萨南深冷装置问题分析及改造建议

2011-11-15 02:58向红一张长宝杨鹏飞常秀琴大庆油田有限责任公司天然气分公司
石油石化节能 2011年5期
关键词:深冷轻烃分离器

向红一 张长宝 杨鹏飞 常秀琴(大庆油田有限责任公司天然气分公司)

萨南深冷装置问题分析及改造建议

向红一 张长宝 杨鹏飞 常秀琴(大庆油田有限责任公司天然气分公司)

大庆油田萨南深冷装置自1987年投产以来,部分辅助系统停用,装置故障停机率增大,制冷负温升高,轻烃收率降低。分析了制约装置生产的瓶颈问题,并提出了相应的整改措施,为提高装置的开工率、轻烃收率和安全平稳运行提供了理论依据和技术支持。通过项目改造和工艺参数调整,装置运行平稳性提高,制冷负温可由原来的-68℃降至-80℃,年增产轻烃约2700 t。

深冷装置 轻烃收率 制冷负温 措施

1 装置现状

萨南深冷装置是向大庆石化公司提供化工原料的主要产能装置之一,位于大庆萨南油田采油二厂二矿。该装置由原西德林德公司设计,于1987年12月建成投产。装置采用燃气轮机驱动原料气压缩机增压,双级膨胀无辅助制冷工艺,设计处理量60×104m3/d,操作弹性80%~120%,塔顶温度-97℃,日产轻烃239 t[1]。

萨南深冷装置自投产以来,没有全面系统的维修改造,设备老化、效率低等问题突出,其表现如下:装置故障率高,开工率低;制冷温度高,轻烃收率低,等等。为提高装置平稳运行性和生产能力,减少投资和缩短改造时间,提出保留原双级膨胀制冷工艺,仅对存在的问题进行整改,维持正常运行。

2 装置存在的问题及改造措施

改造原则:保留原双级膨胀制冷工艺流程,对存在的问题进行改造,使装置运行参数尽量接近设计值。

改造内容包括压缩系统、干燥系统、冷冻系统、仪表系统[2-3]。

2.1 压缩系统

2.1.1 存在问题

(1)除油器分离效果差。萨南深冷4台除油器是2008年检修期间更换,内只有一球面挡板,对原料气中携带的固体和液体无阻挡作用,气体直接走短路到出口。

(2)原料气分离器分离效果差。来气中杂质含量增多,污水携带大量杂质返回到入口分离器,影响分离效果,造成排污线、液位计引压管、液位调节阀经常堵塞,只能常开旁通阀进行排污,导致高压气体回流。

2.1.2 改造措施

(1)对2台除油器进行设计、改造,内部加装折流板和捕雾网。

(2)将入口分离器更换为2台中空纤维过滤器,从源头解决来气杂质多带来的堵塞问题。

2.2 干燥系统

2.2.1 存在问题

(1)分子筛粉化。原设计的分子筛4对主切换阀门压差联锁开关已损坏,阀切换时,突变的高压气流对分子筛床层产生冲击,会加速分子筛粉化;同时分子筛入口分离器捕雾网分离效果差,液态水进入分子筛,严重时导致分子筛爆碎。

(2)过滤器S0201过滤精度低。原料气粉尘过滤器S0201过滤精度低,分子筛粉尘堵塞冷箱,冷箱运行3个月后压差已达最大值。冷箱堵塞增大了系统压降,降低了换热效率,使原料气预冷温度升高,影响制冷负温。

2.2.2 改造措施

(1)恢复主切换阀门压差联锁,更换4个压差开关、配套仪表箱及电缆。

(2)分子筛入口分离器更换为中空纤维过滤器,避免腐蚀物堵塞分子筛孔隙,影响分子筛脱水效果,同时防止液态水进入分子筛,导致分子筛爆碎。

(3)新增2台原料气粉尘过滤器,采用金属烧结滤芯,过滤精度为5 μm,运行方式为1开1备,具备在线反吹功能。

2.3 冷冻系统

2.3.1 存在问题

膨胀机组制冷能力下降,是装置制冷温度偏高的主要原因。

(1)增压端增压能力下降。低压膨胀机增压端增压0.7 MPa,高压膨胀机增压端增压0.5 MPa,都低于设计值;系统最高压力为4.0 MPa,低于原设计值(5.0 MPa),导致膨胀机入口压力低,膨胀比下降。

