砂卵石地层人工成孔灌注桩桩底后注浆施工技术

2024-03-11 02:32倪鹏周NIPengzhou
建筑机械化 2024年2期
关键词:卵石单桩水灰比

倪鹏周/ NI Pengzhou

(甘肃第三建设集团有限公司,甘肃 兰州 730000)

在深基础工程中,人工成孔灌注桩目前仍是一种常用的基础形式,但这种桩存在一些缺点,例如:在软弱土层、松散土层成孔过程中由于应力释放,会造成孔壁土体松动和坍塌;在桩底扩大头施工时,如遇到较厚砂层或砂卵石层时,容易坍塌,影响桩基的承载力,而且还存在安全隐患,增加工投资和施工难度。

本文通过实际工程项目,总结出砂卵石持力层人工成孔灌注桩桩底后注浆施工方法,提高了桩基承载力,减小了桩基沉降变形量,大幅度降低了施工难度,保证了施工安全,加快了施工进度。

1 工程概况

兰州市某建设工程项目7#、8#楼工程,设计井桩直径900~1 200mm,桩端进入卵石层深度2 000mm,扩大头直径2 100~2 400mm,ZH-1型(桩径1200mm),设计单桩承载力6 200kN,ZH-1c 型桩(桩径1 000mm),设计单桩承载力4 600kN,ZH-1e 型桩(桩径900mm),设计单桩承载力3 700kN。由于在基础井桩施工时,地下卵石层的含砂率比较大,给现场施工带来了很大的难度,在开挖扩大头时很容易发生井底坍塌现象。

为防止坍塌造成安全事故,同时考虑扩大头开挖采取支护措施时施工难度大、费用高、进度慢等因素,在井桩扩大头的开挖尺寸缩小的情况下,采用人工成孔灌注桩桩端后注浆施工方法,7#楼实际注浆14 根桩、8#楼实际注浆68 根桩。施工后经过单桩竖向静载荷试验检测,单桩承载力特征值均满足设计要求。从沉降变形量看,7#楼16#桩未注浆,加载到7 400kN 时,沉降量为6.77mm,而6#桩经注浆后,加载至12 400kN时,沉降量仅为5.84mm,说明注浆具有良好的效果。

2 工艺特点

1)人工成孔灌注桩施工,桩端必须进入持力层一定深度,且桩端必须开挖扩大头,当持力层为含砂率较大的砂卵石层时,桩底扩大头开挖过程中孔壁极易坍塌,由于扩大头为倾斜面,采用钢筋混凝土护壁支护,受到孔壁坍塌影响,既不安全,又不易操作,若采用钢板支护,则施工成本高、施工进度慢。采用减小扩大头开挖尺寸、在灌注桩成型后辅以后注浆施工技术,不仅对砂卵石持力层进行固结强化,同时后注浆在桩底侧边部分上返形成类似扩大头的形状,提高了桩基承载力,减小了桩基沉降变形量,大幅度降低了施工难度,保证了施工安全,加快了施工进度。

2)操作简单、安全,有效降低施工难度。

3)施工工期短,提高经济效益。

3 施工工艺流程及操作要点

施工工艺流程如图1 所示。

图1 施工工艺流程图

3.1 注浆工序操作要点

按水灰比搅拌泥浆,注浆终止标准由压力及地面是否返浆确定。注浆浆液水灰比为0.6~0.7时,单根桩注浆量达到1.33t,注浆压力未达到2MPa,适当减小水灰比继续注浆,当注浆压力达到2MPa 时即可停止注浆,注浆终止后关闭阀门5~10min,再用堵头堵住注浆管。

3.2 注浆管的制作与安装

1)注浆管布置 注浆管一般每根桩埋设2根,注浆管沿钢筋笼内侧垂直对称布置。桩径1 200~2 500mm 的桩宜设置3 根注浆管。

2)注浆管制作与安装 桩侧管用铁丝绑扎,随钢筋笼进入桩孔,并保持注浆管底端比钢筋笼长50~100mm,注浆管上端应露出施工作业面不少于300mm,管顶端采用丝堵临时封闭(图2)。

