FCC烟气SCR脱硝装置运行问题分析及解决方案

2021-09-02 02:12高海山
石油化工腐蚀与防护 2021年4期
关键词:床层结垢助剂

高海山

(中国石油化工股份有限公司天津分公司,天津 300270)

流化催化裂化(FCC)是炼油厂重要的二次加工工艺,对炼油厂的经济效益具有重要影响。在FCC装置待生催化剂烧焦过程中,除了排放CO2和水蒸气外,还排放NOx,SO2和SO3等污染物,会对大气造成严重污染。随着环保排放标准要求越来越高,国内的FCC装置陆续增设了烟气脱硫脱硝装置,满足了新的烟气环保排放指标;但一些新的问题也日渐凸显,如湿法脱硫烟气拖尾、蓝色烟羽,选择性催化还原(SCR)脱硝催化剂堵塞腐蚀炉管,导致其泄漏等。当执行GB 31570—2015《石油炼制工业污染物排放标准》时,NOx特别排放限值为50 mg/m3,喷氨量增加,引起SCR催化剂结垢堵塞,需要频繁清洗,导致FCC装置降低加工量运行,严重影响了FCC装置的烟气达标排放、设备长周期运行及经济效益[1]。

1 FCC烟气脱硝催化剂结垢堵塞

1.1 SCR烟气脱硝工艺

SCR烟气脱硝工艺是石油化工、能源电力、钢铁冶炼等行业普遍采用的烟气脱硝技术,具有较高的NOx脱除率。其原理是在催化剂作用下,利用还原剂(氨气或者尿素)选择性地与烟气中的NOx进行反应,生成无毒 、无污染的N2和H2O。

1.2 SCR脱硝技术问题分析

已有研究证明,(NH4)2SO4和NH4HSO4的生成,尤其是露点较低、黏附性较强的NH4HSO4的生成是SCR催化剂床层和后部省煤器腐蚀堵塞的主要原因[2-4]。(NH4)2SO4和NH4HSO4是烟气中的SO3和NH3在不同条件下的反应产物。FCC烟气中的SO3主要来自于两个方面,一是FCC催化剂再生过程中SO2在催化剂的作用下进一步转化为SO3;二是SCR催化剂对SO2的催化转化。NH3主要来自于SCR过程的NH3的逃逸。当烟气中NH3与SO3的摩尔比大于2时,反应主要产物为(NH4)2SO4(硫酸铵);当烟气中SO3浓度足够高时,即使SCR脱硝反应后逃逸的NH3只有1 μL/L,仍可与SO3反应形成NH4HSO4(硫酸氢铵)。NH4HSO4露点温度与NH3和SO3浓度的乘积呈函数关系,随着NH3和SO3浓度乘积的增大,NH4HSO4露点温度升高。大量生成的NH4HSO4容易导致催化剂孔道(通道)堵塞而降低催化剂的有效活性,还会随烟气进入余热锅炉(或CO锅炉)炉膛下游设备并沉积在换热元件(部件)表面,引起积灰、结垢、堵塞和腐蚀。已发现多套SCR脱硝装置出现催化剂床层堵塞及锅炉省煤器腐蚀泄漏等问题[5-6],实际结垢情况如图1所示。

图1 FCC余热锅炉硫酸盐结垢情况

抑制(NH4)2SO4和NH4HSO4的生成,尤其是减少NH4HSO4的生成是避免SCR催化剂结垢、堵塞以及防止SCR装置内部腐蚀的有效措施;而降低SCR烟气入口NOx的浓度,减少喷氨量及氨逃逸,同时降低SCR烟气入口SO3的浓度,是解决这一问题的根本措施。

2 FCC再生烟气脱硝技术

2.1 FCC再生过程NOx的生成与转化

在再生器密相床层燃烧过程中,FCC待生催化剂上焦炭中的氮首先生成NH3和HCN,NH3和HCN进一步与 O2反应生成 NOx,部分NOx再与密相床层中的CO、焦炭反应生成N2,反应过程如下[7]:

2.2 FCC再生过程NOx脱除机理

FCC再生烟气中的CO含量随再生方式的不同差别很大。不完全再生时, CO含量为百分数量级;而对于完全再生装置,由于流化床层内气-固不均匀分布引起O2的传递不均匀,也能导致再生器密相床层存在CO。

利用密相床层中NOx与CO共存的特点,以CO、碳氢化合物等作为还原介质,采用具有促进NOx与CO反应的催化助剂可以有效降低烟气NOx排放。催化助剂以稀土氧化物和贵金属钯等复合物为活性组分,以高强度堇青石、莫来石、氧化铝、镁铝尖晶石微球为载体,强化CO的还原反应,抑制CO的氧化反应,能够高效促进NOx与CO的反应,降低NOx排放。

