王飞
摘 要:本文介绍了ABB DCS远程I/O存在的电源隐患,提出了简便有效的解决措施,彻底消除了远程I/O机柜断电的重大安全事故,提高了热工设备电源可靠性。对其他电厂有借鉴意义。
关键词:远程柜;远程I/O;电源;逆变器
中图分类号:TM621 文献标识码:A 文章编号:1674-3520(2013)-12-0195-01
一、引言
大唐贵州发耳发电有限公司1、2号机组使用北京ABB公司smyphonyDCS控制系统,对于离主厂房较远的循泵房使用远程I/O柜来控制,通过光纤通讯接入主机DCS环网。一般DCS系统控制机柜均采用两路电源冗余电源供电,一路来自保安段,另一路来自UPS,两路电源均比较可靠。但因远程柜离主厂房比较远,无法接入该两路电源,一般就近选择两路MCC电源接入即可。大唐贵州发耳发电有限公司1、2号机组循泵房远程I/O柜即采用上述方法,利用就地两路MCC电源为循泵房远程I/O柜供电。为了提高电源可靠性,在投产初期,热控人员为其中第二路电源增加了UPS装置,即两路电源均正常时,第二路电源为UPS充电,若两路电源均丧失,UPS自动输出电源承担负荷。UPS采用3000Ah的容量。
经过五年多的生产运行,2012年5月12日,循泵房就地需增加临时水泵抽水,热机部人员请电气人员在循泵房MCC上取电,使用临时水泵,但因水泵有接地现象,造成循泵房MCC上级开关跳闸,两路MCC同时失电,循泵房远程I/O柜失去电源,DCS画面循泵房设备瞬间同时变紫,两台机组的四台循泵失去监视和控制,对1、2号机组安全运行造成重大威胁。随即查明原因,UPS经多年运行已老化,已不具备供电能力,后解除临时水泵接线,恢复电源后正常。本次事件彻底暴露出远程I/O柜的电源存在巨大安全隐患,增加UPS装置不能彻底解决问题。
二、设备概况
大唐贵州发耳发电有限公司1、2号机组循泵房远程I/O柜原来电源供电图如下:
在原电源配置中,因UPS装置经过五年运行后已老化,已无法在无供电情况下为远程I/O柜提供电源。所以在该配置下,相当于两路就地MCC电源为循泵房远程I/O供电。而两路MCC电源来源相同,实质上为同一电源,即发生设备故障时,两路电源会同时消失。所以要解决循泵房远程I/O柜电源存在的安全隐患必须引入另一路可靠的电源。
三、解决方案
因循泵房远离主厂房,若像主机DCS机柜一样从保安段、UPS取电,一方面电缆过长,施工困难,另一方面因距离远,压降太大。但是就地附近无可用的可靠性非常高的电源。距离最近的是化学水处理系统的电气专业直流屏,为220V直流电源,距离约为200米,DCS需要220V交流电源。因此设计电源配置图如下:
在如上电源配置中,循泵房远程柜第一路电源为原来的MCC电源1,保持不变。第二路电源为逆变器输出电源。而逆变器的输入端采用两路电源,一路来自原来MCC电源2,一路来自新加的化水直流屏直流电源。在此电源系统中,正常情况下,MCC电源2和直流电源为逆变器提供电源,MCC电源2在逆变器中经过旁路输出,直流电源经逆变器逆变整流后输出220V交流电源,正常运行中逆变器设置为以MCC电源2为主,走旁路,一旦MCC电源2丧失,立即切换为直流逆变后的电源输出。该电源为远程柜的第二路电源。正常情况下,DCS远程I/O柜第一路电源和第二路电源同時供电,各带50%的负荷。
因化水直流电源来自化水PC段电源,经蓄电池后输出220V直流电源,即使PC段失电,蓄电池仍旧能为设备供电,非常可靠。但化水直流电源距离循泵房远程I/O柜约200多米,根据线路电压降计算公式:△U=(P*L)/(A*S)
其中:P为线路负荷L为线路长度A为导体材质系数(铜大概为77,铝大概为46)S为电缆截面。在温度=20°C时,铜的电阻系数为0.0175欧姆*平方毫米/米在温度=75°C时,铜的电阻系数为0.0217欧姆*平方毫米/米。一般情况下电阻系数随温度变化而变化,在一定温度下导线的电阻=导线的长度*导线的电阻系数/导线的载面积。
据实际测量远程I/O柜负载电流不足5A,按照5A计算,L距离按照200米计算,因为使用铜芯电缆,所以导体材质系数按照77计算,若使用10平方毫米电缆,线路电压降为1.29V,若选用16平方毫米的电缆线路电压降为0.8V,而化水直流电源电压227VDC,下降0.8V不影响为远程I/O柜供电,因此选用16平方毫米电缆进行施工比较合适。
四、项目实施及试验
根据前面设计方案,大唐贵州发耳发电有限公司热工人员制定技改方案,将1、2号机组循泵房相关设备切为就地,拔出远程柜中DO卡件,敷设电缆,增加逆变器,对远程I/O柜电源系统进行了改造工作。检查接线、电阻、绝缘合格后全部送电。电源切换试验方法如下:
4.1检查三路电源均正常,已送电情况下,将MCC电源1断开,检查远程I/O模件状态、DCS画面显示,查看趋势,是否存在异常。经试验,均正常。通过本步骤,可以证明远程I/O柜在仅第二路电源供电时,不影响设备运行与控制。
4.2在上步骤基础上,断开化水直流电源,检查远程I/O模件状态、DCS画面显示,查看趋势,是否存在异常。经试验,均正常。通过本步骤,可以证明仅MCC电源2供电时,不影响设备运行与控制。
4.3在上步骤基础上,送上化水直流电源后,断开MCC电源2,检查远程I/O模件状态、DCS画面显示,查看趋势,是否存在异常。经试验,均正常。通过本步骤,可以证明逆变器输入端MCC电源2丧失后,可以无扰动无延时切换为直流逆变输出,不影响设备运行与控制。经测量此时逆变器输入端直流电压,显示值为225VDC,说明选用敷设的电缆满足要求,线路压降很小。
4.4在上一步骤基础上,送上MCC电源1,断开逆变器输入端的MCC电源2和化水直流电源,检查远程I/O模件状态、DCS画面显示,查看趋势,是否存在异常。经试验,均正常。本步骤证明远程I/O柜在仅第一路电源供电时不影响设备运行。
4.5将三路电源送上,试验结束。
通过电源切换试验,证明本次改造非常成功,彻底消除了远程I/O柜电源系统存在的安全隐患,提高了设备可靠性。
五、结束语
热控设备电源的可靠性是重中之重,一般DCS控制系统或大型PLC控制站都要将远离主厂房或主控站的的循泵房、空压机房、燃油泵房、煤仓间等通过远程I/O站的方式进行远程控制。而远程I/O柜的电源来源普遍都从就地就近取电,这就造成远程I/O柜电源可靠性下降,存在安全隐患,一定条件下,就会发生设备失控事故,严重时会导致机组非停或其他设备事故。
大唐贵州发耳发电有限公司按照本文方案将1、2号机组公用系统循泵房远程I/O控制柜电源进线改造,彻底消除了电源系统不可靠的安全隐患,保证了机组的安全性。值得其他电厂借鉴。