尤承佳,顾志英
(苏州供电公司,江苏 苏州 215004)
江苏昆山长江玻璃有限公司CT2窑炉生产线使用浮法生产工艺,其流程如图1所示。
生产过程的前期工艺为:各种原料均匀混合后送入窑炉的投料池,窑炉通过使用燃料燃烧加热,使熔融区的温度达到要求的1 400~1 600℃。玻璃生产企业是高耗能行业,窑炉熔化部分又是其主要耗能环节,消耗能源以重油为主,电能则用于辅助设备,如:配料混合机、助燃风机、池壁风机、碹渣风机和槽底风机等,熔化过程能源消耗约占整个生产线能耗的75%~80%,窑炉熔化部分工艺流程如图2所示。
目前,大多数企业采用重油对玻璃窑炉进行高温加热,这一传统工艺在对深色玻璃进行熔融的后期,由于玻璃熔液表面产生浮渣,降低了传热效率,重油在玻璃熔液表面上燃烧,传热到玻璃熔液底部,利用率很低(据估测仅为25%左右),大量余热随废气排出。2009年,昆山长江玻璃有限公司通过采用电加热助燃技术,同时对玻璃熔融生产工艺实施综合节能改造,取得了良好的经济效益。
图1 浮法生产流程图
图2 窑炉熔化部分工艺流程
该公司在CT2采用的电加热助燃技术,是在窑炉底部放置了2对钼电极棒,每对电功率1 000 kW(助燃总功率2 000 kW),使用50 Hz工频电流。为防止电极受到玻璃液的侵蚀,同时因钼电极在空气中温度超过600℃时会急速氧化,电极采用了水套保护,水套同时起隔离及传热的作用,电极和电极水套接触的地方进行了密封处理。为解决在生产过程中因电极局部过热而侵蚀等出现的电极消耗,电极位置具有调节功能,在需要时可以上升,经过调节玻璃液中的电极表面积,增加或保持窑炉后期电加热功率。在窑炉中采用电助熔工艺,电极提供的热量不受熔液表面浮渣的影响,几乎全部被玻璃液吸收,热效率明显高于重油加热的方式,既减少了重油的消耗,同时玻璃熔液内加热更为均匀,提高了设备产能。
除此以外,该公司还根据窑炉各关键部位的使用寿命合理选择材料,使窑炉停炉时窑炉各部件的使用寿命几乎同时到期,从而延长了窑炉使用时间。通过做好窑炉保温,降低窑体散热,改进富氧助熔系统等,进一步提高了燃料的热效率。
采用电助熔等综合技术改造后,CT2窑炉熔融部分虽增加了电力消耗,但重油消耗明显下降,同时设备产能得到了较大提升,统计得到的数据如表1所示。
表1 CT2窑炉改造前后数据对比(以天计)
按目前市场重油单价约0.34万元/t,平均电价0.6元/kWh测算:改造后产量500 t,推算到450 t的重油消耗为63 t/天;减少重油消耗费用(72-63)t/天×0.34万元/t=3.06万元/天;增加电力消耗费用3.84万kWh/天×0.6元/kWh=2.304万元/天。节省能源费用(3.06-2.304)万元/天=0.756万元/天。
公司窑炉生产线全年不停(窑炉寿命在十几年),则全年可节省能源费用0.756万元/天×365天=275.94万元;年可节煤2 970 tce。
电助熔钼电极安装启用后不需更换,基本无养护费用(仅水套消耗少量水费)。
项目实施后,该CT2窑炉每年可减少能源成本275.94万元,项目改造总投资共250万元,项目回收期不到11个月。
该熔窑改造项目节能环保效果明显,每年减少使用重油约2 970 t,年可减少排放CO2和SO2分别为7 426 t和49 t。目前,该公司已计划在近期对另外一条生产窑炉实施同样的改造。