汤景明
(山西潞安集团蒲县开拓煤业有限公司,山西 临汾 041000)
开拓煤业3105综采工作面采用倾斜长壁后退式采煤法采煤,全部垮落法管理顶板。综采面的走向长度259 m,推进长度1933 m,煤层平均采高为2.4 m。基本顶为中粒砂岩,平均厚度为8.91 m;直接顶为泥岩,平均厚度7.06 m;直接底为粗粒砂岩,平均厚度3.95 m;基本底为细砂岩和泥岩的混合结构,平均厚度为9.7 m。该工作面地质构造简单,整体呈宽缓的褶曲构造,轴线方向北西-南东,煤层倾向整体为西北高,东南低,倾角平均为3°,在巷道掘进过程中揭露3条断层和一个陷落柱。
在综采面推进到陷落柱区域时,发现陷落柱和综采面有约50.2 m的重合区域,而且陷落柱以白砂岩发育为主,岩性硬度极高,采用现有的浅孔爆破方案效率低,采煤机截齿磨损严重,掘进效率低下,无法满足综采效率和安全性的需求。为此,提出了一种新的深孔预裂爆破技术,通过组合式扩裂弹体和铝合金装置储药器相结合的方式,提升了预裂爆破的效率和爆破效果,对提高效率和安全性具有十分重要的意义。
3105综采面的陷落柱为白砂岩发育,硬度极高,在进行深孔炮眼设置时内部会产生一定的塌方,而且钻孔完成后在钻孔内部存在大量的岩粉,难以彻底清除,因此在采用传统的乳化炸药装药时,由于其柔性较大,很难将爆破药送到爆破孔底部,会导致药包变形和不连续,影响实际的爆破效果[1]。针对该情况,提出了一种新的组合装配式扩裂弹体,其整体结构如图1。
图1 装配式扩裂弹体示意图
由图1可知,该组合式扩裂弹体端部呈现圆锥状,用于引导弹体顺利穿过爆破孔内的不光滑和不规则区域,不同的弹体之间通过螺纹丝扣连接,既保证了整体的柔性,又保证了在回拉时的结构强度,使在装药过程中各个药包的间距恒定,有效避免了药包间距过大导致拒爆现象。
弹体的材料进行选择时要考虑防潮性、结构强度等,经过对多种材料的验证,选择了PVC材料[2],其具有较好的阻燃性和抗潮性,化学稳定性好,能够适应井下深孔爆破的要求。根据爆破孔的尺寸要求,该弹体的直径设置为63 mm,各段长度为0.25 m,在使用时一般将4段组合为一个整体,总装药量设置为3 kg。
由于爆破孔内壁粗糙度高,在装药时需要有足够的强度,为便于装配方便还需要储药器具有轻量化的特点。对多种材料进行分析后,选择了铝合金材料来制作储药器,屈服强度约为190 MPa,其抗拉强度为253 MPa,满足在爆破孔内穿行时克服摩擦力的需求。同时,为了满足对爆破孔内进行吹洗的需求,在连接件上采用了中空的设计结构。该储药器整体结构如图2[3]。
图2 储药器装配结构示意图
为了对不同装药半径下的爆破效果进行分析,设置了6组不同装药半径(25 mm,30 mm,35 mm,40 mm,45 mm,50 mm)的药柱,其爆破后的裂隙半径分布见表1。
表1 装药半径和裂隙半径对照表
由实际爆破效果可知,爆破后的裂隙半径随着装药半径的增加而增大,且其裂隙半径和装药半径呈现近似线性相关,由此可以推导出线性相关公式:
y=31.143x+2.714R2
式中:y为爆破后的裂隙半径,mm;x为装药半径,mm;R为装药半径因变量,取0.994。
由此可推导出在不同爆破装药量情况下的裂隙区范围,为井下实际设置爆破方案提供理论支撑,实现爆破参数的快速选择。
根据综采面的实际情况,在进行爆破孔设置时,从距离陷落柱侧边10 m开始,顺着综采面进行布置,每个爆破孔之间的间距设置为2.5 m,爆破孔的深度在5 m以上。为了保证爆破的安全性,在所有爆破孔内一次设置的爆破药的量不大于190 kg,炮孔内设置炸药时全部采用正向装药结构,所有爆破药之间采用串行的方式进行爆破[4],炮孔布置结构如图3。
图3 井下爆破控制布置结构示意图(m)
炮孔封孔炮泥的泥砂比例按3:1,加水混合均匀,总封孔长度不小于6 m。对爆破效果进行分析,在整个过陷落柱区域35个爆破孔中,一次爆破完成的孔数量为32个,一次合格率为91.4%,另3个孔爆破时出现了爆破漏斗抛掷现象,冲出了较多的岩石,判定为不合格爆破。优化前平均每米截齿的消耗量为12.36把/m,综采面平均推进速度为3.26 m/d,优化后每米截齿的消耗量为3.12把/m,磨损率降低了74.8%。平均推进速度增加到了4.06 m/d,效率提升了24.5%。
针对3105综采面过陷落柱区域顶板结构强度大、综采效率低、采煤机截齿磨损严重的问题,提出了一种新的预裂爆破技术,开发了新的组合式扩裂弹体和铝合金装置储药器,实现了硬质顶板孔内装药的一致性,根据实际应用表明:
(1)组合式扩裂弹体端部呈现圆锥状,不同的弹体之间通过螺纹丝扣连接,既保证了整体的柔性,又保证了在回拉时的结构强度,满足在不规则爆破孔内放置需求;
(2)推导出了不同爆破装药量情况下的裂隙区范围,为井下实际设置爆破方案提供理论支撑,实现爆破参数的快速选择;
(3)新的预裂爆破方案能够将爆破一致性提升到91.4%,将采煤机截齿的磨损率降低73.4%,将综采面的综采效率提升24.5%,对提升煤矿井下综采效率和安全性具有十分重要的意义。