逯玉龙
中海石油宁波大榭石化有限公司,浙江宁波 325812
3MW-36.785/14-140-X型新氢压缩机是预加氢装置的关键设备,共有3个缸,主要用于压缩新氢,使三级出口压力逐渐增压到14 MPa;电机由南阳防爆电机厂生产的3 800 kW同步电机驱动;并设有润滑油站、冷却水站和盘车系统,机组带一台注油器,主要为活塞杆和气缸提供润滑以减少关键部件的磨损,可为机组的长周期运行提供良好的保障。两台机组,其中A机带无级气量调节,B机没有,由于无级气量调节的节能效果好,A机为长周期运行机组,B机为备机。自2018年开工,该装置的A机连续运行了一年,其间也有一些故障检修,如三级排气阀阀杆断裂、密封泄漏、三级缸声音大等,但都没有影响到正常的生产。
2019年8月28日下午15点左右,新氢往复式压缩机三级缸出现断断续续的类似撞缸的声音,现场监测数据基本正常,振动值在4.5~7.5 mm/s之间,加速度在20~35 m/s²之间,考虑到机组原来也经常出现类似状况,对其运行进行观察,并安排维保人员一个小时监测一次。晚上19点时,机组撞缸声变大且是连续性的,监测数据也陡然加大(振动值为30~50 mm/s,加速度125 m/s²),由于工艺原因机组不能立即停机,现场立即查找原因,争取在不停机的情况下将故障予以解决。鉴于气缸有撞缸的声音且振动和加速度都超出标准范围多倍,考虑到机组原来就有带液的情况,立即对三级入口缓冲器进行排液,发现有液体流出。在排液半个小时后,机组的撞缸声并没有改变,此时缓冲器内仍有液体流出考虑到装置和设备的安全运行,紧急进行了机组切换,随后连夜进行了故障排查。
由于液体不能被压缩且密度是气体的数十倍甚至是数百倍,因此液体流动的动量比气体大得多,产生的冲击力也是气体的数十倍,在较短时间内出现的冲击力可造成受力件变形及损坏,这些受力件包括进/排气阀的阀体/伐片、活塞、气缸、活塞杆、十字头销、曲轴和连杆、瓦等,所以液击被视作往复式压缩机的终极杀手。
为此,针对上述可能出现的问题对机组进行了解体检查。
解体发现进气阀阀体和阀片没有由于液击而出现裂纹或阀片断裂,说明润滑油在进入气缸前都为气相形式,所以没有对阀体、阀片和弹簧造成冲击,但气阀表面上留有大量的润滑油,如图1所示。
图1 气阀表面上留有大量的润滑油
活塞为铸造件,其表面只有一些撞击损伤,经表面着色探伤未发现裂纹等其他损伤。
三级缸的气缸缸头处断裂(见图2),断裂处为进、排气阀(上下)与缸盖之间最薄弱的地方,缸套与缸之间还存有大量的润滑油。缸套断裂后,由于机组还在运行,液击使缸套由断裂处向两边排挤,使得缸体和缸内侧(靠密封侧)都有不同程度损伤。这说明:当气相的润滑油进入气缸后,经活塞的压缩,气体和润滑油分离,气相的润滑油最终变成了液态,被活塞压缩到缸盖处时,由于活塞与缸盖的死点间隙只有3.5 mm,液体无法压缩,于是液体会沿着活塞端面向四周散开,这时润滑油液体不断地冲击气缸内壁,使之发生疲劳断裂。
图2 缸头断裂
拆开三级排气阀阀盖,阀盖里也有大量的润滑油和断裂的弹簧碎片,三级排气阀的阀杆、阀片都已断裂,这是由典型的液击现象造成的。当润滑油不断被活塞压缩到排气阀时,加之阀片开启闭合的速度是按气体设计的,气体的流速远远大于液体(气体流速为十几米每秒而液体只有几米每秒),于是当阀片关闭时还有液体外排,强大的液体动量对阀体、阀片和弹簧进行大于气体几十倍甚至数百倍的冲击,阀片和阀体的固定螺丝无法承受如此大的冲击力,最终因疲劳而断裂,见图3。
图3 固定螺丝断裂
经过对活塞杆进行水平和垂直跳动的检查,证明其无变形。
经过测量,十字头销的直径、瓦的内径以及他们之间的间隙均处于正常范围。
打开三级的连杆,大头瓦没有磨损且瓦块未剥落,用压铅丝法测得的间隙也在正常范围内。
(1)首先对液位计进行分析[1]:新氢往复式压缩机压缩的介质为氢气,压力为11 MPa,机组有三级自动密排式分液罐。三级缓冲器排出了大量液体,可以判断是液击造成的故障。分液罐的仪表一直没有液位显示,且现场的液位计也没有液位显示,仪表维护人员用磁铁测试了一下现场磁翻板液位计,红色的翻板可以随磁铁上下运动而动作,故判断磁翻板液位计本身没有损坏。
(2)对排出的液体进行分析[2]:机组在运行期间偶尔发生机组带液现象。现场对一级进气的分液罐进行外排,没有发现带液;在对二级入口缓冲器排液时,发现有少量的润滑油;对三级入口缓冲器排出的液体进行观察分析,发现液体是润滑油,其状态为泡沫形式,从颜色和黏度上看,基本可以判断为注油器注入的150#润滑油。
(3)对工艺操作进行分析[3]:已经6个月没有对三级缓冲器进行排油操作。
综上所述基本可以断定,由于注油器注入的润滑油经一级、二级缸汇集到三级缓冲器内,由于润滑油通过与介质气体的混合,从而使润滑油内充满了气体,使之状态为泡沫形式(此时润滑油为气相),而这样的泡沫油不能使现场的液位计翻板翻动。缓冲器的液位计使用的是新式磁翻板液位计,该液位计的工作原理是,主体内侧磁性浮子随着液位的升降而上下运动,同时驱使主体外指示器内的双色薄片翻转,有液位时(液相)转为红色,无液位(气相)时转为白色;于是当液位计是红色面板时是有液位的,由于内置的磁性浮子是通过恒浮法来测量液位的,跟介质的密度有很大的关系,当介质的密度无法使浮子浮起,无法显示液位,所以无法判断液位,远传仪表也无法显示。另外,没有按照操作规程进行排液操作,使大量的润滑油带入三级缸造成液击。
(1)制定出可执行的岗位操作规程,要求每班接班时要对该机组各级缓冲器的液位进行检查。
(2)对重要设备必须安排特护巡检,现场要有记录本,且每两个小时对机组进行一次检测,采集每级缸的温度、轴向振动及加速度数据并作好记录,数据要真实可靠[4-5]。
(3)检查注油器的注油量,保证其稳定在在每分钟3~5滴。
(4)如果机组运行期间发现设备有异常或巡检时的检测数据超标(振动超过7.5~10 mm/s),且有类似的撞缸声,同时且排气阀有撞击声,此时应立即联系当班班长和技术人员,按照两人作业制对机组现场的各级缓冲器进行外排,确定有无带液现象,如不能排除故障必须停机检查,待检查完确认无隐患后方可开机,避免再次发生类似事故。
液击是往复式压缩机比较常见的故障之一,也是比较容易避免的故障。应针对液击现象制定合理、严谨的操作规程和应急预案,及时发现问题并判断故障原因,采取合理有效的办法减少故障对设备带来的损伤,进而保障生产和设备的长周期运行。