图2 注浆管与注浆泵管连接

3)注浆头制作 将注浆管钢管底端砸成扁形开口,钢管底端400mm 左右长度范围打4 排,每排4 个8mm 的孔用生胶带缠绕包裹,防止桩混凝土浇筑时堵塞小孔。

3.3 桩端后注浆技术参数的确定

3.3.1 注浆压力

本工程注浆施工控制压力确定为2MPa,考虑本工程卵石层含泥量较大,且当压入水泥浆量不能满足要求时,压力最高可提高至6MPa。

3.3.2 注浆时间

在基础桩灌注混凝土7 天后即可进行桩端注浆,具体实施时根据现场混凝土灌注情况进行调整。注浆时间一般应根据现场试验桩情况确定。

3.3.3 注浆顺序

群桩注浆一般采用一次性注浆,单桩注浆一般先进行外围桩注浆,后注中部桩。

3.3.4 压力灌浆结束控制标准

注浆量及注浆压力的确定,主要根据土壤性质来决定。可终止注浆情况有:①压入的水泥量已经达到设计值的75%以上,且地面冒浆或桩顶明显上抬(桩的上抬量不超过3mm);②出现注浆情况异常时应改为间歇注浆,间歇时间为30~60min;③间歇注浆时可以适当降低水灰比,当间歇时间超过60min,宜压清水清管阀;④根据现场条件,后注浆工作遇特殊情况调整注浆参数,由技术人员会同监理、设计部门及业主研究解决方案。

3.3.5 注浆异常情况应急处理措施

1)注浆液流失 当注浆过程压力一直较低,而注浆量较大时,可能是地下注浆层孔隙太大,或有地下孔洞、断裂带等原因,对此可采取下列措施处理:①调整水灰比,提高浆液浓度;②注浆液中加入水玻璃,加快浆液凝结速度;③采用间歇注浆方法。

2)注浆困难或中断 本工程平均单桩注浆量2 200kg,控制注浆压力2MPa,最大注浆压力6MPa,水灰比0.6~0.65。当注浆过程压力一直较高,而注浆量较小时,可能是地下岩土层渗透性差、孔隙小,或浆液黏度太大,对此可采取提高注浆压力并调整浆液水灰比的方法。若出现注不进去的情况,可能是注浆管堵塞或注浆头未冲开,对此可采取先提高注浆压力的方法,以便冲开注浆头;如仍然注不进去,说明注浆管堵塞,则打开另一注浆管注浆,若注浆管全部堵塞,可在桩侧用小钻机补打注浆孔,重新下注浆管注浆。

3)地面冒浆 注浆时,若出现地面冒浆,可采用间歇注浆的方法,间歇时间宜为30~60min。

4)桩体上抬或地面隆起 当注浆过程中出现桩体上抬或地面隆起现象时,应立即降低注浆压力或暂停注浆,查明原因,采取措施。

4 效益分析

如表1 所示,钢板支撑支护施工费用约为4 321.9 元/桩,后注浆施工费用为3 650 元/桩。以上两种方法比较,降低施工成本约671.9 元/桩,并缩短扩大头的开挖时间两天,提高了工效。

表1 后注浆工艺与普通灌注桩效果对比表

5 结语

本文通过实际工程项目,总结出砂卵石持力层人工成孔灌注桩桩底后注浆施工方法,采用减小扩大头开挖尺寸、在灌注桩成型后辅以后注浆施工技术,不仅对砂卵石持力层进行固结强化,同时后注浆在桩底侧边部分上返形成类似扩大头的形状,提高了桩基承载力,减小了桩基沉降变形量,大幅度降低了施工难度,保证了施工安全,加快了施工进度。

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