厂2000 m3高炉槽上焦炭上料系统共有5个储料仓,由雷达料位计测量焦炭仓位高低,皮带上料系统通过分料车在各仓位间移动。分料车行走通过远程操作和PLC控制,电源取自相应低压电气室,经正反转接触器、热保护元件后引出线路至安装在料车上部的固定滑触线,再通过集电器引至电机(图1)。分料车多次出现电机烧毁及断路器开关一相烧毁、一相熔融粘在一起的现象,电机烧毁直接影响高炉上料。

图1 分料车控制流程

二、故障分析

1.打火熔焊原因分析

检查控制回路,发现在滑触线一相内部存在打火熔焊现象。由于槽焦炭上料系统所上物料为干熄焦,在干熄焦倒运过程中产生部分焦粉,焦粉附着在滑触线槽内部。焦粉具有导电性,加上集电器长期磨损,造成接触面减小。减小的接触面通过焦粉连接滑触线,引起集电器和滑触线因接触不良打火熔焊。滑触线上内部的熔焊点进一步加剧了因接触不良造成的打火现象,最终造成反复缺相运行问题,进而使电机和断路器其余两相长期重复出现过负荷,电机绝缘性能和断路器触头损坏。

2.动力保护回路原因分析

检查分料车电机主回路(图2),电机使用简单的正反转运行控制,热继保护采用不完全星形接法,热继动作电流整定值40 A,电机正常运行电流22~23 A。由于分料车电机为三角形连接的普通电机(额定功率22 kW、额定电流42.7 A),假设电机在额定电流In下运行,通过电机每相绕组的电流为1/In,实际热继电器保护整定值电流根据0.95~1.05In整定。当电机出现缺相故障后,热继电器不能起到有效保护作用,而且实际运行中负荷约为50%In,热保护更无法起到过载保护作用。造成电机在一定时间内保持两相运行,导致电机某一相绕组长期过负荷,最终使电机烧毁,如A相缺相,则B、C相间绕组电流就会增加。对于低压断路器,缺一相,另两相电流就要增加,加上原低压断路器本身也存在触点接触面小,触点压力不够等原因造成接触电阻大的问题,长期运行就会造成低压断路器的一相或两相烧毁。

图2 分料车电机主回路

三、处理措施

改进现场设备及保护回路。调整集电器的安装角度,使之与滑触线的接触面变大,更换存在问题的集电器和滑触线,定期检查。合理调整热继保护整定值,将其调整为电机实际运行时线电流值的1.05倍(约24A),使其可在缺相状态下可靠动作。选取质量较好、容量大一个等级的低压断路器(容量50A改为100 A)。

上述措施实施后,设备未再出现类似故障。实际应用时,对于三角形连接的电机使用热继保护,要合理选择热继动作值,确保在故障发生时,热继电器能可靠动作。同时,还要避免设备安装方式不当,引发设备故障。

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