牛一琼(大庆油田有限责任公司第四采油厂)
随着油田开发后期,建立的诸多的增产试验区块也逐步结束。以某油田试验区块为例,随着试验区结束,由于开采层系单一,层系调整也随之开展。需对原有层系进行封堵[1-2],因试验区块结束后井况复杂,现有封堵工艺存在一定的不适用性:
1)无隔层或隔层薄,现有封堵工艺满足不了层系封堵或调整的要求。随着试验区增多,需要堵水或层系调整,由于层系开发单一,既无隔层或隔层小,又没陪堵层的状况下,如何满足油藏开发需求,是摆在工程技术人员一个难题。以氯化钠区块为例,74 口油井中无隔层和薄隔层井占比15%。
2) 套管内壁结垢严重,射孔底界1 120.9 m,直径82.8 mm,结垢最厚处达20.6 mm,常规堵水工具卡封困难。除垢后仍有少量垢质吸附套管壁上,现有堵水工艺封堵该类井存在管柱悬挂不牢[3]、密封不严问题,直接影响再次开发试验效果。
为此,开展了无隔层精准机堵工艺研究,形成了长胶筒精准验窜技术,实现一趟管柱完成有隔层、薄隔层或物性夹层精准验窜、找水;形成了长胶筒精准封堵工艺,研制超长胶筒封隔器和卡瓦丢手工具[4],实现对薄隔层精准封堵,卡的牢、封的严,同时超长胶筒封隔器,可重复使用,降低堵水成本。
针对原有475-8 验窜工艺存在封隔器胶筒短,不能实现物性夹层的可靠卡封,胶筒易被炮眼刮坏的问题,通过地面观察套管溢流或层间压差的方式,研制了组合式验窜工艺管柱,最终实现了物性夹层的可靠卡封,找准层内不窜槽的物性夹层和高含水部位[5]。
2.1.1 组合式验窜管柱的构成
管柱组成是由长胶筒验窜封隔器、定压开关、扩张封隔器、喷砂器+挡球组成。组合式的验窜管柱可以实现有隔层验窜、薄隔层或物性夹层的目的层验窜,验窜的方式是通过地面观察套管溢流或层间压差的方式,找准层内不窜槽的薄隔层(或物性夹层)和高含水部位。
2.1.2 组合式的验窜工艺原理
有隔层验窜工艺原理示意图见图1,是将扩张式封隔器卡在隔层位置,油管进行打压,使喷砂器通道打开,产生节流压差,扩张式封隔器坐封,注入水通过喷砂器注入封隔器下部油层,观察井口溢流量和压力变化,判断隔层是否窜槽。
图1 有隔层验窜工艺原理示意图
薄隔层或物性夹层验窜工艺原理见图2,是将长胶筒验窜封隔器卡在薄隔层或物性夹层位置,投球坐到定压开关滑套上,油管打压,滑套下行,打开定压开关出液孔,关闭喷砂器出液通道,油管继续打压,打开定压开关并产生节流压差,使长胶筒封隔器坐封,注入水通过定压开关注入长胶筒封隔器下部油层,观察井口溢流量和压力变化,判断薄隔层或物性夹层是否窜槽[6]。
图2 薄隔层或物性夹层验窜工艺原理示意图
2.1.3 技术优势
改变封隔器胶筒的橡胶配方,提高胶筒弹性;增加橡胶厚度,避免胶筒在已射孔的物性夹层上胀被炮眼刮坏;胶筒长度由0.3 m 增加到3 m,保证对薄隔层和物性夹层卡的准、封得严;采取组合式工艺管柱,最终实现了一趟管柱对薄隔层和物性夹层的验窜,提高施工效率。
2.1.4 配套工具
组合式验窜找水管柱中长胶筒验窜封隔器需要较大压力启动,为此设计了高压的定压开关。
结构及技术原理:定压开关主要由上接头、中心管、调节环、弹簧、滑套、内中心管、凡尔、凡尔坐、连接套、防脱钉、护套、锁块、下接头等部件组成。
