30Mn Si热轧盘条的开发应用

2021-07-27 10:47:28
山西冶金 2021年3期
关键词:纯净度造渣盘条

何 冲

(连云港亚新钢铁有限公司,江苏 连云港 222523)

1 化学成分的确定

目前市场上生产PC钢棒的厂家较多,对化学成分的控制要求也各有不同,根据市场调研报告以及各个用户的不同要求,并结合公司的实际情况制定出该钢种的化学成分:w(C)为0.29%~0.32%、w(Si)为0.90%~0.95%、w(Mn)为1.05%~1.10%、w(P)≤0.020%、w(S)≤0.020%、w(Cr)≤0.20%、w(Ni)≤0.20%、w(Cu)≤0.15%;30MnSi热轧圆盘条为优质碳素钢,对钢纯净度要求比较严格,要求钢中非金属夹杂物分别为A类≤1.0级、B类≤1.5级、C类≤1.5级、D类≤2.0级、DS类≤1.5级;力学性能:抗拉强度650~750 MPa、面缩率≥40%、延伸率≥25%。

2 工艺流程

基于30MnSi热轧圆盘条对钢的纯净度、化学成分及力学性能要求比较高,因此工艺流程:高炉铁水—顶底复吹转炉—LF钢包精炼—R=9 m弧形小方坯连铸机—连铸坯热检—加热炉—高速线材轧机组轧制—吐丝—风冷缓冷—成品检验—包装入库。

3 转炉冶炼

3.1 装入制度

转炉在不同的炉役期,有不同的装入量,连云港亚新钢铁有限公司(以下简称公司)150 t转炉要求总装入量150~160 t,铁水100~110 t,废钢40~50 t。

3.2 造渣制度

基于对磷含量要求较低,公司采用双渣法造渣工艺,提高转炉脱磷率,降低终点钢水中磷含量,控制渣中(FeO)含量,防止钢水过氧化,为下到工序创造条件。

3.3 终点控制以及脱氧合金化

终点w(C)≥0.12%,w(P)≤0.15%,终点温度控制在1620~1650℃。出钢采用红包出钢,钢包干净无杂物,新包前三次及小修包后第一次不得使用,出钢过程中严格控制下渣量采用挡渣锥挡渣。炉后采用硅铝钙钡对钢水进行脱氧,加入量为1.0 kg/t,脱氧剂可根据转炉终点控制酌情调整。出钢加入顶渣料,出钢过程全程吹氩搅拌,均匀成分,促使顶渣充分熔化。

4 炉外精炼

4.1 造渣

LF炉冶炼前期视炉渣流动性分批加入石灰和适量萤石;根据脱硫情况可适当调整。渣脱氧以硅铝钙钡脱氧为主,电石脱氧为辅、根据渣况可使用部分硅粉脱氧,及时调整渣况至造好还原性白渣,保证精炼渣良好的流动性和良好的脱硫效果,借助底吹氩气的充分搅拌,实现良好的脱S和去处夹杂物效果。

4.2 成分微调、夹杂物、温度控制

根据精炼炉在冶炼过程中取样分析结果,微调钢中碳、硅、锰等成分达到内控要求范围内;为了改变钢中夹杂物的形态,利于夹杂物上浮并去除,在精炼结束后喂硅钙线250 m/s炉喂线速度为3.5~4.5 m/s。钙处理后进行软吹,以钢水不裸露为标准软吹保持在10 min以上,保证夹杂物的充分上浮。

5 连铸浇铸

连铸浇铸过程中全程保护浇铸,大包水口氩封、中包水口使用密封垫,控制结晶器液面高度,保证侵入式水口侵入深度大于80 mm,结晶器漏水不得浇注此钢种;连铸中包做好中间包烘烤,中间包底部温度不小于1000℃;中包钢水液面达到300 mm时,加入中包覆盖剂,中包液面达到400 mm以上时方可开浇,二冷水比水量1.5 L/kg,自动配水;中包温度控制在1520~1530℃,拉速2.0~2.5 m/min。

6 轧制的温度制度

考虑到该钢种对脱碳的要求,合理的工艺制度尤为重要,具体的温度制度:加热段炉温为热装930~980℃,冷装840~870℃;均热段炉温为热装1060~1080℃,冷装1070~1090℃;开轧温度为980~1000℃;进精轧机温度850~880℃;吐丝温度为870~890℃。采用低温轧制,低温吐丝的工艺制度,采用斯太尔摩延迟型冷却方式,3号—9号保温罩全部关闭,根据实际情况决定1、2号以及10号以后保温罩的开启,从而获得颗粒细小的晶粒。

7 实物分析

7.1 铸坯进行成分分析

对铸坯进行成分分析以及氧含量测定,w(C)为0.30%~0.32%、w(Si)为0.90%~0.94%、w(Mn)为1.06%~1.10%、w(P)为0.01%~0.019%、w(S)为0.005%~0.017%、w(Cr)为0.008%~0.12%、w(Ni)为0.05%~0.11%、w(Cu)为0.06%~0.08%、w(O)为0.002%~0.003%。符合公司的要求。

7.2 低倍评级

对生产过程中一个浇次的20炉铸坯,进行取样做低倍,低倍检测结果显示无中心缩孔、内部裂纹等缺陷;在个别炉次的试样中发现存在有轻微的中心疏松,评级为0.5级,能够满足30MnSi的质量要求,说明连铸工序整体质量控制良好,能够满足30MnSi的生产要求。中心疏松低倍缺陷见图1。

图1 30Mn Si中心疏松低倍

7.3 非金属夹杂物评级

在成品光圆盘条上取样进行件杂物检测分析,非金属夹杂物评级情况:A类0~0.5级、B类0.5~1.5级、C类0~1.0级、D类0.5~1.0级、DS类0~1.0级。能够满足公司的要求。

7.4 圆盘条的质量和性能

连铸坯经过轧制后,盘条表面无裂纹,折叠、划伤、结疤、耳子、分层等缺陷,外形尺寸均控制在±0.25 mm范围内,不圆度≤0.3 mm。整体表面质量以及外形尺寸控制较好,对圆盘条取样进行表面脱碳层和金相组织进行检验,表面脱碳层厚度均在在0.02~0.06 mm,抗拉强度690~720 MPa;面缩率49%~57%;延伸率25%~28%;符合公司的标准要求,金相组织为铁素体+珠光体,未发现魏氏组织和淬火组织,晶粒度整体均匀细小,评级在8~10级。圆盘条金相组织如图2、图3。

图2 心部金相组织

图3 边部金相组织

8 结论

1)根据公司的实际情况制定合理的工艺,开发生产出PC钢棒用的30MnSi热轧盘条纯净度高、性能稳定,夹杂物含量低,完全能够满足客户的要求。30MnSi基本取得成功。

2)公司从2018年6月开发研制的30MnSi,到目前为止,已经实现批量生产,通过用户使用后,得到了用户的一致好评。

3)该品种的成功开发不仅解决了亚新钢铁线材品种单一的弊端,提高市场竞争力,又给公司创造了经济效益。按照年生产10万t,吨钢收益比普通线材增加100元计算,年创效益在1000万元以上。

4)需根据季节不同对成分以及轧制过程中的冷却强度进行适当调整。以求满足盘条性能的稳定性。

5)高线采用低温轧制、低吐丝温度以及延迟冷却可以获得理想的金相组织和性能。

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