*朱 政
(阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司 山东 255400)
低温甲醇洗是一种气体净化工艺,使用低温甲醇作为吸收溶剂,在低温环境下甲醇可以吸收CO2、H2S等气体,通过物理吸收净化酸性气体。使用低温甲醇洗工艺可提高净化效果,且能耗低,具有较高选择性,经过多年的应用经验,在流程、节能以及装置上均得到优化。工艺尾气温度较低,排放量大,回收尾气冷量再利用,有利于提高资源利用率,减少工艺能耗。
目前低温甲醇洗流程主要包括6台塔,其余使用系统换热网络。低温甲醇吸收变换气,将净化气体排出,富甲醇被送至下游系统,在CO2产品塔中富甲醇经过中压闪蒸后获取高纯度CO2气体。富甲醇在H2S浓缩塔闪蒸,进而释放酸性气体。在再生塔内经过热再生处理后,作为溶剂在吸收塔内循环利用,完成溶剂的循环。使用尾气洗涤塔进行气体排放处理,能够将甲醇溶剂回收利用。系统低温环境是通过液态丙烯制冷剂获得,在蒸发后可得到-40℃的低温气相,能够提供平衡酸性气体热量的冷量。在该工艺中低温条件是使用富甲醇膨胀以及解吸的自冷效应获取的,循环冷却水由于更接近于低温环境,用于低温甲醇洗高温降温作用。
在低温甲醇洗工艺中富甲醇降压闪蒸以及气提再生,CO2气体在膨胀和解吸的过程中产生制冷效应,从而保持该工艺的低温环境,低温冷量经过回收处理再利用于冷却甲醇的过程中,这一过程即为自冷效应。由于在低温环境下甲醇对于CO2吸收率高,甲醇溶剂量也相对减少,更有利于对低温环境的控制。在低温甲醇洗系统中富甲醇自冷效应是获得低温的关键。受到CO2气体浓度、甲醇循环量以及富甲醇CO2浓度的影响,自冷效应也会发生变化。由于自冷效应是通过富甲醇解吸以及膨胀实现的,并不是CO2气体解吸率越高,冷量回收利用率越高[1]。当氮气增加时,消耗更多甲醇吸收H2S,相应地也增加H2S处理的甲醇量。当CO2解析率越高,H2S气提量越多,会造成再吸收段产生的热量明显增加。富甲醇流出吸收塔,经过降压闪蒸,回收有效气体,生产CO2气体以及尾气。
低温环境对于甲醇脱除酸性气体有重要作用,酸性气体溶解于甲醇溶剂的过程属于放热过程,原料气体内酸性气体有明显增加,吸收放热也会明显增加。为了保证酸性气体必需的低温条件,需要及时吸收热量。在吸收阶段,使用丙烯制冷剂以及换热器的方式对酸性气体溶解热进行吸收。丙烯制冷剂制冷作为外部制冷的主要方式,使用换热器是从内部减少制冷剂的应用,辅助建立低温条件。当原料气体中酸性气体含量越高,释放热量越多,需要制冷剂量也会明显增多。CO2解吸是吸收逆反应,吸收时释放热量,提高甲醇温度。解吸时则需要吸收热量造成甲醇温度有明显降低。富甲醇溶剂中溶解的CO2浓度越高,解吸产生的冷量越大,温度降低越高。
目前换热网络普遍使用夹点技术,系统夹点受到热再生塔重沸器温度的影响,选择最小换热温差,得到冷物流工艺夹点和热物流工艺夹点的温度。对比生产流程,可以发现操作夹点位于换热器热端,一边为冷区,一边为热区。冷区缺乏加热工程,夹点传热较少。通过控制换热器热端,避免高温贫甲醇通过夹点从热区向冷区输入,造成冷量不足。避免低温富甲醇通过夹点输入热再生塔,造成加热工程能耗增加。操作夹点温度和流程夹点温度存在很大区别,热区设置热再生塔顶水冷器,但冷却器负荷低,对换热器热端产生影响。将换热器热端作为夹点,冷区换热不受到温差的限制,在操作中必须要给予重视。为了获得低温甲醇,在低温换热时尽量控制冷端温差,采取绕管换热器。
