昌魏,何庆,徐维杰
(江苏省灌溉总渠管理处,江苏 淮安 223200)
挡洪闸位于淮阴站西侧,淮阴站、淮阴三站上游引河交汇处,二河东堤上,与现引河接近成正交。挡洪闸设计流量为260 m3/s,轴线与淮阴站、淮阴三站两轴线交角的角平分线重合。闸室为开敞式平底板结构,共5孔,每孔净宽10 m,闸孔总净宽50 m。底板顺水流方向长20 m,工作桥上设启闭机房,岸墙上设控制楼,交通桥为预制钢筋混凝空心板结构。闸门采用平面定轮钢闸门,共计5 扇,相应配制5 台QPQ-2×250 卷扬式启闭机及一套电气设备。
挡洪闸上游引河长约480 m,河底高程6.50 m,底宽70 m,边坡1∶3,高程13.50 m设平台,宽5 m,堤防等级为Ⅰ级;挡洪闸工程按Ⅰ级水工建筑物设计;按7 度地震烈度设防,址处地震动峰值加速度为0.10 g,特征周期为0.40 s。其主要作用是当淮河入海水道行洪时,挡御二河高水位,以防泵站被淹,同时作为二河东堤的一部分,为下游地区的安全提供防洪屏障。
第一,所测各构件混凝土强度满足要求。
第二,各构件碳化深度中等,除2号孔胸墙外,碳化深度均未超过保护层厚度。2 号孔左排架、2 号孔右排架、5 号孔右排架、2号孔左墩、2号孔右墩、5号孔左墩、5号孔胸墙、上游右侧第一节翼墙、下游左侧第一节翼墙混凝土碳化深度评定标度为A;5号孔左排架、5号孔右墩、上游左侧第一节翼墙混凝土碳化深度评定标度为B;2 号孔胸墙混凝土碳化深度评定标度为C(A:基本完好;B:一般碳化;C:较严重碳化)。
第三,排架、2 号孔右墩、胸墙、上游侧翼墙、下游侧翼墙的实测混凝土保护层厚度满足要求;2 号孔左墩、5 号孔左墩、5 号孔右墩实测保护层厚度不满足要求。
第四,2 号孔胸墙根部存在混凝土胀裂现象;上游左侧第三节翼墙沉降约3.50 cm;下游左侧翼墙中部胀裂露筋多处;上游左侧护坡踏步局部抹面剥落。
2.2.1 闸门检测结果
5#孔工作闸门门体无明显变形;外观整体良好,无明显锈蚀;橡胶止水基本完好;门槽局部轻微锈蚀。2#孔工作闸门门体无明显变形;外观整体良好,无明显锈蚀;橡胶止水基本完好;门槽局部轻微锈蚀。
5#孔工作闸门各部位涂层局部最小厚度为189~509μm;各部位涂层平均厚度为276.20~597.50 μm;满足规范要求。2#孔工作闸门各部位涂层局部最小厚度为185~600 μm;各部位涂层平均厚度为270.30~639.60 μm;满足规范要求。
5#孔工作闸门金属构件腐蚀厚度较小,门体无明显锈蚀且涂层完好,腐蚀程度评定为A。2#孔工作闸门金属构件腐蚀厚度较小,门体无明显锈蚀且涂层完好,腐蚀程度评定为A。(A:轻微锈蚀涂层基本完好,局部有少量锈斑或不太明显的锈迹,构件表面无麻面现象或只有少量浅而分散的锈坑)
焊缝外观检查未发现裂纹、表面夹渣、咬边、表面气孔等缺陷,2#、5#孔工作闸门焊缝质量符合标准要求。
2.2.2 启闭机检测结果
5#孔启闭机机架完整,无明显变形,地脚螺栓固定良好;制动轮表面轻微划痕;工作正常;减速机存在轻微渗油现象;钢丝绳与卷筒固定良好,钢丝绳有一处断丝,排列整齐;开式齿轮副大小齿轮磨损严重。3#孔启闭机机架完整,无明显变形,地脚螺栓固定良好;制动轮表面轻微划痕,电力液压推力器轻微渗油;工作正常;减速机存在轻微渗油现象;钢丝绳与卷筒固定良好,钢丝绳无断丝,排列整齐;开式齿轮副大小齿轮磨损严重。1#孔启闭机机架完整,无明显变形,地脚螺栓固定良好;制动轮表面划痕较深;工作正常;减速机外观良好;钢丝绳与卷筒固定良好,钢丝绳无断丝,排列整齐;开式齿轮副大小齿轮磨损严重。
5#孔启闭机大齿轮硬度为176.30~188.90HB,不满足规范要求;小齿轮硬度为196.60~224.90HB,不满足规范要求;大小齿轮差为7.70~48.60HB。制动轮硬度为167.20HB。3#孔启闭机大齿轮硬度为186.90~207.10HB,不满足规范要求;小齿轮硬度为207.60~222.60HB,不满足规范要求;大小齿轮差为15.50~20.70HB。大小齿轮硬度差不满足规范要求;制动轮硬度为181.50HB。1#孔启闭机大齿轮硬度为188.00~201.40HB,不满足规范要求;小齿轮硬度为213.70~227.10HB,不满足规范要求;大小齿轮差为25.70HB。大小齿轮硬度差不满足规范要求;制动轮硬度为163.60HB。大小齿轮及制动轮表面硬度偏小且硬度差不满足要求;经现场检查发现,大小齿轮表面磨损严重,需对大小齿轮进行更换。已批维修项目即将更换大小齿轮。
