减小1.4M旋回破碎机排矿粒度的技改方法
江西德兴铜矿采矿场铁运工段通过技术攻关,在不购进新设备的情况下,利用原有的两台旋回破碎机,把矿石粒度控制在200mm以下,有效解决了泗选圆锥机堵矿、清通劳动强度大、停机时间长、安全存在隐患等困扰正常生产的主要问题。
生产实践表明,在原设备上要减小排矿粒度,只有缩小排矿口尺寸,通过增厚衬板,才能达到缩小排矿口的目的。对此,这个工段提出了两套技改方案。一是在动锥上增厚衬板,改造简单方便,但这个方法会大大增加运行载荷,对传动轴、动锥轴及电机将超载,改造的可行性小。二是在四层中架体上的固定衬板上加厚,这样无载荷增加,根据旋回技术参数等要求,经过现场多次测量,认为可行。但增厚的尺寸应满足以下条件:①由于排矿口下端有一个反向斜口,必须满足动锥总成的拆装,经过理论计算和现场测量,固定衬板厚度增加60mm为宜;②衬板加厚的方式也有两种,一是加高基脚,但安装难度大,且混凝土耗量大,稳固性也差,二是衬板基脚高度不变,板厚向内径方向增加60mm,由此分析采用了方式二,可避免方式一的不足;③要能有效地破碎矿石,应充分考虑破碎矿石的磨擦角,如过大,矿石将往上跳动,过小会影响设备效率,最终确定采用四层固定衬板整体加厚,保持磨擦角不变,以达到能有效地破碎矿石的要求。按照这个技改路径,首先在1#旋回破碎机上试验,取得了成功。
该工段技改实施后效果显著,经测算,少购新旋回破碎机2台,可节约费用960万元。并且由于衬板寿命延长,有效控制碎矿块度,充分挖掘了衬板的有效使用率,每套衬板延长使用寿命价值为15万元,同时还挖掘了动锥衬套的有效使用效率,值价3万元左右。经过一个多月的生产运行,1#旋回破碎机各项技术指标正常,且对整条生产系统无影响,能够满足矿石多碎少磨,供矿粒度在200mm以下的要求。同时,由于衬板寿命延长,减少了维修量,大大降低了工人的劳动强度,提高了设备的完好率和利用率。
(江西德兴铜矿采矿场铁运工段 黄传禄)