低温甲醇洗系统循环甲醇品质在线优化处置措施

2021-09-26 06:42茹智辉聂建锋尹驰宇
河南化工 2021年8期
关键词:换热器杂质氨氮

茹智辉,聂建锋,尹驰宇

(河南开祥精细化工有限公司,河南 义马 472300)

1 低温甲醇洗技术原理

低温甲醇洗技术使用冷甲醇作为溶剂物质,可以使酸性气体溶解在有机溶剂中,这是利用了甲醇在低温条件下对酸性气体具有较大溶解性的特点。低温甲醇洗技术主要分为解吸和多段吸收两部分。在溶解酸性气体的同时,可以选择分段吸收酸性气体中的二氧化碳、二氧化硫气体。低温甲醇洗技术在煤化工中的工艺流程如下:首先将酸性气体溶解于冷甲醇中,进行充分吸收;然后通过解吸将吸收液中的氢气、二氧化碳释放出来;最后将使用完的溶剂进行回收,其中常含有未溶解的物质,需要进行溶剂回收,避免对环境产生污染[1]。

2 循环甲醇品质变差的原因及分析

2.1 循环甲醇中氨氮含量高

2020年8月,公司低温甲醇洗装置在系统冷量(-58 ℃)、系统压力(3.25~3.28 MPa)达标且循环甲醇气液比匹配稳定工况下,净化气总硫仍然保持持续走高趋势,通过数据分析发现,造成总硫超标的根本原因是循环甲醇品质变差。统计分析数据如表1所示。

表1 反应负荷对搅拌的影响

通过对低温甲醇洗系统运行数据的总结分析,可确定在系统原料气中的硫含量、系统冷量及系统压力相对稳定的工况下,净化气总硫变化情况与变换系统氨氮变化趋势一致。变换气中夹带的氨氮,在净化循环甲醇中逐渐累积,有可能发生NH3与CO2或H2S生成碳酸氢铵或(NH4)2S结晶,造成过滤器和导压管等部位的堵塞。而(NH4)2S则随甲醇循环到洗涤塔,在洗涤塔上部又分解成NH3和H2S挥发到净化气中,从而产生硫化物增高现象。当氨的累积达到较高的浓度时,氨会在热再生的甲醇中生成(NH4)2S。高浓度氨会堵塞换热器,造成热再生系统压力波动,影响甲醇再生操作。由于甲醇中氨的增加,导致生成的硫化铵沉淀增加,从而引起塔盘浮阀堵塞;随着甲醇中氨、碳黑等杂质的增加,使得甲醇的黏度大大增加;甲醇中的氨、硫化氢及碳黑生成某种络合物;由于甲醇中氨和碳黑的增加,引起甲醇发泡,洗涤吸收效果明显下降[2]。

2.2 热再生塔再生效果差

低温甲醇洗循环甲醇再生分为减压再生、气提再生和热再生。闪蒸顺序为先CO2后H2S,如果闪蒸和热再生效果不好,会有部分CO2和硫化物未释放出,导致循环至洗涤塔内的甲醇对硫化物的吸收效率降低,而且当洗涤甲醇中硫化物含量太高时,一部分硫化物还要挥发到气相中,从而导致净化气中总硫超标。公司热再生系统因循环甲醇品质差,甲醇中硫醇、硫醚、硫氨、FeS等杂质较多,造成热再生塔负荷高,处理效果变差,导致循环甲醇中H2S含量,最高涨至90×10-6,严重影响循环甲醇对硫化氢的吸收效果。

2.3 循环甲醇中杂质多影响吸收效果

通常低温甲醇洗循环甲醇携带杂质的来源主要在工艺气、设备两个方面。工艺气能够带来的杂质:煤灰、粉尘、前工段带来的设备上的杂质、触媒粉尘等;设备方面主要是开车时设备没有处理完全的铁锈、油脂、灰尘、气体腐蚀造成的金属杂质等。循环甲醇受这些杂质影响,浊度偏高(最高可达到200 mg/L)。变换系统氨氮超标,随变换气夹带进入净化系统,并逐渐在循环甲醇中累积,造成循环甲醇氨氮超标;系统的贫富甲醇过滤器(S15201、S15202)滤芯精度不够,不能有效过滤掉杂质,导致换热器及各塔、槽内存在较多的固体沉积物,影响贫甲醇对总硫及CO2的吸收。