补充冷量维持冷量平衡,主要包括两类:①循环水供给冷量。②制冷剂蒸发供给冷量。在低温甲醇洗工艺中,可以进行冷量补充的位置,主要包括:①吸收塔上段。由于酸性气体溶于甲醇属于放热的过程,随着酸性气体不断被吸收,也明显提高了甲醇温度。为了控制甲醇温度,保证酸性气体的溶解度,在吸收塔区段,需要抽出升温的甲醇溶剂,并对甲醇进行冷却。考虑到对酸性气体的吸收效果直接对净化效果有影响,因此可使用冰机冷却甲醇。②热再生塔。在热再生塔上,使用循环水冷凝塔顶气相,形成回流。为了让提浓酸性气体带甲醇减少,使用制冷剂冰机冷却处理酸性气体,在低温环境下进行酸性气体的进一步分离。③富甲醇中压闪蒸前。甲醇温度低更有利于酸性气体吸收,从而减少溶剂循环量。受到制冷剂特点的影响,制冷剂只能提供-40℃的低温环境,系统内流体减压闪蒸,通过解吸、节流可以达到的低温条件主要受到初始温度和压差的影响。在富甲醇闪蒸前,先使用制冷剂进一步冷却处理,在低温环境下闪蒸,会进一步降低环境温度。在闪蒸前通常要进一步冷却富甲醇。④贫甲醇循环回路。为了让冷量消耗得到减少,在开始循环前,使用循环水冷却贫甲醇,降低甲醇温度,减少冷量消耗。
(1)冷量损耗原因。在低温甲醇洗系统中冷量主要来源于尾气、CO2、压缩机制冷以及净化气体中。其中尾气温度最低,可达到-60℃以下,经过酸性气体和氮气回收冷量后,通过水换热器被循环水回收。造成尾气冷量损耗的原因主要为:①尾气排放温度降低。H2S浓缩塔存在压差大、负荷高、结垢、夹带甲醇含量高等问题,成为影响高负荷运行的问题。对塔盘进行整体改造,将浮阀塔盘更改为固阀塔盘。经过改造后,系统尾气流量有明显增加,换热器和冷却器无法对尾气冷量进行回收,造成排放尾气温度降低,最低可达到-30℃。尾气带走大量冷量会增加辅助氨冰机的负荷,由于排放温度接近于尾气管道材料,可能产生较大安全隐患。②未回收甲醇冷量。经过CO2分离器分离的冷甲醇被排放至甲醇罐中,冷甲醇和排放甲醇混合后经过甲醇泵送入热再生塔,冷甲醇冷量经过回收后直接送入热再生塔,会造成低温甲醇冷量出现大量损失[2]。通过对CO2气体回收,发现CO2夹带甲醇含量高,系统可能存在甲醇跑损的问题。
(2)减少冷量损耗的措施。为了避免冷量损耗,主要采取以下措施:①增加气体换热器。由于尾气会带走大量冷量,通过增加换热器,将低温尾气和低温甲醇洗变换器进行交换,从而提高变换器出口温度。可以有效减少系统负荷,将尾气温度提高30℃。CO2气体经过对冷量的回收后,也能提高排放温度,对闪蒸汽低温冷量回收可达到1163kW,氨冰机压蒸汽消耗可以达到2.8t/h,可以达到氨冰机降低负荷的要求。②低温冷甲醇未经过回收冷量送至热再生塔,会造成冷量大量损失。增加低温甲醇泵,将冷甲醇提压回收至塔底,和贫甲醇完全换热,对冷甲醇冷量进行回收,再送至热再生塔,可以有效提高冷甲醇温度,可以回收1.465TJ/h。③更换换热器,改进盘管材质。在低温甲醇洗运行期间变换气深冷器盘管容易发生内漏问题,通过更换换热器,使用316L盘管材质,在负荷较低的条件下可以取代变换气深冷器,使用低温尾气和CO2气体冷量替代氨冷器制得冷量,避免非计划停工或者大范围降负荷。
