软土地层深埋大直径泥水平衡顶管始发出洞安全技术

2021-04-24 06:58
城市建设理论研究(电子版) 2021年34期
关键词:帘布顶管洞口

汤 武

上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 上海 200082

国内顶管技术经过多年发展,技术工艺已越来越成熟,机头工具管的设计与制造技术、钢砼顶管接头密封技术、自动测量技术、泥浆减摩技术、顶管操作井施工技术得到大幅度的改进与提高,许多高难度的顶管工程得以成功实施,如双曲线顶管,最小半径可达到50倍管道外径;一次性顶进2km多的超长距离顶管;最大直径达到DN4000mm的顶管,顶管深度越来越深。但在顶管的进出洞环节上,付出过许多惨痛的代价,积累了丰富的经验与教训,至今仍有在进出洞施工中出安全问题的案例。

与盾构进出洞相比,顶管洞口要小一些,但两者在密封机理上还是有区别的。盾构进出洞安全仅限始发井与接收井两端,洞口安全主要采用扩大加固体范围与洞门外降水,保证土体稳定,不发生流砂,虽然也安装帘布橡胶板,是为了一旦洞外土体坍塌起挡泥作业,要完全依靠帘布橡胶板防止地下水渗漏,难度很大,成本很高。

而顶管进出洞安全,特别是始发出洞安全,是顶进全过程的,管道在移动就必须要密封住洞口、控制住沉降、维护住管外减摩泥浆套,虽然也有用洞门降水降低地下水位,但降水时间长,会产生一定的土体沉降,另外管外减摩浆后窜,还是要依靠洞口密封装置封住[1-3]。

在软土地层对土体位移非常敏感的地区,大埋深、大直径管道顶进的始发出洞安全,须作为关键环节进行研究攻关。

1 工程背景

某输水管线工程采用DN3600双管供水,供水距离约为27km,管中心间距7.2m,钢管壁厚34mm,设计最大流速2.68m/s,水力坡降1.39%,供水规模为440万m3/日。

工程范围内J46—J53号顶管井间的DN3600双管采用顶管施工,顶管长度918m×2根,管道下穿地铁7号线南侧出入口围护桩,J47号井DN3600mm管底深度达到17.6m。

顶管施工主要涉及第③、④层和⑤1-1层大部分,J46—J47号井区间顶管穿越④层淤泥质粘土和⑤1-1粘土层交界处,因该区间⑤1-1粘土层分布较薄,顶管隧道底贴近其下分布的⑤2-1a层砂质粉土,该层土渗透系数较大,富含地下水,具微承压性,须充分考虑对该区间顶管施工进出洞、机头及中继间密封的不利影响。

J47号井位于高科西路与南侧汽车修理厂之间,北侧高科西路下分布有地铁7号线双管隧道,市政管线及强弱电管线密布,还有南侧汽车修理厂,离井位基坑距离较近,离南侧地铁隧道边线净距只有5m,井位东侧有6层居民楼、地铁7号线锦绣路站,对施工沉降要求高。

DN3600双管顶管与地铁七号线隧道相对位置断面:J46—J47号井区间DN3600双管顶管,与地铁7号线隧道轴线平行,最小净距7.0m,沿线下穿锦绣路车站南侧出入口围护桩、大直径电力隧道、南干线污水管道等,顶管管内底在地铁隧道底以下3.4m。

2 顶管方案选择

J46—J47号井区间DN3600双管顶管,长度918m,与地铁7号线隧道平行,净距7.0m,为降低顶管施工对地铁隧道的不利影响,采用泥水平衡顶管机顶进。

原设计方案J46号井为始发工作井,位于高科西路博华路口,周围环境敏感程度较之J47号井要低一些,管道埋深也要浅2m,是相邻标段C11标的施工范围。为便于施工进度安排,将始发工作井调整为J47号井,从下游往上游顶进。

3 始发洞口密封技术

盾构隧道也存在洞口密封问题,隧道直径较顶管管道直径大得多,但两者对洞口密封的要求也有区别,盾构隧道重点考虑的是始发出洞时盾构机的密封,隧道管片的密封可采用在管内注浆进行封堵,同时将洞口始发段土体加固得长一些,一般比盾构机长度长2m左右,以降低对洞口密封的要求,同时辅以洞口降水,在无水的状态下出洞;而顶管始发密封则要考虑顶管全程的洞口密封安全。