3 采取措施

针对公司造成系统循环甲醇变差的原因,对系统运行过程中易造成上述物质积累的工艺进行分析,制定了以下循环甲醇优化调节方案。

3.1 从源头控制,减少氨氮在循环甲醇中持续累积

针对变换气中夹带的氨氮,在净化循环甲醇中逐渐累积问题,除要求上游系统控制原材料及优化指标控制外,将变换水洗塔喷淋水量由10 m3/h提为18~20 m3/h,降低变换气中夹带的氨氮物质,同时将洗涤冷凝液部分排出系统外,持续送气化1 700水池,降低氨氮在变换系统的累积量,将变换系统冷凝液中氨氮含量由20 000~30 000 mg/L降为10 000 mg/L以下,减少随变换气夹带进入净化循环甲醇中的氨氮含量;同时严格控制粗变换气的洗涤效果,洗涤后的煤气温度<40 ℃,以防气体中的氨夹带进入低温甲醇洗系统。变换系统氨氮数据变化统计如表2所示。

3.2 优化热再生塔工艺运行参数,提升再生甲醇品质

①将热再生塔蒸汽用量由原设计值8 t/h提升至11 t/h,控制塔压0.22~0.24 MPa,提高热再生效果,最大限度将贫甲醇中H2S闪蒸解吸(贫甲醇中H2S含量2020年8月基本在90×10-6,调整后基本维持在30×10-6~40×10-6);②提高热再生塔塔顶酸气深冷器出口温度(由-30 ℃提至30 ℃),使更多的氨氮物质闪蒸解吸,送往硫回收装置。工艺调整后,从硫回收尾气管线中清理出来的硫黄夹带明显的氨氮结晶物质,分析氨氮含量达到16.2%;③控制送往硫回收的酸气浓度在20%~25%,将浓缩硫管线阀门开度由80%~90%降至60%~70%,减小H2S在循环甲醇中的持续累积;④将热再生塔顶部回流槽(V15206)中氨氮及硫化氢含量较高的甲醇从底部导淋部分排出,减少回流槽中氨氮及硫化氢参与净化大循环的量,逐步优化甲醇品质。经过上述措施调整后,循环甲醇中硫化氢含量明显下降,循环甲醇品质得到显著改善,净化气总硫同步下降趋势明显。贫甲醇中H2S含量变化统计见表3。

表3 贫甲醇中H2S含量变化统计

3.3 控制循环甲醇浊度,优化循环甲醇品质

①经过反复试验,将贫、富甲醇过滤器滤芯精度进行改进,滤芯精度由30 μm提高至15 μm。同时贫、富甲醇过滤器日常运行中,确保一开一备,压差高时,随时具备切换条件,严禁走旁路,尽量将循环甲醇中煤粉等颗粒物杂质过滤。②因循环甲醇中杂质较多,易在绕管换热器管壁附着,影响换热效果,通过技改在绕管换热器底部加装氮气扰动管线,定期对换热器进行反吹扰动,从而将沉积杂质通过过滤器排出系统外,同时也优化换热器换热效果,保证了净化系统冷量稳定。③系统长周期运行过程中,净化水分离塔中煤粉等杂质易在塔盘上累积,造成水分离塔波动,导致循环甲醇纯度下降,影响总硫吸收。通过技改在水分离塔进料管线上加装袋式过滤器进行过滤,同时检查中发现部分塔盘挡板与溢流堰间隙过小,进行改造后,达到了长周期稳定运行的效果。④严格控制进入粗煤气中的煤粉及催化剂等杂质粉末,避免固体物质在系统内聚集,对各换热器进行统一的高压水清洗,清除内部煤尘杂质堵塞、挂壁、结垢等情况对换热效果的影响。⑤针对空气进入系统采取的措施:在低温甲醇洗系统停车期间,应尽量防止空气进入系统,有条件时可进行充氮保护,维持系统微正压。如需打开设备检修,应将需检修的部分与其它部分隔离,防止空气进入其它设备,检修完毕,立即将系统封闭,并进行充氮保护,避免设备长期暴露于空气中,以免由于接触空气而引起设备的腐蚀。停车后将热再生塔甲醇排净,利用低压蒸汽对热再生塔进行蒸塔处理,将温度提高到120 ℃以上,去除溶解于甲醇溶液中的羧基化合物、硫酸盐及残留在系统中的硫化物。提高粗煤气的洗涤效果。

4 结束语

通过对低温甲醇洗系统的不断摸索和改进,制约低温甲醇洗系统净化气外送品质的问题被逐一解决,通过系统自身参数的优化调整,实现了循环甲醇的品质在线优化,净化气总硫得到了有效控制,未再出现超标情况,保证了精脱硫剂和合成催化剂的使用寿命。为整个系统的安稳长满优运行打下了坚实的基础。

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