文:王勇军
前言:本文将带领读者进入到一个更高的诊断领域,所涉及的知识点围绕设计、程序方面,以便进入故障的深度分析。阅读本文需要一定的理论基础和丰富的实操经验,否则很难理解。如果阅读感觉到比较难懂或者是吃力时,请反复阅读几次或者阅读笔者其他的一些基础文章,然后再阅读此文。
自动变速器装车至今已有半个多世纪了,而在国内的维修历史也已有30多年。一直以来,自动变速器维修对于国内的维修技术人员来说,都被认为是汽车维修中的难点,而且随着自动变速器技术的发展,这一观点越来越强烈。
自动变速器技术涉及机械、液压、电控以及材料等多个领域,故障原因错综复杂,往往体现在故障现象不同,修理方法不同,有的故障现象相同,修理方法却不同;有的故障是通病、有迹可循,有的故障是疑难、飘渺不定。今天与大家讨论和研究自动变速器轻油门、重油门的故障,看似比较简单容易,但在故障排查时并不容易。“轻油门、重油门”属于技术底层方面,直指整车的动力性和自动变速器内部液压系统。对此类故障,我们需要展开深度分析。
发动机动力系统与自动变速器的工作息息相关,很多时候会直接影响自动变速器的工作。造成发动机动力系统工作不良的因素包括空气滤清器堵塞(进气受阻),空气流量传感器(MAF)、进气歧管真空度传感器(MAP)、冷却液温度传感器或节气门位置(TPS)传感器故障,废气再循环装置(EGR)工作不良,气缸压力过低,点火正时不当或配气正时失准等等。
发动机控制单元(ECM或ECU)、变速器控制单元(TCM)或车身控制单元(BCM)如何判断“轻油门、重油门”呢?是通过TPS信号识别的,也就是驾驶员踩加速踏板的快慢和深浅。TPS以5 V工作电压信号反馈给ECM,电压的变化大小反应了加速踏板踩下的快慢和深浅,即体现“轻油门”还是“重油门”状态。这仅是一个“动作”而已,自动变速器换挡还需要发动机的动力(扭矩)信号配合才能切换。
另外车速信号也是TCM判断是否换挡的关键信号。例如车辆起步时,车速比较低,发动机的动力还没有发挥出来。此时即使将加速踏板踩得很快,但与车速信号、发动机动力信号不和谐,自动变速器则会出现升挡慢、升挡延迟的现象。只有动力提升后,变速器才会升挡。又如,车速信号不良(包含ABS信号),也是类似的问题,会直接影响到升降挡。
另外,当发动机动力不足(上述影响发动机动力的种种原因)时,任何的换挡点最佳时机都会被打乱。“换挡点最佳时机”是经设计开发人员写在TCM程序中的,基本的换挡点模型,再通过自动变速器控制系统的自学习(如驾驶员操作习惯)进行微调。
案例1:一辆2019年产众泰T300运动型多能车,搭载1.5 L发动机和无级变速器(CVT),行驶里程8.6万km。该车故障表现为40~60 km/h时出现冲击耸车,比较明显。该车在专业自动变速器维修厂检测后,维修厂进行了大修,结果故障依旧。笔者根据专业维修厂提供的检测数据以及车辆故障表现,远程给出检测发动机系统的建议,范围在点火系统和进气系统。维修厂对车辆清洗节气门和更换火花塞后,重新学习匹配,试车故障排除。
案例2:一辆2018年产东风日产天籁轿车,搭载2.0 L发动机和CVT变速器,行驶里程9.5万km。该车故障表现为35~40 km/h时出现冲击耸车。用故障诊断仪检测,无故障码存储,查看数据流也未发现问题。检查内部机械部分磨损不严重,更换阀体后用故障诊断仪编程,学习匹配后将车交付用户。车辆使用1周左右,故障再次出现。此时笔者协助排查故障,最后发现发动机、ABS信号都有点问题,最终通过清洗解决了问题。
上述2个案例中,车辆发生故障时的车速就是发动机扭矩转换的切换点,也是自动变速器设计的换挡点。在扭矩转换切换点体现出来的故障,超过60 km/h后就不会体现出来。这是因为车辆在起步和中高负荷时,喷油量较大,因此这类故障现象就不多。另外在行车过程中超车,快速、深踩加速踏板是强迫降挡的模型,发动机动力强劲,此时TCM是根据TPS信号操作自动变速器换挡。