主要技术参数:外形尺寸φ100×700 mm;验窜耐压20 MPa;启动压力5 MPa;连接扣型27/8TBG;工作温度120 ℃。
成功研制了薄隔层机械堵水工艺管柱,满足了薄隔层层内机械堵水需求,并在套管轻微结垢的情况下,仍然具有很好的锚定效果,实现对薄隔层精准封堵,卡的牢、封的严[7]。
2.2.1 管柱结构
主要由卡瓦丢手工具、长胶筒封隔器和底部挡球组成。机械封堵管柱主要技术参数:工作温度150 ℃;坐封压力15 MPa;最大外径114 mm;最小通径50 mm;适用套管内径121~124 mm;单级工具解封负荷小于25 kN。
2.2.2 工艺原理
根据方案和找水验窜结果,首先将长胶筒封隔器下到目的层,地面打压使长胶筒封隔器坐封胶筒覆盖在射孔炮眼上,同时卡瓦丢手工具坐卡,然后下放管柱,卡瓦丢手工具与堵水管柱脱开,实现薄隔层精准封堵。
2.2.3 配套工具
研制的卡瓦丢手工具结构见图3,主要用于套管结垢轻微的井,采用液压坐卡悬挂、下放管柱丢手,可与任何封隔器组合成不同的堵水工艺,并采用常规的解封方式,使其更容易操作。坐卡时上下卡瓦既进行轴向运动也径向运动,可有效地清除套管内壁垢质,与套管内壁紧密咬合,保证丢手管柱悬挂牢固[8]。
图3 卡瓦丢手工具结构
研制的超长胶筒封隔器结构见图4,与现有堵水工具对比,具有以下优势:
图4 超长胶筒封隔器结构
1)设计了长胶筒可重复坐封结构,实现了薄隔层或物性隔层的验窜、封堵功能。设计了可靠的双解封机构[9],增加工具功能,降低成本。验窜时通过旋转工具进行解封,封隔器胶筒不会磨坏,可重复利用,堵水时通过上提管柱解封,保证工具可以正常打捞,保证其他措施正常实施。
2)优化了胶筒结构,保证机械堵水管柱封得严、寿命长。设计了防遇阻结构,避免井液进入胶筒,使其膨胀;优选了高弹性橡胶,管柱下井过程中,胶筒不易膨胀;设计了肩部保护胶筒装置[10],提高回弹性及承压能力。
某油田无隔层精准机堵工艺累计现场试验41口井,工艺一次成功率100%,周边87 口连通井受效,累计增油19 621.91 t,措施前平均单井产油0.36 t/d、措施后平均单井产油1.17 t/d。
强碱三元复合驱采出井堵水的同时,相应井组的水井也进行了调整,调整原则是井组周围有1 口含水高井时,注水井不做调整,根据绕流达到控水目的;井组周围有2 口以上高含水井时,注水井采取控注或关停。
根据地质方案,41 口井堵水的同时,周边井79口井注水进行了调整,累计下调注入量77 580 m3,平均单井注入量下调10.89 m3。
机械堵水41 口井,单井作业施工费3 万余元、工具费2 万余元。堵水41 口井,周边87 口连通井受效,累计增油19 621.91 t。按照原油近几年平均吨油收入价格2 520.82元/t,原油单位成本1 892.04元/t,净增效益1 014.43 万元,投入产出比为1∶5.62。
研究的组合式验窜工艺管柱,可精准实现无隔层或物性夹层的可靠卡封,达到精准验窜、找水的目的;研究的长胶筒精准封堵工艺,可满足精细堵水需求,实现对薄隔层精准封堵,卡的牢、封的严;该技术可适用于油田三元驱、聚驱和厚油层水驱采出井封堵,为后续更多试验区块开发提供技术支持,具有广泛的应用前景。