高海山
(中国石油化工股份有限公司天津分公司,天津 300270)
流化催化裂化(FCC)是炼油厂重要的二次加工工艺,对炼油厂的经济效益具有重要影响。在FCC装置待生催化剂烧焦过程中,除了排放CO2和水蒸气外,还排放NOx,SO2和SO3等污染物,会对大气造成严重污染。随着环保排放标准要求越来越高,国内的FCC装置陆续增设了烟气脱硫脱硝装置,满足了新的烟气环保排放指标;但一些新的问题也日渐凸显,如湿法脱硫烟气拖尾、蓝色烟羽,选择性催化还原(SCR)脱硝催化剂堵塞腐蚀炉管,导致其泄漏等。当执行GB 31570—2015《石油炼制工业污染物排放标准》时,NOx特别排放限值为50 mg/m3,喷氨量增加,引起SCR催化剂结垢堵塞,需要频繁清洗,导致FCC装置降低加工量运行,严重影响了FCC装置的烟气达标排放、设备长周期运行及经济效益[1]。
SCR烟气脱硝工艺是石油化工、能源电力、钢铁冶炼等行业普遍采用的烟气脱硝技术,具有较高的NOx脱除率。其原理是在催化剂作用下,利用还原剂(氨气或者尿素)选择性地与烟气中的NOx进行反应,生成无毒 、无污染的N2和H2O。
已有研究证明,(NH4)2SO4和NH4HSO4的生成,尤其是露点较低、黏附性较强的NH4HSO4的生成是SCR催化剂床层和后部省煤器腐蚀堵塞的主要原因[2-4]。(NH4)2SO4和NH4HSO4是烟气中的SO3和NH3在不同条件下的反应产物。FCC烟气中的SO3主要来自于两个方面,一是FCC催化剂再生过程中SO2在催化剂的作用下进一步转化为SO3;二是SCR催化剂对SO2的催化转化。NH3主要来自于SCR过程的NH3的逃逸。当烟气中NH3与SO3的摩尔比大于2时,反应主要产物为(NH4)2SO4(硫酸铵);当烟气中SO3浓度足够高时,即使SCR脱硝反应后逃逸的NH3只有1 μL/L,仍可与SO3反应形成NH4HSO4(硫酸氢铵)。NH4HSO4露点温度与NH3和SO3浓度的乘积呈函数关系,随着NH3和SO3浓度乘积的增大,NH4HSO4露点温度升高。大量生成的NH4HSO4容易导致催化剂孔道(通道)堵塞而降低催化剂的有效活性,还会随烟气进入余热锅炉(或CO锅炉)炉膛下游设备并沉积在换热元件(部件)表面,引起积灰、结垢、堵塞和腐蚀。已发现多套SCR脱硝装置出现催化剂床层堵塞及锅炉省煤器腐蚀泄漏等问题[5-6],实际结垢情况如图1所示。
图1 FCC余热锅炉硫酸盐结垢情况
抑制(NH4)2SO4和NH4HSO4的生成,尤其是减少NH4HSO4的生成是避免SCR催化剂结垢、堵塞以及防止SCR装置内部腐蚀的有效措施;而降低SCR烟气入口NOx的浓度,减少喷氨量及氨逃逸,同时降低SCR烟气入口SO3的浓度,是解决这一问题的根本措施。
在再生器密相床层燃烧过程中,FCC待生催化剂上焦炭中的氮首先生成NH3和HCN,NH3和HCN进一步与 O2反应生成 NOx,部分NOx再与密相床层中的CO、焦炭反应生成N2,反应过程如下[7]:
FCC再生烟气中的CO含量随再生方式的不同差别很大。不完全再生时, CO含量为百分数量级;而对于完全再生装置,由于流化床层内气-固不均匀分布引起O2的传递不均匀,也能导致再生器密相床层存在CO。
利用密相床层中NOx与CO共存的特点,以CO、碳氢化合物等作为还原介质,采用具有促进NOx与CO反应的催化助剂可以有效降低烟气NOx排放。催化助剂以稀土氧化物和贵金属钯等复合物为活性组分,以高强度堇青石、莫来石、氧化铝、镁铝尖晶石微球为载体,强化CO的还原反应,抑制CO的氧化反应,能够高效促进NOx与CO的反应,降低NOx排放。