3 FCC烟气SO3脱除技术

3.1 FCC再生烟气中SO3的生成

FCC催化剂再生过程中,焦炭中的硫化物首先燃烧生成SO2, SO2进一步催化氧化成SO3。典型FCC再生条件下生成SO3的比例随再生条件变化较大,一般约为10%,个别甚至超过50%。在高温(660~720 ℃)下,由于过剩氧和催化剂(或助剂)中铂、钒、铁等金属氧化物的多重作用,一部分SO2被催化氧化生成SO3;另一部分SO2在再生器、CO焚烧炉等高温部位与原子态的氧直接发生高温氧化反应生成SO3。

3.2 FCC硫转移助剂作用原理及技术

FCC硫转移助剂的作用机理已为人们所熟知:在再生器中生成的SO2在富氧氛围下经硫转移剂催化氧化成SO3,SO3再被助剂中具有吸附活性的碱性氧化物吸附反应,生成的金属硫酸盐随FCC主催化剂进入提升管反应器,在H2、烃类和水蒸气的作用下,硫酸盐被还原成金属氧化物并释放出H2S,H2S进入干气系统由硫黄装置回收;硫转移助剂自身被还原再生,随待生催化剂循环进入再生器重新发挥捕获SOx的作用,而烟气中已有的SO3则直接被助剂吸附反应转化而得以脱除[7]。

硫转移助剂的氧化活性中心决定了该剂的脱硫速率,也即SO2转变成SO3的速率。稀土金属氧化物CeO2在FCC催化剂再生条件下具有良好的氧化性能,可将SO2氧化为SO3,并且在FCC再生器1.0%以上的氧气条件下,又很容易快速再生,循环脱硫,反应式如下:

吸附活性中心决定了硫转移剂的吸硫和再生能力。硫转移助剂选择类水滑石作为活性组分,经改性后的类水滑石不但具有较高的吸硫能力,而且具有非常强的耐磨性能和优异的热稳定性,在H2还原条件下容易还原再生,循环捕获SOx。

因此,研究开发既能将SO2转化为SO3又能将SO3脱除的硫转移助剂是有效降低FCC再生器内SO3浓度的关键。

4 FCC烟气脱硫脱硝技术的工业应用

针对FCC再生烟气SCR脱硝过程存在的问题,天津某公司 开发了FCC再生烟气脱硫脱硝复合催化助剂,能够有效降低FCC再生器烟气NOx和SOx的排放量,解决了SCR脱硝过程存在的问题。

某炼油厂采用MIP工艺的1.0 Mt/a FCC装置催化剂采用烧焦罐完全再生形式,采用湍流逆喷湿法脱硫工艺进行烟气脱硫,采用SCR脱硝工艺进行烟气脱硝,烟气中NOx,SO2和颗粒物含量可以达到环保限值要求;但存在硫酸氢铵积垢、SCR脱硝装置运行周期短以及外排蓝色烟羽等问题。

针对以上问题,制定了强化脱硝+强化脱除SO2+靶向脱除SO3方案,研制了专用脱硫脱硝复合助剂。当专用复合助剂占催化剂藏量1.4%时,平均脱硝率可以达到80%,大大减轻了SCR脱硝负荷,由于注氨量的显著降低也大幅度降低了氨逃逸;同时,烟气中SO3质量浓度由45.8 mg/m3下降至18.6 mg/m3。通过采取上述措施,大大减少了NH3与SO3反应的机会,有效抑制了硫酸盐结垢及腐蚀问题,延长了SCR催化剂寿命,从而实现SCR脱硝装置与FCC装置同步长周期运行,目前已连续运行6 a。

脱硫脱硝复合助剂使用后,SO2排放量减少了75%,湿法脱硫的碱耗也大幅度降低。

5 结 论

(1)FCC烟气SCR脱硝催化剂结垢堵塞引起催化剂失活及SCR反应器内部设备腐蚀,这种结垢堵塞是由烟气SO3与逃逸NH3反应生成物造成的。降低SCR入口烟气NOx和SO3浓度能有效抑制结垢堵塞。

(2)FCC再生烟气脱硫脱硝复合助剂的应用,有效地降低了烟气中NOx和SO3浓度,既能够减少FCC再生烟气污染物的排放,又保证了SCR脱硝装置的长周期运行。

猜你喜欢
床层结垢助剂
床层密实度对马尾松凋落物床层水分变化过程的影响1)
烧结矿竖罐内气固换热㶲传递特性
采出水结垢机理及趋势预测研究
LH 深水油田采出水动态结垢特性及预测模型
不同烧结助剂对YAG多孔陶瓷性能影响研究
钾助剂对Co(311)面上碳吸附影响的理论研究
SZ36-1原油加工预处理过程结垢分析
农药减量增效助剂应用技术
空气温湿度对不同结构的红松松针床层含水率动态变化影响的室内模拟研究
炼化企业生产装置的结垢物成因与预防