梁勇 管学东
1 研究背景
1.1 压力感压子系统的功能及缺陷
压力感压子系统(Pressure SubSystem,PSS)是空客A320neo飞机LEAP-1A发动机压力感压系统,由位于发动机风扇机匣右侧的PSS计算机(图1)和连接计算机及发动机的感压管路组成。计算机内部的感压原件感受空气压力信号,并转换为电信号传递给发动机电子控制组件(Electronic Engine Control ,EEC),用于发动机推力计算。 PSS是参与发动机控制的重要系統。
由于发动机制造商的设计缺陷,水汽会积聚在PSS计算机内部(图2)。寒冷季节时,水汽遇冷凝结后易出现堵塞感压口或冻结感压薄膜,便会造成感压元件生成的电压力信号错误、发动机控制异常,严重情况下还会导致双发推力不一致的问题。全球多个航空公司都不断发现与PSS计算机积水相关的故障,并已导致多起中断起飞甚至偏离跑道等恶性事件。
1.2发动机制造商解决措施
发动机制造商为解决PSS寒冷季节故障多发的问题,给出了如下解决措施:每1500飞行小时,对PSS计算机加热,同时用真空泵抽除计算机内部积水。
在发动机制造商提供的方案中,要求在环境温度小于18.3℃时,用热风枪加热PSS计算机,如图3所示。加热温度根据外界的实际环境温度设定,见表1,加热时间最少4分钟,然后用真空泵抽水汽至少20分钟,以此去除PSS计算机内部水汽。真空泵压力设置为-1大气压。此除水原理是,密闭空间内,提高真空度,水的沸点会随之降低。当设备内真空度达到-1大气压时,温度达到18.3℃水会汽化进而被真空泵抽出。
2 发动机制造商除水程序缺点与错误
2.1故障依旧存在
随着环境温度的降低,全球LEAP-1A机队PSS系统故障仍然频繁发生,通常可以通过航后除水排除。表2为某LEAP-1A机队(17架飞机)2019年度冬季PSS系统故障累计统计值;平均每3天发生一起故障。
为避免延误,该航司被迫采用航前加温PSS计算机的办法。该方法给勤务人员带来极大的压力,一线基层员工苦不堪言。
即使如此,仍然不能避免重大故障的发生:2020年1月中旬,某航司A320neo飞机滑出进入跑道等待期间,机组报告左发显示“start stall”,左发自动停车,各项发动机参数下降,机组执行飞机电子集中监视系统(ECAM)动作并滑回。事后调查发动机自动停车的原因是PSS计算机PS3感压元件结冰,EEC输入信号错误,发动机控制失效。
2.2分析除水程序中存在的缺点和错误
水三态(固/液/气)与温度和压力对应关系如图4所示,真空泵设置压力为-1大气压时,水的最低气化温度为18.3℃。当外界温度低于18.3℃时,为让PSS计算机里存在的液/固态水汽化,用热风枪加热PSS计算机壳体。外界温度越低,所需热风枪出口温度设置要求越高,以确保PSS计算机壳体温度可达到预期除水要求的18.3℃。
分析除水程序,发现存在如下问题:
1) 北方地区冬季温度低,PSS计算机金属壳体散热快,局部壳体温度无法达到规定值;
2) 受海拔高度、设备渗漏等原因影响,真空泵无法维持-1大气压;
3) 热风枪出口至PSS计算机壳体有距离,存在热量散失。热风枪出口温度与壳体温度呈非线性关系,18.3℃的最低温度无法精准控制;
4) PSS计算机壳体温度值无测量程序;
5) PSS感压空气管内部存在结冰的可能性,用压缩空气或氮气无法去除固态冰;
6) 整个程序缺少检验除水成果确认环节;
7) 外界温度低于-20.0℃后,发动机生产厂方案已无法满足除水条件(北纬40°或更高纬度地区时常能达到零下20℃)。
综上所述,发动机制造商提供的方案,仅是一种理想状态,并不能达到完全去除PSS计算机内部水汽的目的。
3 改进措施
3.1研制PSS计算机保温测温罩