泥水平衡顶管由于泥水压力的作用,较之土压平衡顶管对洞口密封的要求高。土压平衡机头始发出洞时,机头直接切削加固体土体,土仓无泥水压力,洞口密封底部承受地下水压力水头H。

3.1 泥水平衡顶管机洞口密封压力计算

泥水平衡机头穿过洞口密封装置,在切削洞口加固体前,须打开送泥泵供水,以便能切削破碎加固体,若不考虑送泥泵加压的影响,洞口密封底部承受泥浆箱液面高度泥水压力(以清水为主),即地下水压力水头H加液面高度Hw;

洞口密封耐压P计算:按J47号井始发洞口管道埋深17.6m,泥浆箱液面高出地面1.8m,安全系数取1.1,则P=1.1×(17.6+1.8)×10=213.4 kPa。

管道底部⑤2-1a层砂质粉土微承压水头最高水位在地面下3.0m,对洞口密封耐压要求较上式计算值低。

针对47号井顶管管道大深度,坑外土层分布,周边环境对土体位移沉降的敏感程度,作为始发工作井,顶管机出洞安全与顶管全程的洞口密封是一个非常重要的环节,可以说关系到这一节长距离顶管施工的成败,我公司调动集中技术力量进行重点攻关。

3.2 洞口密封构造的选择

洞口密封止水装置须满足如下3个条件:

①能适应机头外径与钢管外径变化的要求;

②能适应顶管全程钢管外径加工精度变化的要求;

③密封件的磨损与更换能满足长距离顶管的需要。

根据市场调研与分析,有如下二种构造,各有优缺点,分析如下:

3.2.1 双道帘布橡胶止水装置

优点:一次性安装,同时满足顶管机外径与钢管外径密封要求,对管外径制作精度适应性强,外层帘布橡胶板更换方便;

缺点:对帘布橡胶板平整度及材料性能如强度、延伸率要求高。

3.2.2 盘根止水装置

优点:耐压高,油盘根耐磨性好,对发现的渗漏点,可快速通过钢卡马的张拉压紧油盘根,实现径向封堵;

缺点:机头外径密封与管道外径密封须分二次安装,油盘根径向密封间隙有限,磨损后更换困难。

经分析比较,决定采用双道帘布橡胶加双道压注浓浆的止水装置,流塑状的浓浆一方面起润滑作用,能有效降低帘布橡胶与管道之间的摩擦力,另一方面能及时地填充渗流间隙,加强密封效果,增大密封压力。

3.2.3 帘布橡胶板的设计与安装

对于高密封性的帘布橡胶板制作,须根据现场内衬钢套筒端面板的尺寸及固定螺栓分布配制,工厂整体成形,不允许现场粘结接头。

帘布橡胶板内圈直径的确定:理论上内圈直径越小,管道通过后橡胶板内圈的拉伸量越大,密封压力越高,但同时会大幅度增加橡胶板与管道的摩阻力,会产生橡胶板弯角处的应力集中,造成橡胶板开裂与帘布条断裂,如图1示。

图1 顶管洞口密封断面图

施工实践经验表明,对于大直径顶管,橡胶板内圈伸长量要控制得小一些[4],一般控制在10%~15%;

帘布橡胶板材料性能要求:厚度20mm主要成分是氯丁胶和天然橡胶,径向尼龙线横向棉纱线成网状结构,重要的应用场合须做材料性能试验,要求伸长率在300%以上,抗拉强度在10MPa以上。

帘布橡胶板的安装:现场搭设脚手架,整体提升安装,压板与螺栓拧紧后,目测检查整圈橡胶板密贴无空隙,无褶皱,底钢板与固定螺栓无松动;复核安装后帘布橡胶板内圈中心与顶管中心的偏差值,控制在20mm以内。

3.2.4 浓浆压注

洞口预埋的压注管径为3英寸管,圆周布置6个压注口,如图2示:

图2 浓浆注入口分布

浓浆配置:以优质粘土和膨润土为主,流塑状,坍落度18cm~20cm;

