张 荣,王瑞林,刘晓菲,程 贝
(中盐内蒙古化工股份有限公司,内蒙古阿拉善 750333)
无水氯化钙(CaCl2)白色或灰白色固体(粒状、块状或粉末),味微苦,无臭,易溶于水,溶于水时放出大量的热,具有强烈的吸湿性,于空气中极易潮解,需密闭储存。内蒙古兰太实业股份有限公司(以下简称“公司”)氯化钙生产线,始建于2006年,其生产原料来源于当地纯碱厂排出的废液。氨碱法生产1 t纯碱产生约10 m3废液,废液主要成分为氯化钙、少量的氯化钠和碱渣。生产的无水氯化钙主要用做公司金属钠厂电解氯化钠时,降低氯化钠熔点的助熔剂。
利用该地区特殊的气候条件,采用盐田滩晒技术对纯碱厂排放的蒸氨废液进行蒸发浓缩,蒸发过程中,首先废液中的氯化钠结晶析出,采收后用于纯碱原料,继续对蒸氨废液进行蒸发,当浓度达到31 °Be′以上时,进入氯化钙生产线进行净化、喷雾干燥造粒后生产出成品——无水氯化钙。
根据蒸发量大小,将18 °Be′~20 °Be′的蒸氨废液(母液)灌入池中进行自然蒸发浓缩,当母液浓度达到29 °Be′时,开时析出氯化钠,当浓缩到32 °Be′~35 °Be′时,母液中各项离子达到无水氯化钙的质量要求,将粗母液存入母液池中备用。如图1。
图1 无水氯化钙生产工艺流程图Fig.1 Production process flow chart of anhydrous calcium chloride
滩晒制得的粗母液含有泥沙等杂质。净化工序是利用沉清桶和砂滤器,将粗母液中的泥沙等杂质过滤掉,净化得到符合标准的洁净母液。
采用流态化工艺,强制传质传热。采用燃煤热风炉加热,把净化空气加热到350 ℃~450 ℃送入造粒塔进行热交换,氯化钙母液经加热后,析出颗粒状无水氯化钙成品。
氯化钙主要生产工序为喷雾造粒,喷雾造粒的关键设备为造粒塔,造粒塔运行周期受热风温度、塔内风向、运行操作等影响较大,故生产操作要点是提高造粒塔运行周期,保证生产效率。影响造粒塔运行周期短的主要原因为:春、冬季母液浓度差异大;鼓引风系统有漏风点,鼓引风量配比不合理。造粒塔内大量成片结包挂壁于喉管。六水氯化钙和氯化钠颗粒在泡沫洗涤塔出口、折流板塔壁成片结包挂壁,造成鼓引风不畅,无水氯化钙和六水氯化钙、氯化钠颗粒分别在喉管处和泡沫洗涤塔出口、折流板塔壁处挂壁更为严重,导致喉管处和泡沫洗涤塔出口、折流板塔壁处清理洗塔频繁,运行时间短效率低。
滩晒池分级滩晒,生产过程中将不同浓度的母液掺兑进行生产。如图2。
图2 滩晒池分级滩晒Fig.2 Grading of beach drying pond
(1)在泡沫洗涤塔至引风机进口处和1#、2#风机出口三通连接处加装盲板,彻底阻断系统内部泄露。
(2)在泡沫洗涤塔手孔上开孔焊接4分管头连接清水管,定期清理喉管内壁附着的氯化钙粉尘并冲洗,防止挂壁堵塞。
(3)在分配器上安装压力表测量螺杆泵压力,压力控制在0.6 MPa~0.75 MPa,调整造粒塔喷嘴雾化角度。
(4)将换热器顶部花板材质由不锈钢改为碳钢,列管高出花板2 cm。造粒塔塔头、花板用耐温200 ℃的平板橡胶垫密封处理。
1)节能降耗,降低生产成本。通过以上改进措施,生产运行洗塔时间由4 h/次减至3 h/次,周期延长至7 d~12 d;煤耗由0.6 t煤/t降到0.59 t煤/t;电耗由320 kW·h/t下降到310 kW·h/t;全年生产时间由8个月减至7.5个月。
2)提高产能。根据近3 a的生产量比较,2017年实际生产1 845 t;2018年实际生产2 055 t;2019年实际生产2 096 t。较改造前的2017年,产能提高了13%,为企业创造了一定的经济效益。
3)发展循环经济,延长产业链。氯化钙生产线建设,既解决了氨碱法纯碱生产过程中产生的大量废液对环境的污染问题,同时又因采用了盐田滩晒技术有效地浓缩了蒸氨废液,节省了大量蒸汽和电能,有效降低了单位产品能耗,延长产业链,并将分离出的氯化钠用于纯碱生产,发展了循环经济。