(3)冷量的回收利用。①回收系统。在溶剂再生中,为了提高甲醇纯度,溶解酸性气体的甲醇经过解吸后,利用蒸汽加热实现再生。再生塔提供热量,并借助于冷气补入系统保证热量平衡。为了让甲醇回收,设置分离塔,经过蒸汽加热分离甲醇。其中酸性气体溶解为放热过程,解吸为吸热过程,理论上溶解和解吸达到热量平衡,但实际上由于酸性气体浓度高,且需要再生甲醇,造成解吸气体后冷量无法得到回收,只能被外供热量抵减,使得冷量无法回收。常规换热器设计为了达到换热推动力,在进出口位置,冷、热物流存在温差。温差造成物流热量不能充分吸收,需要放出部分热量,需要由外供冷量提供平衡。低温甲醇洗系统机泵消耗电能会增加流体焓值,焓升经过系统作用下需要由外部供应。此外系统设备绝热材料并不能保证完全绝热,仍然存在一定导热系数,系统整体和环境存在热交换,形成冷量损失。因此需要尽量减少补入系统热量,减少冷量的消耗。使用低压氮气气提进行解吸酸性气体,使用半贫甲醇取代富甲醇,减少再生复合。将系统各部分装置尽量紧凑设计,减少液体流动造成的冷量损失。
而低温甲醇洗工艺回收尾气冷量,主要利用换热器对外排灰水以及尾气换热处理,将外排灰水温度降低,并回收尾气的冷量,不会增加额外的成本。灰水主要排入污水处理装置,污水处理装置要求水温控制在35℃以下,传统做法通过补充清江水降温,不仅增加资源消耗,还无法实现冷量回收。
②工艺设计。在低温甲醇洗工艺中,由于尾气排出压力较低,需要对管道压降充分考虑,保证尾气侧压降最大允许值设定为20kPa,同时尾气清洁,从换热器壳侧通入。灰水由于污垢系数相对较高,为了进行清洗,灰水通过管程进入。考虑到尾气量达到221630kg/h,选择低压降换热器。选择分流式J型壳体,方便于清洗换热管。在管程数的选择上,选择管程数越多,管内流速会明显增加,总传热系数也会出现明显增加,但流体流速受到管程压力降的约束。在湍流情况下管内流体可以达到最佳的传热效果,在确定换热管数量以及管径的情况下,按照雷诺准数进行管程数的选择。4管程以及8管程的雷诺准数均可以达到湍流要求,当管内流速提高后,8管程总传热系数超过4管程17%。考虑到流速的范围,易选择流速更大的8管程数。
在选择换热管上,随着换热管增加,传热系数也有明显增加,在同样的传热面上,使用长管管程数相对较少,压降较小,传热性价比更高。选择长度为6m的换热管,更有利于进行清洗和清理污垢。尤其是灰水极易结垢,为清洗方便,要选择直径32mm换热管,为便于控制压降,设定48mm管心距。传热热阻主要集中在壳侧,主要由于尾气位于壳侧流体,流体传热效率远小于灰水,管侧雷诺准数较标准要求高,管侧热阻变化空间不大。进出口接管压降需要控制在总压降30%以内。换热器壳侧压降主要在错流区分布,在换热效率更高的区域分布,进出口压降范围合理。将上述关键参数控制在合理范围内,使用尾气灰水换热器,可以避免消耗清江水,减少资源的消耗,对冷量进行回收,可以提高经济效益以及环保效益。
(4)注意事项。为提高冷量回收利用效率,最大程度减少冷量消耗,需要注意一下事项:①及时更换跑冷严重的材料,在换热器、洗涤塔、解析塔以及冷却器几个部分中,要及时更换跑冷严重的材料。②酸性气体解吸产生的冷量也是系统冷量的重要来源,但由于系统温度控制不足,造成解吸率不稳定,影响冷量的产生。着力提高酸性气体解吸效率,由于解吸是一个吸热过程,通过提高解吸率可以产生冷量。在合理基础上严格控制甲醇循环量,减少循环量提高酸性气体的饱和度,促进酸性气体的解吸。