干气低分气装置腐蚀原因分析

2023-10-18 06:10黄新泉
全面腐蚀控制 2023年8期
关键词:分液低分干气

黄新泉

(中国石油独山子石化公司研究院,新疆 独山子 833699)

0 引言

某石化公司干气低分气回收装置,2015年11月建成投产。2018年3月前,装置未发生过明显的腐蚀泄漏问题。但随着焦化放空气、乙烯火炬气的引入,发现部分设备和换热器结垢严重,垢下有严重的腐蚀坑。2019年1月,压缩机二级出口水冷器E-401碳钢管束发生腐蚀泄漏,随后连续发生腐蚀泄漏,或因腐蚀严重更换管束。相邻设备、管线也发生较明显腐蚀。本文从工艺流程、腐蚀形貌、腐蚀介质来源、原料和负荷变化情况、设备材质等几方面对干气低分气腐蚀原因进行分析,并提出防护措施。

1 概述

来自加氢裂化装置干气脱硫和低分气脱硫单元的干气及低分气,经分液罐V-401分液后,进入压缩机K-401。压缩机轻烃凝液经一级冷却器E-421A/B换热后,进入压缩机凝液分液罐V-421A/B;出口干气压缩气经二级水冷换热器E-401换热后,进入压缩机干气分液罐V-402。V-421气相进入返回压缩机,液相去脱丁烷塔C-403;V-402气相去柴油吸收塔C-401,液相和V-421液相混合去脱丁烷塔C-403。这其中含水多,且有腐蚀介质的干气和低分气会对设备、管线造成一定的腐蚀,详细的腐蚀流程图如图1所示。

图1 干气低分气装置腐蚀流程图

由图1可知,装置主要流程是将脱硫后干气(含火炬气)压缩,冷却、分液后与脱硫后低分气混合,在柴油吸收塔C-401中用冷柴油进行接触,脱除其碳四及以上的烃类后,形成粗氢,粗氢去制氢装置PSA单元进一步提纯。富柴油再通过汽提蒸汽解吸,解吸气返回干气压缩机入口,与干气一起进行压缩。压缩机各级分液罐收集的轻烃进脱丁烷塔,被分离成液化气和轻石脑油产品。图中红色部分是腐蚀严重且发生泄漏部位,黄色部分是发生明显腐蚀减薄部位。

2 失效分析

2.1 腐蚀形貌分析

从腐蚀流程图上看,干气低分气装置腐蚀主要集中在二级水冷换热器E-401、分液罐V-402、解吸塔进料/塔底换热器E-402等部位。其中E-401近2年来连续发生腐蚀泄漏。做为压缩机出口二级水冷器,E-401是利用循环水对压缩后的干气及火炬气进行降温,以便冷柴油吸收。E-401采用小浮头式换热器。相关设备参数如表1所示。

表1 二级水冷器E-401设备参数表

从表1可以看出,E-401管程为0Cr18Ni9不锈钢材质,耐一定程度的酸腐蚀,但使用一年左右后管束外壁发生腐蚀泄漏,清洗后,管束外壁腐蚀宏观形貌图如图2所示。

图2 二级水冷换热器E-401管束外壁腐蚀形貌图

从图2可以看出:E-401水冷器不锈钢管束外壁腐蚀呈点状分布,局部蚀坑深约1.0~2.0mm,点蚀坑周围管壁光洁,部分点蚀坑已连成片,局部腐蚀减薄明显。

2.2 腐蚀介质分析

干气低分气装置进料主要是脱硫后的干气、低分气,在脱硫过程中,一部分易溶于水的腐蚀性介质如有H2S,CO2等已同时脱除。正常情况下,腐蚀不会太严重,且装置2015年建成,2018年之前未出现明显腐蚀问题。2021年5月后,对压缩机入口分液罐V-401和轻烃闪蒸罐V-405冷凝水进行腐蚀介质分析,发现V-401冷凝水pH最低5.87,平均值6.77;V-405冷凝水pH最低5.82,平均值6.94,即压缩前后干气中存在冷凝水凝液,且冷凝水均呈弱酸性腐蚀环境。

对脱后干气和低分气成份分析,低分气主要成份是H2,干气主要成份是H2、N2、甲烷等。低分气中含少量O2,干气中含少量CO2,在有水分存在的情况下,具有一定的腐蚀性。原料气中其他腐蚀性介质,如硫化物,氯离子等,由于易溶于水,不在原料气成份分析结果内,但E-401垢样分析发现含硫化物和氯化物。详细分析结果如表2所示。

