天钢转炉钢铁料消耗的定量分析与对策

2013-10-23 09:12王宝明
天津冶金 2013年4期
关键词:废钢钢水炉渣

王宝明

(天津钢铁集团有限公司炼钢厂,天津300301)

1 引言

钢铁料消耗一般占转炉生产成本80%以上。降低钢铁料消耗不仅可以降低生产成本,而且有利于改善其它技术经济指标,是钢铁企业降低产品成本的有效手段之一;同时还可有效减少各类废弃物的产生量,为开展清洁生产、发展循环经济创造良好条件。天津钢铁集团有限公司(以下简称天钢)多年来钢铁料消耗始终高于1080 kg/t钢,与国内领先水平1060 kg/t钢以下的指标相比存在较大的差距。为了尽快缩短差距,提高企业的市场竞争力,通过对影响钢铁料消耗的相关工序进行定量的分析,找出了降低钢铁料消耗的对策。

2 对钢铁料消耗的认识

2.1 钢铁料消耗的计算标准[1]

钢铁料消耗是指每冶炼1 t钢需要多少千克的钢铁料。钢铁料消耗的计算公式为:

钢铁料消耗(kg/t钢)=入炉钢铁料量(生铁+废钢铁量)(kg)÷合格钢坯量(t)

其中,生铁包括冷生铁、高炉铁水、还原铁;废钢铁包括各种废钢、废铁等。

2.2 不同厂家的统计指标的差异

国家标准规定钢铁料消耗,是按入炉料计算,即废钢铁量含外部采购和钢厂内部循环回收的废钢铁量。实际企业计算时,炼钢厂内部循环回收的废钢都被扣除了。实际生产中,由于投入的含铁物料铁料量如烧结矿、生矿、合金等对钢铁料耗是有影响的,再加上理论计算与实际投入的铁量之间的差异,各企业生产品种、原料质量、工艺装备、操作水平等均不同,各个企业的钢铁料消耗指标相差较大。

3 天钢炼钢厂各工序钢铁料消耗定量测算

3.1 扒渣工序

通过对入炉铁水脱硫扒渣处理工序的测试,脱硫扒渣工序铁损为10 kg/t钢,脱硫扒渣炉数占总生产炉数比例按5%计算,则扒渣总的铁损为10×5%=0.5 kg/t钢。合格入炉铁水的钢铁料消耗为1000.5 kg/t钢。

表1 转炉冶炼工序化学烧损构成表

3.2 转炉冶炼工序

(1)化学烧损(化学成分平均值计算)见表1。

天钢炼钢厂2012年1月钢铁料消耗及化学烧损的构成见表2。

表2 钢铁料消耗及化学烧损的构成表

(2)转炉吹炼过程金属损失。

①金属Fe氧化损失

转炉渣量约为120 kg/t钢,渣中TFe为16%。

金属Fe氧化损失合计:120 kg/t钢×16%=19.2 kg/t钢。

②渣中带铁(按20%计)

120 kg/t钢×20%=24.0 kg/t钢。

③喷溅造成的金属损失量按0.6%计,影响钢铁料6.0 kg/t钢。

④烟尘中金属损失量按0.1%计,影响钢铁料1.0 kg/t钢。

吹炼过程金属损失合计为:19.2+24.0+6.0+1.0=50.2 kg/t钢。

(1)~(2)转炉炼钢部分损失合计:51.6+50.2=101.8 kg/t钢。

未加入合金前的吨合格钢水的钢铁料消耗为:1000+101.8=1101.8 kg/t钢。

(3)合金加入量增加的影响。

2012年1 月用合金量6649 t,产量372311 t,吨钢消耗为17.9 kg。平均按80%回收进入钢水计算,影响钢铁料消耗平均为17.9×80%=14.3 kg/t钢。

转炉冶炼工序至加入合金后止,钢水的钢铁料消耗平均为1101.8-14.3=1087.5 kg/t钢。

3.3 连铸及其它工序

(1)氧化铁皮损失按0.3%计,则损失钢铁料3 kg/t钢。

(2)切缝损失,平均按影响钢铁料1.2 kg/t钢计算。

切头、切尾、中间包及钢包铸余、回炉漏钢等的损失,平均按影响钢铁料13.4 kg/t钢计算。

(3)铸坯质量合格率的影响。

按平均99.90%计算,损失钢铁料消耗1 kg/t钢。

连铸及其它工序总损失为:3+1.2+13.4+1=18.6 kg/t钢。

即吨合格坯钢水钢铁料消耗为1018.6 kg/t钢。

3.4 全厂吨合格钢坯钢铁料消耗

通过以上各工序的影响计算,吨合格钢坯钢铁料消耗如下:

1000.5 ×1087.5×1018.6/1000/1000=1108.28 kg/t钢。

实际结账值为1082.98 kg/t钢,相差25.3 kg/t钢。

主要原因有:

