王小静 郭慧英
“以前,我们需要两人进行试验,耗时7个小时才能完成”现在,只需1人操作20分钟就能完成水质硫酸根
的分析,大大提高了工作效率!”4月18日,山西焦化质检中心焦化中控检验科水质分析组组长王卉与《科学导报》记者分享着改进水质硫酸根分析方法的喜悦。据了解,为提高工作效率,该科室多次分析研究,运用离子色谱法后,大大改进水质硫酸根分析方法,效果明显,不仅用时短、操作简单,而且每年还能节约药品费用11万余元。这是山西焦化质检中心降本增效的一个缩影。
面对山西焦化严峻的生产经营形势,质检中心召开专题工作会议,要求全体干部职工与公司同频共振,共克时艰,并号召全员在优化作业流程、遏制过程浪费、废旧物资利用等方面深入挖掘潜能,助力提质增效。此外,中心各科室职工还纷纷为“提质降本增效”献计献策,提出金点子、小妙招。
为优化作业流程,遏制过程浪费,山西焦化质检中心强化采制化流程管控,重点在原料煤标准化操作上下功夫。原料采制样科、煤焦检验科在采制化方面严格执行强制性国家标准,以确保各类分析数据及时准确报出,减少复检率,进一步降低各类试剂、药品、设备损耗以及水电能源消耗等。
据了解,进厂原料煤氯离子的含量是影响高效生产的一个重要指标,山西焦化质检中心成立实验小组,加强指标管控,开展了进厂煤附着性氯离子分析实验工作。通过建立分析方法,反复实验比对,绘制不同厂家煤样氯离子含量趋势图,及时发现、反馈异常指标,抓好源头管控。当前,山西焦化质检中心已将煤样氯离子含量纳入日常检验计划,对25家进煤单位的103个样品进行了分析,严密防范风险隐患。
在废旧物资利用方面,山西焦化质检中心成立志愿小分队,各级领导干部带头参加“脏旧样品瓶清洁再用”活动。其中,质检中心焦化中控检验科、甲醇检验科先后组织梳理各岗位样品瓶,并按照脏旧程度,将样品瓶分类放置,相继集中清理、清洗100余个脏旧样品瓶,实现了废旧物资重复利用。
为提高质检职工队伍技能,山西焦化质检中心利用公司职工技能大赛和岗位职工技能提升平台,全面开展职工培训工作,培训突出实战,注重實效,以进一步提高效率、提升效能、提增效益。质检中心根据公司“1+3”导师带徒活动要求,建立了导师人才库和徒弟信息库,组织新入职人员签订了“1+3”导师带徒合同;还同步出台《“1拖2”青蓝计划方案》。目前,质检中心各科室已有62对师徒结对签约,展开为期一年的师徒帮教工作。
“我们这个项目投用后,一方面会减少人为因素干扰,降低实验数据差错率;另一方面质量数据实现共享的同时,1年还可节约成本费用8万余元。”质检中心党总支副书记、主任孔永平介绍,为降低成本费用,质检中心在信息传递智能化、便捷化方面主动探索和实践,当前,正在加快推进实验室信息管理系统(LIMS)建设项目进度,为公司高质量发展做好保障。