表2 E-401垢样水溶性物质含量分析表

从表2垢样水溶性物质含量分析表可以看出,壳程沉积物垢样中含氯离子、硫酸根离子、氨氮、硫化物等腐蚀性介质,尤其是氯离子的存在,为不锈钢管束发生点蚀提供了腐蚀环境。氯离子主要来源,是干气和低分气脱硫所使用的胺液为加氢裂化单元系统所用胺液,分析结果表明系统胺液含氯离子。

2.3 装置原料和加工负荷变化分析

装置设计干气处理量7 0 0 0 N m3·h-1,低分气处理量7000Nm3·h-1,干气加工量一直维持在5000~5500Nm3·h-1,未超过设计值;低分气加工量目前为在9000~10000Nm3·h-1,超过设计值。低分气加工量超标的主要原因是:2020年后原油硫含量持续上升,三套加氢装置循环氢中硫化氢浓度超标,大量废氢进入低分气脱硫塔C-206进行脱硫,造成脱后低分气量增加。另外,自2020年6月回收化工瓦斯以来,火炬气中氮气含量明显上升,最高氮气含量达到63%,远高于设计值3.82%,火炬气回收至200万干气脱硫塔C-205,一方面,造成脱后干气中氮气含量升高,影响粗氢和轻烃收率;另一方面,造成干气脱硫塔C-205工艺操作参数波动大,脱硫效果不佳,酸性腐蚀性介质未能及时脱除,对后续干气低分气装置造成腐蚀。

2.4 设备和管道材质分析

干气低分气装置主要设备有塔器3台,容器12台,换热器15台,管线116条。主要设备和管线材质以碳钢为主,主体设备,如塔器、容器等未见严重腐蚀。腐蚀主要集中在低温且含水的换热器、分液罐、管线等部位。因此,碳钢材质设备和管道,在工艺条件正常,即干气低分气中不含或含极少量水的条件下,能够满足装置安全生产需求。

3 腐蚀原因及腐蚀机理

通过对上述因素进行分析,明确干气低分气装置腐蚀原因是:干气低分气经过一级压缩、冷却后,干气低分气中的少量水分聚集,生成液态水,同时,干气低分气中的腐蚀性介质,如CO2、H2S、氯离子等溶于水后,对管束发生酸性水腐蚀。腐蚀机理是酸性水腐蚀(酸式)[1],腐蚀反应方程式如下:

释放出的氢离子是强去极化剂,易在阴极夺取电子,促进阳极溶解反应使钢铁遭受腐蚀。其反应式为:

阳极反应:Fe→Fe2++2e;Fe2++HS-→FeS+H+

阴极反应:2H++2e→2H→H2

氯离子不会做为去极化剂直接参与腐蚀反应,但铁腐蚀变成铁离子后,由于氯离子更易和铁离子结合,从而加剧腐蚀反应。不锈钢的耐蚀作用主要依靠其表面的氧化膜,氯离子由于半径较氧原子小,很容易破环这层氧化膜,表现为氯离子对不锈钢的点蚀坑或不锈钢的应力腐蚀开裂。因此,含氯离子的酸性水对不锈钢腐蚀表现强烈,即便在不锈钢表面,也易形成氯离子的点蚀,甚至均匀腐蚀。

4 结论和防护建议

(1)干气低分气装置腐蚀主要集中在介质含水且低温部位。具体是在压缩机分液罐,冷却器,进料预热器,塔底再沸器,塔顶换热器等处。腐蚀原因是干气低分气中的腐蚀性介质,如氯离子、H2S、CO2等遇水溶解,形成酸性水,对设备和管线造成不同程度的腐蚀,氯离子的存在加剧了酸性水的腐蚀,即便E-401管束升级为0Cr18Ni9不锈钢材质,在这样的腐蚀环境下也仅能使用半年左右。除了干气低分气自带少量水分,解析塔等塔器加热需要引入蒸汽,也会带来水分,造成解吸塔进料/塔底换热器E-402等设备腐蚀泄漏;装置腐蚀范围广,腐蚀程度深,同时,超声波测厚和涡流扫查无法全覆盖装置易腐蚀部位,极易发生腐蚀泄漏风险;

(2)要从根本上改善干气低分气装置的腐蚀环境,必须从源头上尽可能减少水分和腐蚀性介质的进入。一方面,开好干气脱硫塔,减少脱硫后干气中的腐蚀性介质;另一方面,管控好压缩机前过滤器、聚结器、分液罐的操作运行,控制进压缩机前干气中的含水量。必要时,增设高效聚结器,有效脱除干气中的水分,脱除水分的同时,因腐蚀性介质易溶于水,也可脱除腐蚀性介质,从而控制腐蚀的发生。

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