为了求证上述观点的正确性,笔者根据某国外自动变速器品牌5挡自动变速器换挡时的车速表(图1)。该表格乍一看,在TPS全开时D1挡升D2挡的车速达到73~77 km/h,但是相信没有用户会这样起步加速。而即使TPS半开时,D1挡升D2挡的车速为每小时36~40 km/h,这个车速还是高了。参照比例,如果TPS开度是1/4, D1挡升D2挡的车速为18~20 km/h,此时的节气门开度和车速比较接近车主平时实际驾驶的操作了。而如果TPS开度仅为1/8,D1挡升D2挡的车速为9~10 km/h。
根据上述2个案例,冲击耸车时的车速为40 km/h 左右,按照图1所提供的车速,相当于TPS开度1/4时D2挡升D3挡(34~38 km/h),或者TPS开度1/8时D3挡升D4挡(29~32 km/h)。测算出来大概是3挡或4挡,这就是自动变速器设计的换挡点。
图1 某5挡变速器换挡时的车速
在动力系统设计中,自动变速器换挡点需要发动机的配合,也就是发动机动力扭矩转换的切换点。在自动变速器阀体中,换挡点的变化随之产生:油压、阀杆的运动;电磁阀的电压和电流;为TCM、ECM、ABS以及BCM提供的传感器信号。这些因素综合在一起产生的换挡问题,故障原因是非常难判断的。
在自动变速器液压控制系统中,任何一个挡位升挡前,需要将所在挡位的阀芯退下来。其控制策略是,电磁阀、电磁阀阀芯以及阀杆三者工作是否正确。如果这三者的工作恰到好处,则升挡无冲击、顿挫之感。
首先,在维修过程中要确定阀杆和阀孔的真空度无问题,无磨损、卡滞等现象。
电磁阀及其阀芯可以用电磁阀检测设备进行检测,以确定故障点挡位电磁阀的阀杆和阀芯没有问题。如果有问题,则轻油门、重油门时往往在此处产生换挡不平顺故障。TPS的电压看起来似乎与电磁阀开度成正比,但实际上是ATF油压在推动阀芯、阀杆和弹簧运动所产生的综合故障。
如果电磁阀的阀杆和阀芯没有问题,或者经过修复后,油压调节与TPS数值可以通过变速器控制系统的自学习、匹配、刷新程序或者编写程序等进行少许的修正,也是可以解决问题的。
其次,如果通过上述维修后,变速器换挡问题并无好转,那么就要从发动机动力系统方面分析。考虑到自动变速器换挡点与发动机动力扭矩转换切换点的关系,那就从TPS信号、动力扭矩以及车速三个方面,找到解决问题的办法。
自动变速器升降挡,自动变速器换挡点与发动机动力扭矩转换切换点是否“正时”,是换挡是否平顺的关键。此类故障,往往无故障码,数据流也比较正常。这样的情况之下,唯有对自动变速器外围进行处理,找到问题。另外就是检查发动机油电路、机械部分,以及车身和底盘常规清洗保养的区域。
案例3:一辆2015年产一汽-大众奥迪Q5运动型多功能车,搭载2.0T发动机和8HP55型8挡自动变速器,行驶里程15.6万km。该车驾驶中只要急加速(大油门),就直接报故障码“P071600——变速器输入转速传感器1,不可信信号”,并锁定在3挡;平缓加速(小油门)时变速器可以正常换挡。
该车在一家自动变速器专修厂维修,没有大修变速器,换了一个TCM后故障依旧,说明与TCM无关。该车为外地车辆,笔者介入维修后,只能通过该车的主修人员远程诊断。沟通得知,检查和试车中发现,小油门加速时换挡正常,大油门急加速就报故障码。另外将变速器转为手动模式时,大油门加速换挡没有问题,但是松
开加速踏板后也会报故障码。
根据主修人员提供的信息,加速时大油门、小油门与变速器油压有关,也与车身系统有关,如ABS。由于故障码是指向相对应的变矩器和输入轴离合器,于是笔者询问主修“大油门时,数据流几挡时报码”,得到的回复是D挡时大油门加速,换3挡时报码,不是打滑,直接锁定在3挡;发动机熄火再起动,变速器换挡恢复正常。
主修人员怀疑是阀体有问题,但笔者根据故障现象分析,提供几个检查范围:①阀体;②变矩器与输入轴;③读其他系统的数据流。主修据此进行检查后反馈,自动变速器没有发现问题,但ABS系统的数据流有时候不正常。更换4个车轮的轮速传感器,但是并没有解决问题,后来发现轮速传感器线路存在接触不良。对问题线束更换后问题解决。
在实际工作中,此类故障还有很多。本文首次提出将自动变速器换挡点与发动机动力扭矩转换切换点“正时”运用于自动变速器升降点故障分析之中,希望对自动变速器维修技术人员今后再遇到此类“疑难杂症”能有所帮助。