可以适当提高系统温度提高解吸率,减少冷量的使用和浪费。③受到风沙影响,换热器工作效率可能会降低。风沙进入循环水系统后,造成换热器严重结垢,传热系数降低,导致换热效率降低,影响冷量的消耗。对于泥沙大的换热器,可以利用水冷器进行冲洗,将泥沙冲出,提高换热效率。在循环水入口位置增加过滤装置,利用化学清洗手段清理污垢,在甲醇循环中增加过滤装置可以降低浊度,避免换热器发生堵塞。此外如果氨压机的少量润滑油被带入进氨冷器内,由于温度降低会让润滑油在U形管道外附着,造成热阻增加,降低换热效率,导致冷量的损耗。如果氨冷器带油要定期进行清理,避免润滑油堆积造成换热效率的降低。④若气提氮未能合理使用,塔内气液平衡受到影响,酸性气体得不到解吸,造成冷量被浪费。充分利用低温液氮的冷量,对于管线冻结部分,进行回温处理恢复管线的通畅性,维持系统冷环境。
(5)控制措施。由于低温甲醇洗工艺相对复杂,极容易受到各因素影响,在降温过程中,酸性气体吸收程度也会随之提高。为保证工艺顺利进行,需要注意:
①控制压力因素。酸性气体压力会影响工艺稳定进行,在工艺过程中,压力降低更有利于吸收酸性气体。低温甲醇洗可以利用压力变化提高酸性气体的吸收。净化过程中分段吸收酸性气体,以促进酸性气体吸收满足净化需要。在固定温度下,水溶解度和气体压力形成正比。根据传质动力学原理,吸收过程中提高压力会加大气体扩散,增加吸收推动力,提高吸收速度。增加吸收过程压力,促进气体和溶剂充分接触,更有利于吸收,提高净化效果。为了控制好吸收压力,可以在设备稳定情况下增加气量。若供气不足,可以将气体出口调小减少压力消耗。若系统负荷存在较大波动,倒换压缩机,调整气体出口,避免压力过低。通过对压力的控制可以提高工艺效率,进而达到减少能耗的效果。
②控制温度因素。温度因素极容易影响低温甲醇洗工艺净化效果,当温度降低时,酸性气体溶解度持续降低,降温更有利于提高净化效果。同时升温可能会影响蒸气压,增加清洗过程中甲醇消耗,因此需要在低温环境下进行,也能减少冷量的损耗。一方面需要改进制冷工艺,持续供给制冷剂。尽量降低减压闪蒸后气体压力,使用节流闪蒸提高制冷效率,保证系统处于低温状态。在保证低温甲醇洗稳定开展前提下保证气液均处于低温状态,提高整体制冷能力,减少冷量的损失。
③控制冷消耗。在低温甲醇洗工艺中不可避免出现冷消耗,为保证建立低温环境条件,满足工艺要求,需要严格控制冷量损失。需要严格控制换热温差。压送泵会提高温度造成冷消耗,需要补充供冷量。富甲醇减压也会造成温度升高,需要由外部系统补充冷量。系统内形成冷量消耗,使用聚氨酯等材料进行保冷处理,减少冷量的消耗。在进料气阶段,可能带入氨气以及水蒸气,发生冷凝或者蒸发,造成冷量损失,需要由外部系统补充冷量。喷入甲醇可能产生冷量损耗,需要由外部供应冷量提供。同时清洗过程中存在酸性气体无法完全溶解,也会产生冷量消耗。甲醇溶剂吸收酸性气体后释放出部分热量,解吸过程中吸收部分热量,利用换热器进行冷量回收,互相抵偿,以减少冷量损失。
综上所述,目前煤化工行业主要使用低温甲醇洗进行生产,由于生产流程不完善造成冷量流失。尤其是尾气冷量流失问题最为严重,直接影响到能耗和成本。因此通过回收利用甲醇洗冷量,达到降本增效、降低能耗的目标。除尾气冷量回收外,可积极使用冷甲醇回收泵等设备进一步回收冷量,提高冷量回收效果,进一步降低能耗,减少冷量损失。