柯林兵
(中海石油化学股份有限公司,海南东方 572600)
中海石油富岛一期尿素装置采用意大利SNAM氨汽提工艺以及挪威HYDRO的流化床造粒工艺,该造粒装置是国内引进的第1套大颗粒造粒装置,于1996年10月顺利投产。
流化床造粒机是唯一采用完全由累积模式使颗粒长大的造粒模式,所生产的尿素结构致密均匀,破碎强度大。造粒机由多孔板、上壳体、下壳体、喷头组成。
造粒机共分为六个腔室,一至三室为造粒室,共包含有217个喷头,晶种材料从第一室进入;四至六室为冷却室。添加有UF溶液的尿液在喷头和雾化空气的共同作用下,被雾化成微小的液滴喷洒在晶种表面。晶种在造粒机内长大到标准尺寸,在流化空气的作用下排出造粒机。流化空气从下壳体引入,利用多孔板而均匀分布,使上壳体的尿素颗粒处于悬浮状态。
造粒机在稳定状态下,出料为均匀的颗粒状尿素。连续运行一段时间后,出料会有块状尿素,当块状尿素较多时,造粒系统返料比将增加,内部循环量增大,结块越来越多,结块也越来越大,直至造粒机不能正常工作。同时,颗粒尿素粒度较小,外观欠佳,则必须清洗造粒机。由于造粒装置为国内引进的第1套大颗粒造粒装置,在国内缺乏可比性,运行初期对外商提供的技术和操作规范依赖性较强。在实际运行过程当中,受多方面因素的影响,造粒运行周期一直达不到设计要求,造成造粒机运行周期较短,最长为18d,最短为7d。
清洗造粒机时,前系统尿素溶液储存于尿液储槽T101中,待造粒机清洗干净后再送入系统进行二次蒸发后造粒。较短的运行周期不仅直接影响产品质量,而且增加了装置的综合能耗、设备损耗,大大增加了人工劳动强度,同时,系统安全、环保系数等同样受到不同程度的影响。
导致造粒机运行周期短的原因很多,经过综合分析,认为主要有如下几方面。
(1)蒸发系统真空度偏低。
按设计要求,蒸发系统操作压力为29kPa(按本地大气压100kPa计算,真空度应为-71kPa),造粒进尿液浓度为96%。正常生产中,蒸发系统真空度达不到要求,最低时仅为-60kPa,导致造粒机进料尿液浓度太低(只能达到92%),水含量较高,较多水分在造粒机蒸发,产生粉尘较多。
(2)尿液总管控制压力偏高
进造粒机的尿液总管压力由一压力控制阀PV41801调节。按设计要求,该压力控制在0.12~0.18MPa范围。经生产实践证明,如压力控制在该范围上限或超过上限操作,喷头雾化喷淋高度增加,经过雾化空气的作用,产生的尿液液滴密度太小,流化空气气速超过尿液液滴的沉降速度,进入造粒机流化床层的稀相区,形成大量粉尘,造粒洗涤系统循环量增加1~1.5t/h。从造粒机的观察门窗及运输皮带上可以看到粉尘明显增加。
(3)破碎机间隙太小
由于破碎机间隙太小,直接导致大颗粒经破碎后产生粉尘较多,然后进入造粒机作晶种,引起系统粉尘偏多。
前系统送来的尿液中有脏物,脏物经过喷头转子时卡涩转子或直接堵塞转子的通道。脏物的来源有以下:①T153的尿素水溶液,由于S101A/B的过滤网不好用,有破的现象;②现场的切断阀用国产的阀门,阀门的阀套胶体容易脱落;③V107的顶部生成粒状的尿素或缩二脲。
喷头喷淋或雾化效果不好,直接造成造粒机出大块,出料不正常,难以维持生产。主要有以下原因:喷头内件卡涩后,尿液得不到很好的喷淋、雾化,形成片状或块结晶,粘结在某一个或几个喷头周围,进而影响到一组或几组喷头,最终导致造粒机不能正常工作;喷头松动;运行时间长,结晶堵塞;运行中系统有前系统带入的脏物堵塞喷头;晶种返回对造粒机第1室喷头的冲击;造粒机壁上掉大块堵塞喷头。
