文/王崇景
液压支架是重要的煤炭开采机械设备,但在进行综采或综放采煤过程中,工作面压架事故时有发生。2021年10月,陕西中太能源投资有限公司朱家峁煤矿-2工作面在开采过程中发生液压支架压架情况,通过对综采工作面压架原因进行分析,采用消除支架顶板应力方法进行了有效处理,并提出预防措施,对矿井以后预防支架压架和做好工作面顶板管理具有借鉴价值。
朱家峁煤矿1305-2工作面地表被第四系松散沉积物所覆盖,对应地面位置主要为黄土梁峁。区内地势西北部低,东南部高,地形起伏较大,沟壑纵横。中部有两条季节性河流(沟谷)通过,流向为自南向北。1305-2工作面整体为一单斜构造,地质构造简单,两顺槽及切眼掘进过程中均未发现断层、岩浆岩体、冲刷带、陷落柱等地质构造,煤层顶底板有一定起伏,预计对回采影响不大,物探报告也未发现工作面内部发育其他地质构造。煤层总厚为2.4~3.1m,平均为2.8m;煤层倾角为0°~0.6°,稳定;可采系数为1.0。
本工作面布置145组支架。基本支架选用136架ZY9000/17/35型掩护式液压支架,机头侧选用3架ZYG9000/17/35型过渡液压支架、1架ZYT9000/17/35型端头液压支架、1架ZYT6800/17/35型端头液压支架,机尾侧选用4架ZYG9000/17/35型过渡液压支架。
基本支架外型长6755mm、宽1660~1860mm(中心距1750mm),由顶梁、掩护梁、连杆、底座、挡矸板、侧护板、推溜框架构成,手动片阀操作。初撑力为6412kN(泵站压力31.5MPa),支护工作阻力为9000kN,支护强度为1.05~1.10MPa,单柱活柱直径为340mm(立柱直径为420mm),支架总重约为27t。
2021年10月5日,1305-2工作面46号~122号支架顶板在煤壁处切顶断开,压力显现明显,现场立即结束检修,提前开机,采取“割煤让压”的方式避开工作面压力,防止支架受压严重,造成过机高度不够。5日11时45分,工作面开机生产,煤机割煤后,后部支架压力持续加大,支架高度持续降低,现场采取挑顶及卧底的方式继续进行割煤,割完一刀煤后,采煤机位于60号往机尾方向割煤,64号~97号支架高度继续降低,支架高度由平均高度2.8m降低至2.2m左右。5日15时40分,60号支架高度已不能过机,此时后部支架持续来压,支架高度进一步降低,降至最低高度为1.8m。为防止压死采煤机,现场决定将采煤机向机头支架高度较高处牵引,此时支架高度已不能正常过机,在拆除采煤机拖缆装置后,5日18时40分将采煤机牵引至机头顶板较稳定处。工作面仍能听到顶板来压的声响,未压死支架仍有下降趋势,于是在支架前梁采取支设单体的方式进行加强支护。最严重地段为70号~92号支架,基本压死,工作面多处液压管路损毁。
1.主观原因
(1)矿压技术管理欠缺。关于本区浅埋、薄基岩、厚风积沙这一特殊赋存条件下,煤层开采时的覆岩运动及矿压规律研究总结不够,仅限于矿压观测系统,技术分析指导流于形式。
(2)设备操作管理不规范。从矿压观测数据分析可知,由于部分支架接顶不严、操作不规范、升架时持续时间过短,导致两立柱受力偏差过大,未充分发挥出支架的支撑作用。
(3)支架初撑力管理不到位。现场支架的初撑力没有进行标准管理考核,仅按照不小于24MPa的标准进行认定,泵站压力只有28MPa,工作面支架压力考核、工程质量监督不到位。
(4)基础制度管理不匹配。安全生产技术类的基础制度未及时修编,与现场的管理不匹配。
2.客观原因
(1)工作面顶板压力分析。工作面压架区域位于黄土梁峁底部,两条季节性河流(沙空沟谷)中间,顶板岩石常年受水流冲蚀,岩性较脆,抗剪强度降低。以往在开采过程中,直接顶随采随落。液压支架压架时工作面正通过沙空沟底部100余m,处于周期来压和见方来压期间,同时受谷底重力不均匀影响,顶板来压造成工作面支架压架。
