近距离上层采空区煤柱下方煤巷支护技术研究

2023-09-09 08:07
山东煤炭科技 2023年8期
关键词:煤柱锚索锚杆

王 向

(山西汾西香源煤业有限责任公司,山西 吕梁 030500)

1 工程概况

山西焦煤汾西矿业香源煤业1304 工作面四周3#煤层均为未采区,上部为1204、1206 工作面2#煤层采空区,上距2#煤层6.87~8.58 m。1304 工作面开采山西组3#煤层,煤层厚度0.8~1.5 m,含1~2层夹矸,平均厚度1.16 m,属可采的稳定薄煤层。工作面基本处于单斜构造区,位于王山岭向斜(Z1)北部,煤岩层走向大致166°,倾向大致256°,倾角1°~7°。据三维勘探及附近地质资料分析,本工作面地质构造中等,预计发育有小断层。工作面运输巷、材料巷沿3#煤层顶板布置,切眼布置在北侧,运输巷布置在东侧,工作面由北向南推进。

2 巷道支护现状及存在的问题

2.1 原支护方案

1304 工作面上部为2#煤层采空区,1304 材料巷布置在1206 工作面采空区下方,1304 运输巷布置在1204 与1206 采空区间区段煤柱正下方,煤柱宽度25 m。1304 运输巷掘进断面宽、高=5.4 m、3.5 m,原设计采用普通锚网索联合支护,具体支护:顶板采用高强锚网+W 钢护板+锚、索联合支护,顶板锚杆规格Ф20 mm×2300 mm、200 mm×460 mm×6.0 mm 的W 钢护板、150 mm×150 mm×10 mm 的冲压托盘、球形垫圈及减磨垫圈,配套2 支MSK2355 型锚固剂,间排距为700 mm×800 mm;顶板锚索采用Ф21.8 mm×7100 mm(1×19 股)钢绞线,配套使用三支MSK2355 树脂锚固剂,垂直顶板布置,顶板每间隔1600 mm 施工一根,每一排布置3 根。两帮锚杆规格Ф18 mm×2000 mm,间排距800 mm×800 mm。锚杆、锚索布置详情如图1。

图1 1304 运输巷原支护断面(mm)

2.2 矿压特征及支护问题

1304 运输巷属于近距离煤层煤柱下回采巷道,两帮煤体强度较低,巷道围岩受到上覆岩层煤柱集中载荷的影响,巷道开挖支护完成后,相邻锚杆之间出现大量的鼓包网兜现象,帮部内移较严重,多处相对移近量可达400~700 mm。顶板岩层裂隙较发育,主要表现为顶板整体下沉,局部出现锚杆、锚索破断失效问题,顶板岩层离层较严重。为研究1304 运输巷围岩内裂隙发育情况,在1304 运输巷里程75 m 处钻孔窥视,结果如图2。巷道浅部围岩破碎较严重,如图2(a);根据围岩裂隙发育情况进行分段,围岩破坏情况如图2(b)。两帮围岩破碎深度约为0.5~0.7 m,轻微破碎的围岩发育深度1.1~1.3 m,顶板严重破碎围岩的发育深度为1.0~1.1 m,较破碎围岩的发育深度2.7~2.9 m,顶板岩层破碎较严重,破碎范围较大,已显著超出顶板锚杆有效支护范围,现有支护方案无法有效控制巷道的失稳破坏。

图2 钻孔窥视结果

3 巷道支护技术优化

3.1 保障锚索锚固力

预应力长锚索是将锚索尾部通过锚固剂锚固在巷道较深围岩内,端部安装托盘和锁头并施加预应力,使锚索的张拉力以外锚固端压力的方式作用在围岩上,起到平衡围岩应力的效果[1-2]。锚索具有长度较大的特点,可以对锚杆支护起到结构补偿作用,充分调动深部较稳定围岩的承载能力。根据现场调查结果发现,1304 运输巷两帮煤体强度低、较松散破碎,巷道帮部施工锚索时,锚索尾部锚固效果较差,无法施加设计所需的预应力,且常发生脱锚现象,急需改善锚索的锚固状况。据此设计管状卡扣装置来提升锚固效果,通过空心钢管切割、冲压而成,钢管长度约10 cm,内径22 mm,外径26 mm,切缝长度4~5 cm。空心钢管安装在距锚索底部0.5 m、1.0 m 处(锚固段),张角一端朝向锚索端部。锚索安装后,管状卡扣可有效提升锚索锚固性能,顶板锚索张拉力由原先的180 kN 提升至250 kN,帮锚索张拉力由原先的120 kN 提升至190 kN。

