曹世端,田怀前,吴厚华,高世举
(西南铝业(集团)有限责任公司,重庆 401326)
高速带锯床是2007 年从德国进口,用于铝及铝合金棒材、管材、型材、带材的定尺锯切和取样。主要由龙门架、锯弓(含锯带驱动、张紧及导向装置等)、切割进给系统(由垂直方向的2 个直线导轨和2 个导向座、伺服电机及减速机和1 根滚珠丝杆、测量系统等组成)、定位和夹紧系统(移动夹紧、固定夹紧和向下压紧系统)、润滑系统(每个机构的润滑油注入系统和锯片的润滑系统)、液压系统、辊道输送装置、铝屑的吸收系统和电控系统等组成。
锯弓安装在Z 轴上,作为切割进给。移动夹紧系统安装在X轴,用于水平夹紧和输送铝材。固定夹紧也安装在X 轴,布置在切割通道的入口端。压紧系统用于向下卡紧成堆的铝材,布置在切割通道的出口端。
主要技术参数:集束后锯切铝材尺寸宽:50~700 mm,高30~800 mm;切割速度500~2800 m/min。
(1)锯弓靠伺服电机驱动带动单根滚珠丝杆进给,当伺服电机出现故障,制动失效时,锯弓会随着丝杆的转动而快速下降且速度越来越快,存在安全隐患。
(2)定尺机构布置在进料端,长度超过2.5 m 以上的定尺,移动夹头(行程2000 mm)要往返多次才能完成,效率低,且定尺精度差,移动夹头往返次数越多,累计误差越大,一般是2~15 mm。
(3)锯切线前后的辊道间距大,短料容易掉落。
(4)吸屑口布置不合理,吸屑效果差,吸屑率不到70%,铝屑飞溅,造成设备周围环境差。
(5)因为出料端没有水平方向的夹紧,进料端仅有一组水平方向的夹紧,所以坯料易歪斜,锯口断面易成斜面,特别是一次锯切多根料时。
(6)锯切过程中锯带张紧力不稳定,造成锯带损坏。系统采用微型液压站系统(电机、泵、控制阀组、控制模块集成于一体),通过检测缸内压力变化控制电机转动(压力低限时启动,高限时停止),其压力值一直在一个区间内不停的变化,导致锯带在不断承受交变载荷,寿命急剧降低。
(7)出料端的坯料收集装置由2 个悬臂吊来升降,需要人工挂取吊带,导致不方便、不安全、效率低。
根据锯弓自重(约6000 kg),采用液压油缸进行平衡,平衡锯弓自重的90%左右,达到减轻进给机构负荷,防止锯弓因进给机构发生故障时快速下落。
2 支平衡油缸分别安装在龙门立柱的侧面,通过铰链式连接方式与锯弓连接。油缸的有杆腔无油,下腔(无杆腔)与蓄能器连接,主要用于平衡锯弓的自重,减轻锯弓进给丝杆及伺服电机的负荷。当锯弓上升时平衡液压油缸下腔从蓄能器进油,当锯弓工作进给时平衡液压油缸下腔出油到蓄能器。
为保证液压系统稳定工作,在液压油箱上安装油温强制风冷机,使得液压油温度保持基本恒定。
1 个液压站负责为新增的1 对锯弓液压平衡油缸、锯带张紧装置、进料端2 组水平夹紧装置、1 组垂直压紧装置;出料端1 组水平夹紧装置、1 组垂直压紧装置、坯料翻出装置提供液压动力,主液压站液压原理如图1 所示。每1 组水平夹紧装置的1 对油缸内径和行程分别为Ф125×60 mm 和Ф100×870 mm,布置在一侧的大缸径短行程的油缸先停止定位,另一侧的小缸径长行程的油缸夹紧坯料后再停止,小缸径油缸的推力小于大缸径油缸的推力,小油缸始终推不动大油缸,所以大油缸的定位始终不变。
图1 主液压站液压原理