(2)支架设计。如前所述,ZY9000/17/35型掩护式液压支架最大工作阻力为9000kN(初撑力为6412kN)。当直接顶悬臂梁达12.8m以上时,自然状态下作用在支架上的压力大于6411.1kN,而顶板压力显现时,根据动载系数(1.0~1.3)的最大值估算(矿压研究报告最大动载系数为1.31),其压力值远大于自然状态下的压力值,达到9100kN。伪顶随采随落,11.5~12.8m时自然状态下作用在支架上的压力为5994.3~6411.1kN。而当顶板来压时,其压力值远远超过该值。因此,工作面支架初撑受力后,周期来压期间压力值很快就达到安全阀的开启压力值42MPa。
为进一步证实工作阻力是否满足支护需要,对1305-2工作面近期矿压观测数据进行分析。如前所述,当工作面直接悬臂过长达到顶板来压距时(3煤层顶板初次来压步距为32.7m,周期来压步距为11.5~12.8m),作用在支架上的压力部分大于支架安全阀卸载压力42MPa,因此中部支架工作阻力不能完全满足支护需要。
(3)制造缺陷。从支架压死情况可知,支架立柱操作阀的安设位置不合理,支架压死时,易将支架操作阀挤压变形,致使处理困难。同时,支架管路布置不合理,支架压死时易损坏管路,增大了处理的难度。
(4)特殊地质构造原因。工作面地形特殊,谷壑地表、地形起伏落差较大,局部是坡陡。通过对工作面覆岩柱状进行关键层位置判别后发现,虽然基岩内存在5层硬岩层,但由于上覆厚风积沙的载荷传递作用(垂直应力最小为0.9MPa),导致上部硬岩层的破断步距小于下部硬岩层,从而判别出覆岩中仅有一层关键层,为复合单一关键层结构。因此,覆岩中上部各硬岩层与底部硬岩层发生复合同步破断,引起覆岩的全厚切落。当大于支架最大工作阻力时,造成切顶压架事故的发生。
支架被压死处理方法有两种:消除支架顶板应力;清除支架底板阻力。现采用消除支架顶板应力方法。
(1)把支架顶梁、前梁上方的大块矸石用风镐或打眼放炮的方式破碎,矸石放下后升起前梁支架,确保采煤机能顺利通过。
(2)对被压死的支架,每架另用一根液压支柱支撑顶梁。
(3)更换损坏的支架配件。
(4)待支架顶梁上方被掏空或震松后,将支架立柱升起,卸去支撑支架顶梁支柱后,再降立柱拉架,最终将支架处理活。
(5)处理支架时,采用由两头往中间顺序进行。放炮处理时一次只处理一架,且必须控制好装药量,防止将支架炸坏;剩下不足5架时按顺序进行处理。
(1)加大对支架初撑力的考核管理。对每架支架都进行考核,支架初撑力由24MPa增加到26MPa,让顶板在采空区断裂,降低关键层破段长度。
(2)加强采煤工作面矿压规律研究。掌握关于本区浅埋薄基岩厚风积沙这一特殊赋存条件下,煤层开采时的覆岩运动及矿压规律。
(3)进行顶板预裂爆破。根据井下揭露的煤层顶板岩性情况,直接顶中砂岩目前位于工作面中部,影响范围约为100m,由此确定具体切顶范围为100m(共57架,施工57个钻孔)。
(4)加强工作面工程质量管理。避免煤壁、支架受力不均,局部压力过大。
(5)建立矿压规律预测预报“日分析”制度。每天定时专人进行分析,预警超标时采取人工断顶卸压、高压水预裂等措施。
(6)采取顶板水力预裂方案。钻孔数量及平面布置为:进风巷孔布置30个,仰角5°,孔深125m;回风巷孔布置30个,仰角5°,孔深125m;孔位布置间距10m,预裂高度控制在11m左右,水压30MPa。
(7)对泵站进行特护管理。对水处理设备全面检查检修,确保备用完好;乳化液浓度、压力按要求达标运行并监督到位。