(1)回收废钢的冲减。

切头、切尾、中间包及钢包铸余、回炉漏钢等回收的废钢5000 t,按80%回收,可冲减钢铁料消耗10.74 kg/t钢;废品可冲减钢铁料消耗1 kg/t钢。回收废钢的冲减合计11.74 kg/t钢。

(2)渣钢加入的影响。

2012年1 月实际渣钢加入量为5.1 kg/t钢,按50%回收率计算,可减少钢铁料消耗2.57 kg/t钢。

(3)高炉返矿的影响。

2012年1月高炉返矿实际加入量为29.76 kg/t钢,含铁品位按55%,回收率按50%计算,可减少钢铁料消耗8.14 kg/t钢。

(4)加入磁选铁的影响。

2012年1 月磁选铁实际加入量为10.66 kg/t钢,按20%回收率计算,可减少钢铁料消耗2.13 kg/t钢。

以上因素可冲减总值为 11.74+2.57+8.14+2.13=24.58 kg/t钢,接近上述的差值。高炉返矿中,另一部分变成了氧化铁而进入渣中,弥补了废钢回收率低的部分。

4 降低钢铁料消耗的潜力分析

由以上计算看出,各个工序之间对钢铁料消耗的影响和工作重点是不一样的。炼钢工序在加入合金前影响为101.8 kg/t钢,占80%以上。除了化学烧损(51.6 kg/t钢)受铁水原料影响以外,钢渣中金属损失(50.2 kg/t钢)受操作的影响较大。主要有渣中氧化铁、渣中带铁、喷溅损失等。

4.1 降低渣中氧化铁

目前条件下,总渣量减少20 kg/t钢,渣中氧化铁降低2%,可降低钢铁料消耗5.2 kg/t钢。

4.2 减少渣中带铁

渣中带铁实际取样值要高于20%,潜力较大,目前条件下,渣量降到100 kg/t钢,如果能降5%,可降低钢铁料消耗9.0 kg/t钢。

4.3 减少喷溅

喷溅损失量每减少0.1%,可降低钢铁料消耗1 kg/t钢。降低到0.4%以下,即可降低钢铁料消耗2.0 kg/t钢以上。

4.4 增加高炉返矿及渣钢用量

通过增加高炉返矿及渣钢用量20 kg左右,约降低钢铁料消耗6.0 kg/t钢。

以上钢铁料降低潜力合计约为:

5 降低钢铁料消耗的具体对策

5.1 降低转炉渣量

转炉通过提高石灰质量、留渣操作、提高吹炼前期温度并增加前期高炉返矿用量、过程化透渣等技术措施,转炉工序的石灰消耗由原来的60 kg/t钢降到了目前的40 kg/t钢,吨钢降低20 kg。使转炉渣量明显降低,减少了炉渣中带走的铁量,降低了转炉工序钢铁料消耗。

5.2 增加铁水比

转炉通过调整铁水、废钢装入比例,使铁水量增大,达到增加转炉熔池温度的目的,为转炉增加高炉返矿及渣钢用量创造了条件。采用此措施后,高炉返矿及渣钢用量提高到65 kg/t钢左右,增加约20 kg/t钢,降低了钢铁料消耗。

5.3 提高转炉控制水平,降低炉渣(FeO)含量

转炉工序强化过程控制,减少吹炼过程的喷溅和返干,同时提高终点倒炉命中率,达到提高钢水终点C含量,降低出钢温度的目的,进而降低炉渣中的(FeO)含量。

转炉炼钢的过程控制和终点控制是影响钢铁料消耗的重要因素。因此,采取各种措施,提高炼钢工的吹炼控制能力十分重要。要求炼钢工在转炉吹炼过程中,坚持以早化渣、化好渣、化透渣为原则,提高终点成分和温度的控制能力,推行一次倒炉出钢和高拉碳操作,减少后吹现象。通过强化管理、采取各类攻关、技术比武等措施,使炼钢工控制水平明显提高,喷溅率明显降低,渣中TFe由原来的16%降低到14%,平均含量降低约2%。渣中带铁也降到了15%以下,降低了钢铁料消耗。

5.4 其它措施

(1)转炉装准出净,同时,减少兑铁过程洒铁和终点倒炉倒钢水。

(2)提高铸坯质量,降低各类生产事故,减少回炉钢水量。

(3)强化生产组织水平,加强钢水过程温度的控制,减少在线钢包周转个数并提高钢包烘烤质量,保证红包受钢以减少钢水过程温度损失,为降低转炉出钢温度创造条件。

6 效果

通过对钢铁料消耗影响因素的定量分析,并实施相应的对策后,钢铁料消耗指标由2012年年初的1083 kg/t钢降到了目前的1060 kg/t钢以下,降低了23 kg/t钢,取得了明显的效果,达到了国内的领先水平,获得了良好的经济和社会效益。

[1]何先庆.系统优化降低钢铁料消耗[J].山西冶金,2009(5):26-27.

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