我公司甲醇合成气压缩机(K01301)为阿特拉斯多轴式压缩机,共两段六级,一级入口滤网为80目锥形直通型滤网。自转化炉经过冷却和分离的转化气至K01301,提压后送入合成塔合成甲醇。
转化工段至压缩机管线为碳钢,长期受酸性带液介质冲刷,使碳钢表面无法形成钝化层。若在停车检修时管线内进入空气,即造成铁氧化,开车后氧化层脱落,造成压缩机入口滤网堵塞。经分析,堵塞物铁含量在98%以上。
2010年7月在开车10天后入口滤网压差升至0.2MPa,停车清理。
2011年3月开车后10天由于滤网压差升高,两次停车清理。
2011年8月在开车后3天即出现滤网压差过高,不得不停车清理,但此次清滤网后压差仍慢慢上涨,再次停车清理前滤网压差达到了0.9MPa。拆开发现滤网已经受压变形破裂,大量氧化铁屑进入压缩机并进入合成塔催化床层,对合成催化剂活性造成影响。
多次停车给公司造成极大损失。
为解决此问题,提出两套方案。
(1)将转化分离器至压缩机全部碳钢管线更换为不锈钢管线。
(2)在压缩机入口加装双滤网,在一个滤网堵塞的情况下,实现在线切换。
考虑成本问题,最终定第二套方案实施技改。
此技改共投资50万元,于2012年2月底完工。为此制定了相应的滤网倒换方案:规定压差达到0.1MPa后即择机实施滤网倒换清理。
切换、泄压要求
(1)置换前要启动厂房换气扇并打开周围窗户,防止毒气、可燃气积聚。
(2)均压、置换时先全开均压一次阀、再缓慢微开均压二次阀。
(3)分析置换气中氧含量<0.5%,方可切换。
(4)投用时先开滤网后阀再开滤网前阀。
(5)停运滤网的前后阀、均压一二次阀关闭、全开导淋泄压。
2012年4月17日在压差涨至0.15MPa时成功实施滤网切换,切换后压差0.004MPa。对堵塞滤网进行了清理,备用。
此项技改的成功,解决了制约天野甲醇装置长周期运行的一个瓶颈问题,也保护了合成催化剂,保证了压缩机的安全运行,为公司创造了效益,对今后处理类似问题亦提供了可借鉴的实践经验,意义重大。