造粒机流化状态不好就会出现沟流、死区、短路及腾涌等非正常流动现象,这些将直接影响到造粒机内粒子的成粒,容易形成结块尿素,影响造粒机的长周期运行。流化空气风量过高或过低都不能使床层尿素形成正常的流化状态。风量过高将导致造粒机内晶种被大量吹飞,易形成粉尘,造粒机内壁结疤掉块堵压喷头,同时增加了洗涤回收系统负荷,影响蒸发的尿液浓度,从而形成恶性循环;风量过低则流化状态差,有可能形成 “死床”。
若造粒机前三室的风量逐渐下降,造粒机局部流化床不能流化或流化效果不好,就会造成流化空气不能很好地吹动晶种,导致晶种在造粒机的停留时间过长,造粒机出大于10mm的超大颗粒,最终造成系统返料比失调。
造粒机每次运行到后期,都会观察到流化空气量下跌的现象,而一旦出现该情况则造粒机出料很难维持正常。分析认为原因为造粒机清洗后烘干不好或为运行一段时间后,粉尘粘结在多孔板上,引起多孔板堵塞。尤其是在7~9月份雨季时节,流化空气潮湿时更为突出。
在操作中,由于操作方法不当,造成造粒机运行时间短,主要有以下情况:当造粒系统负荷变化时,加负荷送喷头预热不充分,减负荷退喷头时吹扫不彻底;洗涤系统控制不好,造粒机洗涤塔除沫器冲洗水量小,除沫器粉尘积累,引起造粒机真空无法维持;造粒机料位控制不稳,波动大,造成粉尘量大;清理破碎机时导向器没有切向斗提机,大块掉入造粒机,堵塞喷头。
(1)2011年初开始优化前系统工况,适当提高中低压分解温度操作。将中压温度提至159℃、低压温度提至144℃操作,减轻蒸发系统的负荷,提高造粒机进料尿液浓度。经生产实践证明,提高中低压分解温度操作后,蒸发系统真空度在-70kPa,尿液浓度达到95%。
(2)2011年初开始适当降低尿液总管压力,将尿液总管压力控制在0.11~0.14MPa操作。2012年3月大修改造在PV41801阀后增加一个目数较大的过滤网。
(3)2011年初联系机修对破碎机进行全面检查,然后对间隙进行调整,保证破碎后粒径在0.9~1.3mm。
(4)2011年初开始定期对造粒机和喷头进行热吹,解决了多孔板和喷头堵塞问题。
(5)2011年初开始优化造粒机清洗操作。在每次清洗造粒机时,必须做喷淋实验,定期清洗生锈的喷头转子,或更换尿液喷头,以确保清洗后喷头良好的工作状况,为下一个运行周期创造条件。
(6)2011年初在造粒机返料口加分料挡板,改变造粒机返料口的流道,由原来一股返料直入床层变为两股或三股返料直入床层,消除晶种返回对造粒机第1室喷头的冲击,确保喷头工作正常。
(7)2011年初至今造粒机控制在高风量、高料位、中真空操作,第一室流化风量控制在65~69t/h,第二室流化风量控制在58~60t/h,造粒机料位控制在60%(第五、六室料位),现场以第一室晶种下落时刚好到视镜顶部为准,即100%料位,真空度控制在-40~-70kPa。
(8)2011年初至今尿素含甲醛以靠高线操作,尿素含甲醛大于0.50%,减少粉尘的生成。
经过以上努力,从2011年初至今,造粒机运行周期都保持在30d以上。洗造粒的频率降低了,这不但大大减轻了操作人员的工作强度,还降低了装置水、电、蒸汽的消耗,为装置的节能减排作出了不小的贡献。