另一个液压站安装在定尺机构上随动,负责为新增的出料端自动定尺机构的2 个锁紧油缸、挡板转动液压油缸等提供液压动力,定尺机构液压站原理如图2 所示。
图2 定尺机构液压站液压原理
定尺机构布置在出料端,定尺主体由定尺基座、直线导轨副、伺服驱动(交流伺服电机+精密行星齿轮减速机等)、齿轮及齿条副、液压锁紧机构、挡板旋转机构等组成。
定尺机构采用悬臂支架结构,悬挂在出料辊道上部。伺服定尺机构行走导轨和驱动机构安装在出料辊道一侧,可实现自动控制,且挡板在不工作时能够升高离开辊道。
采用液控单向阀来达到锯带张紧时能够保持稳定运行,不再出现锯切过程中出现压力波动,锯带张紧力变化,造成锯带松动而损坏锯带。
将靠近锯切线前后两端的大辊道更换成电动的密布小辊道,辊道速度与原辊道速度匹配,辊道之间间隙为10 mm,以便输送短的式样。进出料辊道均为动力辊道,采用链轮、链条传动+摆线针轮减速机总成,可根据需要正反转,变频调速。
拆除原设备的吸屑风道及吸屑风口,重新设计制作吸屑风道及吸屑风口。拆除原设备的取样小车,在这个位置设计制作吸屑风道及吸屑风口,并在锯带主动轮盒下方增加一个新的吸风口,设置在锯弓上随锯弓上下移动,风道弯道处可拆卸,方便对风道进行清理疏通,改善吸屑效果。
拆除原设备进料端的1 组水平夹紧虎钳及悬挂式送料虎钳机构。在进料端增设1组垂直压紧装置(安装在原设备用于安装水平送料虎钳的支架上)及2 组水平夹紧装置(1 组安装在靠近锯切线位置,另1 组安装在靠近进料端挡块附近),这2 组水平夹紧装置用于锯切多根坯料时,以便水平对齐,保障锯口断面不是斜面(锯口断面与辊道中心线垂直),虎钳开口度0~880 mm。
出料端增设一组水平夹紧装置,确保锯切长料时,锯口断面不是斜面,保留原垂直压紧装置。
钳口板面均采用发泡硬橡胶材料层,具有一定硬度且受压时能产生一定的变形,保护坯料表面不受损坏。
拆除原设备出料端的坯料倾倒装置,设计制作在辊道下端翻出的装置,采用液压油缸驱动连杆机构推动,连杆机构分为2组,可以联动,也可以单独动作,每组由2 支油缸驱动。收集短坯料时使用1 组即可,收集长坯料时同时使用2 组。
电控部分新增PLC控制系统与原PLC 具有通信功能,实现数据共享,将原有程序修改后一起共同精准控制。将新增部分控制系统、改造部分控制系统的功能与原控制系统整合、优化。
经过3 年多的生产运行,改造效果很好,得到了锯床操作工的好评。效果主要体现在以下8 个方面:
(1)锯弓进给机构负荷大大减轻。进给机构伺服电机的工作电流从≥15 A 降到≤5 A,丝杆磨损减小。
(2)消除锯弓快速下降的安全隐患。增设2 支平衡油缸,消除因伺服电机出现故障以及锯弓快速下降的安全隐患。
(3)提高定尺精度。长度误差从2~15 mm 减小到0~3 mm。
(4)锯口断面得到大大改善。由于进出料端均增加水平夹紧装置,进料端增加压紧装置,锯口断面不再成斜面。
(5)短料运输。锯切线前后两端的大辊道,改成密布小辊道,短料能顺利通过,不再掉落。
(6)吸屑效果大大改善。吸屑率由原来的不到70%提升到≥90%。
(7)锯带寿命大大延长。锯切过程中锯带张紧力稳定,锯带寿命大大延长。改造前1 条锯带只能使用3 d,改造后能用7 d。
(8)出料端的坯料收集状况得以改善。坯料收集快速、方便、安全,且长料和短料都便于收集。