■文/蒋永明
催化装置催化剂跑损是长期来困扰河南油田精蜡厂的一大难题,一段时间催化剂单耗曾达到1.4公斤/吨以上,大大增加了装置的成本。
为解决这个问题,精蜡厂专门成立了攻关小组,每月召开专题会,分析治理催化剂跑损问题。通过长期跟踪催化剂藏量、跑损量、加剂量统计表及检尺统计等数据,终于找到了影响催化剂跑损的原因,并采取了相应措施进行治理。
他们通过加大沉降器压力,减少预提升蒸汽量和原料雾化蒸汽量,调整原料流量、主风量等,避免催化剂在提升管和沉降器中破碎造成跑损。
根据汽油烯烃和辛烷值的化验分析,他们及时调整催化剂混合比例,均匀、经济地加入催化剂,还优化操作,确保催化剂活性稳定。为避免脱水阀堵塞,工业风罐每班至少脱水两次,仪表风罐每班至少脱水一次,脱完后关小放空阀,以减小耗风量,降低催化剂跑损。去年,精蜡厂催化剂单耗0.82公斤/吨,同比降低16%,创历史最好成绩。