3.2 补强支护参数设计

结合巷道围岩地质条件及现有支护方案,设计采用长锚索对巷道进行补强支护。顶板锚索规格Φ21.8 mm×7100 mm,采用“3-4-3”布置,间排距1400 mm×800 mm;实体煤帮锚索规格Φ21.8 mm×5300 mm,采用“3-2-3”布置,间排距900 mm×800 mm;煤柱帮锚索规格Φ21.8 mm×3500 mm,采用“3-4-3”布置,间排距900 mm×800 mm。顶锚索预应力240 kN,帮锚索预应力160 kN。

为验证1304 运输巷补强支护方案的可行性,分析近距离采空区煤柱下巷道掘进期间围岩变形规律。以1304 运输巷掘巷为研究对象,采用以连续介质有限元数值模拟软件FLAC3D进行分析[3-4],得到图3 所示结果。原支护条件下巷道围岩塑性区呈不对称分布,实体煤帮塑性破坏深度更大,顶板塑性破坏深度达到5.5 m,实体煤帮塑性破坏深度达到3.5 m,煤柱帮塑性破坏深度2.5 m,顶板最大下沉量352.8 mm,底板最大底鼓109.3 mm。围岩塑性破坏深度大、分布范围广,表面变形量大,围岩控制效果差。补强支护条件下,围岩塑性区基本呈左右对称分布,顶板岩层塑性破坏深度为3.5 m,帮部塑性破坏深度2.0 m,围岩塑性破坏深度显著减小,顶板最大下沉量144.3 mm,底板最大底鼓18.6 mm,巷道表面变形量明显减小,支护效果显著提高,表明设计的补强支护方案合理有效。

图3 数值模拟研究结果

4 1304 补强支护方案设计及应用

4.1 1304 运输巷补强支护方案

结合前文研究成果,设计采用长锚索进行1304运输巷的补强支护,新掘巷道同样采用该补强支护方案,详见图4。所有锚索均安装管状卡扣锚固力保障措施,顶板补强锚索布置在原支护未布置锚索的锚杆之间,顶板锚索均沿竖直方向布置,帮锚索布置在帮锚杆之间,均垂直巷帮沿水平方向布置。顶板锚索预应力≥240 kN,帮锚索预应力≥160 kN。锚索必须紧跟工作面,并保证锚索锚入稳定岩层内深度≥1.5 m,所有锚索必须紧贴岩面。

图4 1304 运输巷补强支护方案(mm)

4.2 支护效果分析

1304 运输巷采用优化支护掘巷期间进行综合矿压监测,如图5。巷道变形主要集中在距迎头40 m 范围内,顶底板最大移近量为154 mm,两帮最大移近量为128 mm,顶板离层主要集中发生在距离迎头100 m 范围内,浅部基点最大离层量为22 mm,深部基点最大离层量31 mm,滞后掘进工作面100 m 后围岩基本稳定,补强支护效果良好。

图5 现场矿压监测结果

5 结论

香源煤业1304 运输巷布置在上层采空区煤柱下方,现场调研及钻孔窥视研究表明,原有支护条件下掘巷期间,巷道表面变形量大,围岩破碎深度较大,支护方案无法有效控制围岩的失稳破坏。结合矿井生产地质条件设计锚索保障措施,采用长锚索进行补强支护,数值模拟研究论证补强支护方案的合理有效性,滞后掘进工作面100 m 后围岩基本稳定,补强支护效果良好。

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