周大勇 吕昌贺 夏中海
高炉钛煤混喷技术在国外应用较广泛,但在国内尚未推广。工艺流程是:含钛原料在原煤场的料堆上进行配加,然后随原煤进入原煤仓,经磨煤机烘干和制粉后,经喷吹系统和煤粉一起由煤枪送入高炉。含钛矿粉在风口区域被还原后,直接进入炉缸,对高炉上部影响较小。
沙钢3号2680m3高炉二代炉役于2013年1月开炉,目前利用系数约2.42,燃料比约525kg/t。该高炉共有28个风口,2个铁口,炉缸直径为10.9m,死铁层深度为2.17m,炉缸侧壁采用大块碳砖和陶瓷杯壁结构,炉缸冷却水量4800m3/h。2018年以来,由于干熄焦检修,高炉频繁使用湿熄焦,导致炉缸中心透气透液性下降,炉缸环流增加,炉缸侧壁温度大幅升高,标高10.343m和9.243m热电偶温度大幅升高,其中10.343m处部分热电偶最高点达到800℃以上(插入深度500mm)。2019年3月以来,3号高炉炉况稳定,产量较高,但炉缸温度处于高位,因此开始使用钒钛矿护炉,主要方式为炉顶加入钒钛块。护炉期间铁水钛含量控制范围为0.08%~0.12%,起到了一定的护炉效果。由于钒钛块钛含量低,使用量大,也造成高炉渣比升高,影响了产量和燃料消耗。在分析了护炉成本和对炉况影响的情况后,决定对高炉进行钛煤混喷工业试验(见表1)。
表1 沙钢3号2680m3高炉试验期间操作参数
沙钢3号高炉钛煤混喷试验原料采用江苏某公司生产的含钛矿粉(简称ITIC),ITIC的TiO2含量超过51%,远高于沙钢高炉使用的钒钛块。全铁含量高于29%,S、P和有害元素含量较低,可以满足高炉生产需求。此外,ITIC粉的粒度较细,易于在炉内发生反应(见表2)。试验期间与此对应的ITIC粉在煤粉中的比例为2%-7%,各配比的喷吹过程见表3。
表2 ITIC粉和钒钛块成分分析 %
表3 试验喷吹ITIC粉的钛负荷 kg/t
2019年3月底,沙钢在3号高炉进行了高炉钛煤混喷试验,试验期间对高炉的生产情况进行了跟踪。由于喷吹钛粉硬度较大,容易对管道造成磨损,因此安排每天对喷吹管道巡视。巡视部位包括:(1)可调煤粉给料机出口;(2)喷煤间喷吹直段管;(3)喷煤间外弯头;(4)炉基喷煤管道;(5)煤粉分配器出口处至各支喷枪的管道。整个试验过程中,喷煤主管和支管未发现因钛煤混喷而增加磨穿漏粉次数的现象。试验期间各风口工作状态正常,风口未出现损坏。
试验期间,高炉炉况较好,顺行未受到影响。高炉风量、压差、十次测温曲线、铁水温度、炉渣碱度等参数均在正常水平(见表4)。
试验期间,除普通块矿取代原钒钛块外,高炉其余的炉料结构未发生变化。从表4可以看出试验期间产量有所提高,渣比和燃料比有所下降,压差、铁水[Si]含量、炉渣碱度未发生明显变化。入炉总钛负荷略有下降,但铁水中的钛含量略有提高。
表4 喷吹钛粉试验前后高炉参数对比
试验检测,钛在铁水和渣中的比例[Ti]/(TiO2),由试验前0.06提高至0.072,约增长了20%,钛的利用率得到了明显提高。由于含钛矿粉的粒度较小,风口区域的温度较高,从风口加入含钛矿粉,从热力学和动力学上来说,均会提高TiO2生成Ti的反应速率,增加铁水中的钛含量。铁水的[Si]含量和炉渣碱度均变化不大。使用钛煤混煤工艺,可以使钛在铁水和渣中的比例得到大幅提高(见图1)。
图1 试验前后Ti在铁水和渣中的比例
在钛煤混喷期间,炉缸热电偶温度也出现了逐步下降的趋势,炉缸10.343m热电偶温度较高。3月10日,休风后炉缸温度虽然有所下降,随后又快速升高,达到了863℃。进入钛煤混喷试验期后,在不控制产量的前提下,该热电偶温度逐步下降,降至584℃,说明钛煤混喷起到了护炉效果。此外,炉缸9.243m的部分热电偶温度也有所下降(见图2)。
图2 炉缸10.343m 213C热电偶温度趋势 ℃
3.3.1 铁水钛含量存在波动
喷吹钛粉试验期间,铁水中的钛含量有所波动。钛煤混喷期间,铁水Ti含量的方差高于使用钒钛块时的方差。主要原因:(1)由于内层包装袋落入料仓,导致钛粉仓下料口堵塞,配料不均匀。对包装袋进行改进后,该问题得到解决;(2)由于试验为摸索阶段,期间对配入含钛矿粉的钛负荷进行了多次调整,铁水的物理热和Si含量也存在波动(见表5)。
表5 铁水硅(0.4%~0.5%时)在不同钛负荷下的铁水钛含量
3.3.2 上料过程中扬尘现象
上料过程中,含钛矿粉在经过称重皮带落入下方的上煤皮带时,由于含钛矿粉的粒度较小,容易产生扬尘现象。解决方案可采取在称重皮带后端加装雾化喷头,同时,加强现有除尘挡板的密封性;也可在原料中加入适量水分,在湿基状态下装料。
(1)钛煤混喷试验期间,高炉顺行良好,未发生炉况波动。由于含钛矿粉的钛品位较高,使得高炉渣比下降了7kg/t,高炉产量略有增加,燃料比略有下降。
(2)由于含钛矿粉的粒度较细,又从风口喷入高炉,在高温区发生还原反应,加快了反应速率,提高了钛在铁水和炉渣中的分配比,提高了钛的利用率。
(3)钛煤混喷期间,炉缸10.343m和9.243m部分热电偶出现了下降,说明含钛矿粉起到了护炉的作用。
通过沙钢3号2680m3高炉短期的钛煤混喷工业试验,获得了初步成果,取得了一定的护炉和降本效果。但由于该试验的时间较短,后续还将继续进行钛煤混喷工业试验研究,以便对该技术进行全面的评估。
参考文献略