针对金属壳体散热快,局部温度无法达到规定值,无法精准掌握PSS计算机壳体温度的问题,研制出PSS计算机保温测温罩,如图5所示。该设备有三层结构:内层为航空反辐射隔热材料,中间层航空保温材料,外层橙黄色阻燃特种布料。粘扣式安装在PSS计算机上,中下部留有热风枪加温区域。保温护罩上还设有测温仪(含测温线/测温点)以及铭牌、警示牌等。
整个加温过程中,该设备可以有效保持计算机壳体整体温度,并实时反馈温度值,便于热风枪操作者控制温度。
3.2改进工作程序
改进工作程序的主要思路是采用参数裕度补设备不足,具体如下。
1) 根据数据分析和经验总结,确定抽真空前对PSS计算机的加温时间为20分钟,该加热时长能较好保证水的气化效果。
2) 通过测温器实时监控PSS计算机表面温度,确保PSS计算机外壳温度持续保持在35℃~50℃之间,从而解决温度过低无法达到预期除水效果,而温度过高又会损坏PSS计算机的问题。
3) 感压管除水,由原程序的压缩空气或氮气,改为热空气,可以有效液化固态水,便于吹除。
4) 增加质量检测程序:在除水工作结束后,采用孔探设备检查所述PSS计算机内部水滴残留情况,确定达到要求效果。
5) 保温设备弥补了发动机制造商方案在–20℃无法执行除水工作的局限性,以及随外界温度降低所需加热枪温度过高的危险性。
4 效果檢测
自2020年1月16日至今,PSS计算机质量改进方案实施以来,经历了多次低温寒潮,温度多次达到–20℃以下,但该机队未再发生PSS计算机故障。因此可以证明,PSS除水质量改进方案是切实有效的。
2020年9月,南方航空携该改进方案参加“2020年中国质量技术与创新成果发表赛”,获得专业级奖项。2020年9月,该创新方法及工具,获得国家知识产权局授予的专利证书(专利号:202010354258.7)。
5推广价值
压力感压子系统(PSS)除水质量改进方案已在南航LEAP-1A全机队推广,得到各分子公司一致好评。
鉴于LEAP-1A发动机的姊妹机LEAP-1B发动机在运营阶段PSS系统也出现过同样的困扰(LEAP-1B发动机装配于波音737MAX,目前该型机处于停运阶段),且至今仍未得到有效控制,经查询手册,LEAP-1B发动机的PSS系统与LEAP-1A的外观和原理基本一致,所以该除水质量设计方案也可推广至LEAP-1B机队。
6结论
“PSS计算机质量改进方案” 可以避免飞机航前起动过程中PSS计算机故障发生,减少由于此故障发生而导致的航后工作者的任务量,以及由此故障导致的恶性航班延误/换机飞行等风险。通过改进的技术手段、细化的质量控制环节,提升了发动机安全性和可靠性,提高了航司的经济效益和社会效益。
参考文献
[1] CFMI. SERVIC BULLITEN LEAP-1A-71-00-0009-01A-930A-D POWER PLANT - PRESSURE SUBSYSTEM (PSS) (73-21-45) - PSS,PS3 SENSE LINE, AND P3B SENSE LINE WARM-UP PROCEDURE[Z].
[2] CFMI. SERVIC BULITEN LEAP-1A-73-00-0023-01A-930A-D ENGINE FUEL AND CONTROL -PRESSURE SUB SYSTEM (73-21-45)- PRESSURE SUB SYSTEM (PSS), PS3, AND P3B SENSING SYSTEM HEATING, BLOWOUT AND VACUUM PROCEDURE[Z].
[3] AIRBUS. AMM TASK 73-21-45-210-802-A Pressure Sub-System and Sense Line Dry Out[Z].
作者简介
梁勇,技术管理部经理,硕士,主要从事A320飞机工程管理工作。
管学东,技术管理部工程师,主要从事A320飞机发动机工程管理工作。