此次检测挡洪闸柴油发电机1台,启闭机电机5台,低压柜11台,低压电缆7根,防雷与接地1组。
2.3.1 柴油发电机检测结果
定子、转子回路绝缘电阻及吸收比、转子回路直流电阻、馈电线路绝缘电阻、相位、接地、机组基础及位置、控制柜、受电侧配电柜、油箱安装、外观、防腐与标识经检测,均符合规范或设计要求。但定子回路直流电阻三相差别超过规范规定值。
2.3.2 启闭机电机检测结果
1#、2#、3#、4#、5#启闭机电机安装牢固,表面防腐完好,电机绕组的绝缘电阻及吸收比、绕组的直流电阻、接地、电缆接线及相位、电机安装等经检测,均符合规范或设计要求。但5#启闭机电磁刹车电机绕组的直流电阻三相差别超过规范规定值。
2.3.3 低压柜检测结果
二次回路绝缘电阻、低压电器连同所连接电缆及二次回路的交流耐压性能、闭锁装置、接地、外观、二次回路接线经检测,均符合规范或设计要求。但无功补偿柜内2#电容偏差超过规范规定值;低压进线柜有功、无功、功率因数显示不正常,多功能表功率因素无显示,照明动力柜电流表(2099)误差超过规范规定值,发电机上B 相、C 相电流表、电压表、频率表误差均超过规范规定值。
2.3.4 电缆检测结果
淮阴站变电所配电间至挡洪闸进线柜电缆、发电机至挡洪闸进线柜电缆、配电柜至1#启闭机电缆、配电柜至2#启闭机电缆、配电柜至3#启闭机电缆、配电柜至4#启闭机电缆、配电柜至5#启闭机电缆绝缘电阻、交流耐压、线路两端的相位经检测,均符合规范或设计要求。
2.3.5 防雷与接地装置检测结果
材料型号与规格、接地装置连接、支持件间距、防腐与标识经检测,均符合规范或设计要求。但3#启闭机控制箱无接地。
闸室及防渗范围内上、下游翼墙按1级水工建筑物进行复核,防洪标准复核、渗流安全复核、结构安全复核、抗震安全复核、金属结构安全复核、电气设备安全复核等根据工程实际运行水位及现状结构,按现有规范进行,主要计算成果与结论如下:第一,现有闸墩顶高程18.50 m,高于计算值17.67 m,故闸顶高程满足规范要求;挡洪闸计算流量为275.25 m3/s,挡洪闸设计流量为260 m3/s,满足过流要求。
第二,水闸基底渗流稳定、侧向渗流稳定满足规范要求。
第三,闸身及上下游翼墙抗滑稳定安全系数、基底应力不均匀系数、地基承载力均满足规范要求;下游侧消力池深度、海漫长度均满足要求;底板、闸墩、工作桥强度均满足规范要求。
第四,闸门在现状运行水位下,采用年限修正系数后的许用应力进行复核计算,闸门面板、主梁及行走支承等主要构件均满足强度要求。同时根据现状的运行工况水位进行启闭力复核计算结果,原启闭机容量满足启闭要求。
第五,柴油发电机组容量、低压开关柜主要元器件选型等指标满足设计和规范要求,变压器与低压开关柜型号较新,无国家明令禁止使用的淘汰产品;柴油发电机组虽出厂时间较长,但维护保养较好,设备运行状态良好,未出现异常情况。
在现状调查、安全检测和安全复核结论基础上,按照《水闸安全评定导则》初步评定淮阴站挡洪闸安全类别为一类闸。
对2号孔胸墙采取凿出碳化混凝土、置换钢筋保护层的方法进行处理;5 号孔左排架、5 号孔右墩、上游左侧第一节翼墙宜进行表面防护处理,延缓混凝土碳化的深度;对胸墙、翼墙胀裂露筋部位与护坡抹面剥落部位进行修复;对翼墙沉降部位加强观测;加强闸门与启闭机的维护保养;对启闭机大小齿轮进行更换,对1#机制动轮进行更换;更换5#启闭机钢丝绳。
通过安全检测、安全复核计算分析,了解淮阴站挡洪闸水工建筑物、金属结构、机电设备安全状况,给出工程的安全评价和建议,为以后工程的维修养护提供基础,增强工程的安全性能及使用寿命,更好地发挥工程的作用及效益。