谢一德
(山西焦煤集团岚县正利煤业有限公司,山西 岚县 033599)
瓦斯一直是威胁煤矿安全生产的“隐形杀手”,瓦斯爆炸、突出等事故时有发生。我国已经在该领域做出大量研究,目前常用的方法是瓦斯抽采[1-3]。
正利煤业瓦斯涌出量为11.02 m3/min,为高瓦斯矿井,仅仅通过风排瓦斯无法满足矿井安全生产要求。矿井延伸至二采区,开采深度增大,导致抽采管路铺设长度增加,原一采区抽采设备陈旧,抽采能力下降,无法满足二采区抽采要求。因此,须建设一套全新的抽采系统。本文通过计算二采区抽采需求,选定一套抽采泵站系统,并进行了抽采能力和管道阻力的核定。
正利煤业设计产能150万t/a,批准开采煤层为4-1、4、7、9煤层,目前在采煤层为4-1#煤层,向深部二采区延伸,开采深度越来越大。4-1#煤平均厚度3.01 m,顶板为泥岩,底板为砂岩,整体赋存稳。煤层原始瓦斯为6.33 m3/t,瓦斯压力为0.42 MPa,煤层硬度介于0.5~1.2。具体3#煤层瓦斯参数见表1。
表1 3#煤层瓦斯参数
二采区井下标高+566~ +647 m,第一个回采工作面为14-1201工作面。14-1201工作面走向长度1300 m,倾向长度280 m。工作面布置情况如图1。
图1 二采区工作面布置图
为确保移动抽采系统设计可靠,首先需要确定抽采方法。根据煤层瓦斯情况,拟采用的技术有[4-7]:(1)本煤层预抽;(2)高位钻孔;(3)插管抽采。预计本煤层预抽量为40%。
2.1.1 本煤层预抽
本煤层预抽钻孔设计如图2。由图可知,抽采管路布置在胶带顺槽。钻孔设计深度265 m,由轨道顺槽向胶带顺槽施工,孔间距为3 m,孔径为Φ94 mm。抽采管路铺设在轨道顺槽,材质为PVC,管径Φ300 mm。
图2 3号煤层平行工作面钻孔布置图
2.1.2 高位钻孔抽采
高位钻孔设计如图3。钻孔施工位置为胶带顺槽,每个钻场间隔30 m,所有钻孔在钻场内施工。
图3 高位钻孔设计图
每个钻场内实施一组钻孔,每组钻孔6个,孔径Φ113 mm。每组钻孔参数见表2。
表2 高位钻孔参数表
2.1.3 插管
插管抽采设计如图4。在胶带顺槽铺设一趟管路,管径Φ300 mm,管路材质为钢材。
图4 插管设计图
2.2.1 管路铺设
管路铺设路径为:回采工作面胶带顺槽→二采区回风下山→泵站→二采区回风下山。其中泵站设置在2#胶带联络巷,具体位置如图5。
图5 管路铺设图
2.2.2 泵站选型
根据现场情况及计算,拟采用ZWY360/400-G型抽采系统,该泵站系统安置泵站两台,一台正常使用,一台备用。
泵站额定功率400 kW,转速可达320 r/min,设备设置了隔爆电机。额定抽气量360 m3/min。
泵站系统配套:(1)专用控制阀门;(2)负压排放水器;(3)孔板流量计;(4)测量专用压嘴;(5)其他监测监控设备。
为确保二采区瓦斯抽采能力达标,需对瓦斯抽采泵站的抽采能力进行核定。根据其他工作面抽采数据推测,工作面采空区瓦斯抽采量为1.44 m3/min,故本次泵站核定过程中,采空区的瓦斯抽采量以1.44 m3/min来进行计算。
式中:Q泵为抽采泵额定流量,m3/min;QZ为整个矿井瓦斯抽采纯量,m3/min;x为瓦斯抽采浓度,%;K为备用系数,一般取3.5;η为瓦斯抽采泵的抽采效率。
根据二采区实际情况,QZ取值1.44 m3/min,x取值0.03,K取值3.5,η取值0.8。通过计算,矿井需要泵站的额定功率为210 m3/min。故所选用的泵站的额定功率不得小于210 m3/min。ZWY360/400-G型抽采泵额定抽采量360 m3/min,完全满足二采区抽采需求。
根据规程要求,预抽瓦斯钻孔的孔口负压不得低于13 kPa。
式中:H为直管阻力损失,Pa;L为管路长度,m;Q为瓦斯流量,m3/h;D为管道内径,cm;k为与管道有关的系数;V为混合瓦斯对空气的对比。其中,管网局部阻力为直管摩擦阻力的10%~20%,本次校核计算管网局部阻力为直管摩擦阻力的15%。
管路直管阻力损失计算:
H直总=(9.8×L×V×Q2)/(k×D5)
=[9.8×1440×0.951×(280×60)2]/(0.57×805)
=2.027 kPa。
管路局部阻力损失H局总按照直管阻力损失的15%计算:
H局总=H直总×15%=304 Pa。
管网系统总阻力H总=H直总+H局总=2.331 kPa。
卸压瓦斯抽采钻孔的孔口负压不得低于5 kPa,因此,真空泵所提供的负压不得低于7.331 kPa。ZWY360/400-G型真空泵工况状态完全满足该区域抽采要求。
4-1#煤层原始瓦斯含量为6.33 m3/t,根据抽采需求,须预抽40%,即为2.532 m3/t,预抽瓦斯量为4 656 855.16 m3。通过对平行预抽钻孔抽采情况进行60 d的考察,考察结果如图6。统计分析可知,钻孔60 d内平均抽采浓度为53.5%,平均抽采纯量为0.035 635 m3/min。按照规定,180 d能完成预抽要求。
图6 预抽情况曲线图
回采过程中,抽采瓦斯量不低于4.79 m3/min。通过对回采过程中高位钻孔、插管抽采情况进行15 d的考察,考察结果如图7、图8。
图7 插管抽采情况曲线图
图8 高位钻孔抽采情况曲线图
通过分析,插管平均抽采浓度为45.5%,平均抽采纯量为2.026 3 m3/min;高位钻孔平均抽采浓度为46.5%,平均抽采纯量为1.600 8 m3/min;工作面回采过程中未出现上隅角、回风巷瓦斯超限现象。
本文阐述了正利煤业二采区概况及安装井下移动泵站系统的必要性。通过分析矿井二采区抽采方式,对煤矿二采区泵站系统进行了设计,得出以下结论:
矿井主要抽采方式有:① 预抽采用顺层钻孔,设计长度265 m,孔间距3 m;② 施工高位钻孔前先施工专用钻场,钻场间距30 m。每个钻场施工一组钻孔,每组钻孔6个,设计孔径113 mm;③ 设计插管一条,使用钢管,管径300 mm。
泵站选型为ZWY360/400-G型泵,额定抽气量360 m3/min。
校核计算可知,需要的泵站额定抽风量不得低于210 m3/min,所选用的泵站完全可以满足需求。
通过抽采效果考察,抽采系统完全可以满足二采区实际生产需求。
综上所述,本文所涉及泵站可靠性强,完全可以满足二采区抽采需求。研究成果对于矿井抽采系统选型具有一定的指导意义。