注浆泵:采用柱塞泵,进浆口螺杆输送供浆。

压注方法:先下后上,左右对称,以压浆量为主,控制注浆压力,以免帘布橡胶板的过大变形。

4 洞口始发段土体加固技术

J47号井围护墙采用1000mm地墙,始发洞门外土体采用搅拌桩加固,设计方案如图3示。

图3 洞口始发段土体加固范围设计图

4.1 洞口土体加固范围调整

J47号井调整为始发工作井后,为始发出洞安全,查阅同类工程加固体稳定计算资料,洞门外加固体范围调整如下:

洞口加固体管道轴线方向总厚度调整为5000mm,为保证加固体整体均匀性,全部采用三轴搅拌桩,水泥掺量20%,加固深度在管中心以下4800mm,桩顶标高-7.2m,桩底标高-16.8m。

4.2 地墙与加固体结合部防渗处理

大深度大直径顶管机始发出洞,在1000mm地墙凿除后,处于最危险状态,它的安全保障与二个因素有关,一是土体强度问题,二是渗漏问题,解决好这两个问题,洞门安全才有保障[5]。

洞口加固体强度:加固体厚度调整为5m,加固范围在管道上下左右各3m,与地铁盾构始发洞口加固体比较,虽然加固厚度小了一半,但顶管洞口直径较小(4000mm),还有圆形井洞外加固体成圆弧状,有土拱效应,按同类工程施工经验,水泥掺量提高到20%的三轴搅拌桩加固体,能满足强度要求;

洞口渗漏:与加固体整体性均匀性有关,三轴搅拌桩每幅之间采用套钻法施工;与加固体与地墙结合严密性有关,工程实践中,洞口渗漏往往与这一环节处理不到位有关;地墙与加固体之间有空挡,而采用旋喷桩弥补空挡又无法做到位,造成渗漏或事故的重重隐患。

4.2.1 地墙与加固体结合处理

首先在施工工序上彻底解决渗漏隐患,先施工洞口加固体,再施工地墙,在地墙内侧增加一排850mm三轴搅拌桩,使成槽抓斗对称挖土,不发生偏斜,如图4示:

图4 地墙与洞口加固施工平面

4.2.2 质量控制重点

质量控制重点如下:

①按折线精确放样每幅地墙平面位置,两侧搅拌桩净间距略大于地墙宽度20mm~30mm;

②三轴搅拌桩垂直度控制在1/500;

③地墙施工采用重型抓斗挖槽,按1/500控制垂直度。

5 周围环境保护与监测

J47号井处于对土体位移高敏感环境中,北侧地铁7号线隧道须重点保护。

为掌握与控制顶管施工对地铁7号线隧道的影响程度,除地铁申通运营公司在隧道内安装水平尺监控外,作为施工监测,在J47号井与地铁7号线隧道间设置测斜孔和跟踪注浆孔。

6 效果监测

5月15日下午顶管机头调试完成,一周后洞口地墙凿除,双道帘布橡胶板止水装置短钢套安装到位,洞门内干燥无渗漏水,5月22日始发出洞。

在顶管机头穿过第二道帘布橡胶板密封圈后,切削加固体前,送浆管直放清水,不开启送浆泵,洞口下部有少量渗水,下部二个压浆口压注浓浆,先内后外,洞口无渗水。

测斜孔监测数据整理后如图5示。

图5 测斜孔观测数据图

至晚上八点半机头全部进入洞内,测得最大水位移3.2mm,远低于隧道周围允许的土体位移20mm的要求,如图6示。

图6 测斜孔位移数据汇总图

7 结论

本文针对大埋深、大直径泥水平衡顶管始发出洞安全问题,提出了改进与优化措施,在上海浦东软土地层,紧邻高科西路地铁七号线锦绣路站即将运营的隧道南侧,对土体位移有较高敏感地区,在不实施洞门降水的情况下,成功实施泥水平衡顶管始发出洞,将隧道位移控制在最小范围内,总结如下:

(1) 采用“夹心饼干式”地墙施工方法是解决地墙与洞门外加固体无缝连接的有效办法,重点是控制好三轴搅拌桩垂直度,采用重型抓斗成槽;

(2) 针对大深度、大直径顶管始发洞门外的土体加固方法,全部采用三轴搅拌桩施工工艺,能保证加固体的强度与防渗性能;

(3) 采用双道帘布橡胶板加上压注浓浆的洞口密封止水装置,能满足泥水平衡顶管始发出洞高泥水压力的密封要求,须重点控制好帘布橡胶板的材料检验、制作安装精度、浓浆压注的施工质量。

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