FCC催化剂再生过程中,焦炭中的硫化物首先燃烧生成SO2, SO2进一步催化氧化成SO3。典型FCC再生条件下生成SO3的比例随再生条件变化较大,一般约为10%,个别甚至超过50%。在高温(660~720 ℃)下,由于过剩氧和催化剂(或助剂)中铂、钒、铁等金属氧化物的多重作用,一部分SO2被催化氧化生成SO3;另一部分SO2在再生器、CO焚烧炉等高温部位与原子态的氧直接发生高温氧化反应生成SO3。
FCC硫转移助剂的作用机理已为人们所熟知:在再生器中生成的SO2在富氧氛围下经硫转移剂催化氧化成SO3,SO3再被助剂中具有吸附活性的碱性氧化物吸附反应,生成的金属硫酸盐随FCC主催化剂进入提升管反应器,在H2、烃类和水蒸气的作用下,硫酸盐被还原成金属氧化物并释放出H2S,H2S进入干气系统由硫黄装置回收;硫转移助剂自身被还原再生,随待生催化剂循环进入再生器重新发挥捕获SOx的作用,而烟气中已有的SO3则直接被助剂吸附反应转化而得以脱除[7]。
硫转移助剂的氧化活性中心决定了该剂的脱硫速率,也即SO2转变成SO3的速率。稀土金属氧化物CeO2在FCC催化剂再生条件下具有良好的氧化性能,可将SO2氧化为SO3,并且在FCC再生器1.0%以上的氧气条件下,又很容易快速再生,循环脱硫,反应式如下:
吸附活性中心决定了硫转移剂的吸硫和再生能力。硫转移助剂选择类水滑石作为活性组分,经改性后的类水滑石不但具有较高的吸硫能力,而且具有非常强的耐磨性能和优异的热稳定性,在H2还原条件下容易还原再生,循环捕获SOx。
因此,研究开发既能将SO2转化为SO3又能将SO3脱除的硫转移助剂是有效降低FCC再生器内SO3浓度的关键。
针对FCC再生烟气SCR脱硝过程存在的问题,天津某公司 开发了FCC再生烟气脱硫脱硝复合催化助剂,能够有效降低FCC再生器烟气NOx和SOx的排放量,解决了SCR脱硝过程存在的问题。
某炼油厂采用MIP工艺的1.0 Mt/a FCC装置催化剂采用烧焦罐完全再生形式,采用湍流逆喷湿法脱硫工艺进行烟气脱硫,采用SCR脱硝工艺进行烟气脱硝,烟气中NOx,SO2和颗粒物含量可以达到环保限值要求;但存在硫酸氢铵积垢、SCR脱硝装置运行周期短以及外排蓝色烟羽等问题。
针对以上问题,制定了强化脱硝+强化脱除SO2+靶向脱除SO3方案,研制了专用脱硫脱硝复合助剂。当专用复合助剂占催化剂藏量1.4%时,平均脱硝率可以达到80%,大大减轻了SCR脱硝负荷,由于注氨量的显著降低也大幅度降低了氨逃逸;同时,烟气中SO3质量浓度由45.8 mg/m3下降至18.6 mg/m3。通过采取上述措施,大大减少了NH3与SO3反应的机会,有效抑制了硫酸盐结垢及腐蚀问题,延长了SCR催化剂寿命,从而实现SCR脱硝装置与FCC装置同步长周期运行,目前已连续运行6 a。
脱硫脱硝复合助剂使用后,SO2排放量减少了75%,湿法脱硫的碱耗也大幅度降低。
(1)FCC烟气SCR脱硝催化剂结垢堵塞引起催化剂失活及SCR反应器内部设备腐蚀,这种结垢堵塞是由烟气SO3与逃逸NH3反应生成物造成的。降低SCR入口烟气NOx和SO3浓度能有效抑制结垢堵塞。
(2)FCC再生烟气脱硫脱硝复合助剂的应用,有效地降低了烟气中NOx和SO3浓度,既能够减少FCC再生烟气污染物的排放,又保证了SCR脱硝装置的长周期运行。