(2)膨胀端膨胀能力降低。设计高压膨胀机的入、出口温降为40.5℃,如按现组分运行,经计算,入出口温降可达到49℃,而实际膨胀机温降为32℃,比原设计值低17℃。

主要原因是:

◇低压增压机流道腐蚀,效率降低;

◇入口滤网堵塞,压降增大;

◇单流阀反向泄漏,压损较大;

◇膨胀机跨线节流阀泄漏量大,膨胀效率降低等。

2.3.2 改造措施

(1)对低压增压机入口管线增加电伴热,使气体升温0.5~1.5℃,稍高于空冷器出口温度,避免凝析水与酸性气体形成腐蚀环境,防止压缩机流道腐蚀。

(2)低压增压机入口过滤器之前增加两个并联的过滤器,适当提高过滤精度,一开一备。滤网堵塞时可实现在线切换、清洗。

2.4 仪表系统

2.4.1 存在问题

(1)振动监测控制系统老化。深冷膨胀机振动监控系统是本特利7200型振动监控盘装表,该盘装表投产至今从未更换,已超过电子元件运行寿命10×104h,电子元件老化,表盘上经常不显示膨胀机转速值,振动探头的间隙电压指示值比现场测量值低。

(2)膨胀机控制仪表无法实现自动调节。气动差压变送器老化,信号传输不稳定,气动调节器自动控制无法投用,气动调节阀线性不好,阀开度与控制信号不匹配,不能根据实际工况进行调节参数,实现最优控制。

2.4.2 改造措施

(1)将现场一次表和膨胀机振动监测盘装表升级为3300系列,将燃机壳体振动引入3500振动系统中,增加加速度模块(42M),升级上位机软件、硬件。

(2)将现场气动仪表更换为电动仪表,实现远传控制。

3 改造预期效果

3.1 运行平稳性提高

以上改造项目实施后,制约装置平稳运行的燃机、堵塞、辅助系统的问题能够得到有效的解决,装置运行平稳性提高。

3.2 生产技术指标

3.2.1 计算条件

(1)处理规模为60×104m3/d。

(2)深冷原料气组成见表1。

表1 深冷原料气组分单位为体积分数,%

(3)改造后系统压力可提高0.4 MPa,其中:

◇原料气粉尘过滤器改造可减少冷箱压降0.07 MPa;◇增压机入口滤网改造可减少压降0.1 MPa;◇更换高、低压膨胀机单流阀可使同轴增压机增压能力提高0.2 MPa;

◇更换低压膨胀机跨线节流阀可使气体全部经膨胀机膨胀,同轴增压机增压能力提高0.03 MPa。

3.2.2 计算结果

通过PROII软件模拟,得到以下结果:

◇制冷温度降低5℃;

◇平均日产轻烃由156 t增加到164.2 t。

通过项目改造和工艺参数调整,装置运行平稳性提高,制冷负温可由原来的-68℃降至-80℃,年增产轻烃约2700 t。

[1]罗光熹,周安.天然气加工过程原理与技术[M].哈尔滨:黑龙江科技出版社,1996.

[2]王遇冬.天然气处理与加工工艺[M].北京:石油工业出版社,2002.

[3]李福成,刘立军.天然气深冷装置操作手册[M].哈尔滨:黑龙江科技出版社,1990.

10.3969/j.issn.2095-1493.2011.05.012

向红一,1997年毕业于抚顺石油学院,高级工程师,从事天然气油气初加工自控仪表专业技术研究工作,E-mail:xianghy1@petrochina.com.cn,地址:大庆市让区天然气分公司工程技术大队,163457。

2011-05-20)

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