浅议一种提高灌注桩桩头破除质量和效率的方法

2021-04-18 13:57吴鸿昇
建筑与装饰 2021年10期
关键词:桩头施工方圆环

吴鸿昇

国网江苏省电力工程咨询有限公司 江苏 南京 210000

引言

某电厂的地基基础工程采用混凝土灌注桩,全厂共有1200根混凝土灌注桩待施工。其桩体的参数为:直径600mm,混凝土设计强度C30,配有8根22mm的主筋,箍筋间距300mm(箍筋加密区间距150mm),桩长8m。按照混凝土灌注桩的施工工序,施工方需对桩头进行破除(混凝土灌注桩上部为强度较低的浮浆固化物)。

传统的灌注桩桩头破除,是由人工手持电镐或风镐完成的。因为机械的高频振动,施工人员的手会产生麻痹感,快要到达灌注桩桩头破除分界线(设计承台基础底标高)时,失手多凿除一些混凝土,这会造成混凝土桩头破除表面凹凸不均、存在较大起伏,不利于基础施工的质量控制。由于灌注桩的桩径较大(通常为500~600mm),因而灌注桩的桩头破除需要将实心混凝土(约0.2~0.28m2的实心混凝土)凿除后清理干净,工作量较大,这更加影响了灌注桩桩头破除的效率,平均破除一个桩头所需时间高达3小时。

故本人提出了一种提高灌注桩桩头破除质量和效率的创新方法,并利用该方法指导施工方进行桩头破除施工。

1 桩头破除创新方法设计

图1 该装置俯视图

图2 该装置正视图

灌注桩的桩径一般为500~600mm,如果能将桩头的混凝土进行隔离(即用挤塑板进行上下层混凝土的分隔),把混凝土的接触面积(即不进行隔离的实心混凝土面积)减少50%以上,那么就可以将桩头破除效率提高1倍以上。根据圆的面积的计算公式:S=π*r^2,如果能将非隔离区域半径控制在以内,隔离区域(即进行上下混凝土隔离的区域)面积将达到1-(2/3)^2=5/9=55.55。即相当于减少了这部分隔离区域的凿除时间,其占总时间的55.55%。最终效率可提高:[1/(1-55.55%)]-1=1.25倍。

针对以上推算,设计了一种装置,俯视图如图1所示、正视图如图2所示。

图1中,挤塑板1固定在带孔钢质圆环2的上下表面,带孔钢质圆环2上均匀分部圆形孔洞(建议圆形孔洞直径为40mm),固定螺母3固定在带孔钢质圆环2的四周,螺纹杆4和洞口固定杆5为一整体,固定杆的长度为预破除桩头的高度。钻孔灌注桩在混凝土浇筑至适当位置时,把螺纹杆4旋转进入固定螺母3,然后缓慢放下该一种提高灌注桩桩头破除效率的装置,利用洞口固定杆5架设在洞口上。灌注施工完成后,待灌注桩达到一定强度时,进行挖土,挖至预破除桩头分界线时,该一种提高灌注桩桩头破除效率的装置露出表面,此时只需破除挤塑板1及中间区域的混凝土即可[1-4]。

2 桩头破除创新方法现场验证

把该装置的设计图纸交给施工方,督促施工方按照该装置设计图纸进行装置的制作,将内部圆环直径控制在400mm、装置最大净尺寸为600mm(等于混凝土灌注桩直径),如图3所示。

图3 该装置实物尺寸

组织施工方进行试验桩的成孔,并下方钢筋笼,在即将浇筑到桩头位置时放下该装置。如图4、图5所示。

图4 成孔

图5 下放钢筋笼和该装置

待28天后,对桩位进行开挖,将桩头露出地面。并安排一位有破桩头经验的施工单位人员进行桩头的混凝土破除。经记时,该灌注桩外侧(橡塑板)破除时间为5分钟,内侧(C30混凝土)破除时间为1小时20分钟。如图6~图9所示[5-8]。

图6 凿除前开挖准备

图7 凿除前挤塑板定位

图8 水平凿除挤塑板

图9 继续凿除中心混凝土直至凿断

用电子回弹仪对桩头以下混凝土进行回弹,共取20个回弹试验点,强度的回弹值均在C35以上,说明该装置对浮浆上浮的通道不造成影响[9-13]。

图10 现场回弹

3 结束语

本文提出的一种提高灌注桩桩头破除质量和效率的方法,该方法有利于提高桩头破除处的平整度,又通过回弹试验验证了该方法对混凝土强度不会造成影响。并将桩头破除效率显著提高,破除时间提升了1倍以上。该方法既提高了灌注桩的破除质量,又提高了桩头破除效率,是一种值得推广运用的技术[14]。

猜你喜欢
桩头施工方圆环
灌注桩水下扩大桩头施工技术
施工方参与回购的建筑供应链协调及应急策略
加权全能量最小的圆环形变
猪圆环病毒病的发生、诊断和防治
一例鸭圆环病毒病的诊断
钻孔灌注桩桩头快速整体分离施工技术
套管-环切法在桥梁桩基桩头破除中的应用
圆环上的覆盖曲面不等式及其应用
论合同管理与工程造价之间的联系
浅谈监理在工程施工过程中如何发挥应有的作用