梁 艳,刘 军,王树成
(宁夏英力特化工股份有限公司,宁夏 石嘴山753202)
宁夏英力特化工股份有限公司现有4 万t/a PPVC 种子乳液法生产线,于2010 年投产,其生产流程包括聚合、干燥、成品包装和一级废水处理等工序。 PPVC 种子乳液聚合技术是以VCM 单体为主原料,无离子水作为分散介质及传质传热介质,借助十二烷基硫酸钠(或十四酸等)的乳化作用,在催化剂过硫酸钾或过硫酸铵作用下,进行链引发、链增长及链终止的聚合反应得到PPVC 乳液, 经过脱析VCM、喷雾干燥和研磨后得到成品PPVC 树脂。
4 万t/a PPVC 种子乳液法设计消耗为:VCM 1.035 t/t;蒸汽2.8 t/t;脱盐水2.7 t/t;电力580 kW·h/t。原料要求见表1 和表2。
主 要 有K2S2O8、(NH4)2S2O8、Na2S2O5和CuCl2活化剂,C12H25-OSO3Na 乳化剂,NaHCO3缓冲剂, 后混合剂聚氧乙烯辛烷基苯酚(TX)、十二醇(DOL)、聚氧乙烯甘油月桂酸脂(POEM)、氨水和NaOH 等助剂。
表1 VCM单体质量指标要求
PPVC 装置投产初期生产稳定,产品质量优,但在近期阶段性出现几次异常, 甚至有反应停止和中断的现象发生,严重影响糊树脂装置的稳定生产,造成产量降低和消耗成本上升。为扭转被动局面,从糊状树脂聚合和VCM 单体生产两个单元对影响原因展开排查和分析。
(1)排查反应异常期间使用助剂配方量、生产厂家及批号;(2)排查聚合釜进料抽真空脱氧;(3)排查进料过程中催化剂、乳化剂、单体加料操作;(4)排查偏重亚硫酸钠Na2S2O5溶解及加入时间是否控制在10 min 以内;(5)排查助剂验收、储存、配制和计量仪器的校验;(6)助剂加入釜前分析及复称确认,不反应釜次CuCl2、NaHCO3按工艺要求调整加料操作情况,不反应期间催化剂、乳化剂浓度和工艺配方执行情况。
(1)从VCM 单体压料时间段和聚合釜不反应时间段排查, 发现VCM 输送到糊状树脂的单体质量阶段性发生了变化,VCM 储槽中主要指标和水分含量均控制在指标之内, 但送糊状树脂VCM 储槽的过滤器中发现了部分碱粉末和铁锈杂物, 此时VCM 的pH 值为13.0~14.0,分析认为固碱干燥器内的固碱溶解物(或碱粉末)在运行投切环节因夹带进入后系统。
(2)反应异常期间单体质量排查,纯度、低沸物、高沸物、水分、酸碱度、铁离子等指标均在正常指标范围内。
(3)新固碱干燥器的管理排查。 a.新固碱干燥器串、 并联方式对比排查。 在成品冷凝器后设置两台Φ2 000×3 200 新固碱干燥器, 一台运行一台备用,更换固碱切换使用, 使用周期约为15 d,2019 年7月糊状树脂初次出现反应异常现象, 为避免单体中≤10 μm 的微水滴油包水型乳状液导致单体含水高、单体偏酸,造成糊状树脂聚合异常等情况,将固碱干燥器运行切换时间调整为10 d, 后糊状树脂聚合出现反应停止现象较之前增加, 发现有固碱溶解物(或碱粉末)夹带进入单体系统,鉴于以上情况,将新固碱干燥器并联使用,周期延长至15 d。b.新固碱干燥器投切操作排查, 关注投切操作中系统压力对固碱溶解物(或碱粉末)夹带的影响大小。 c.固碱的质量排查。d.单体输送泵前过滤器过滤网的排查。e.壬基苯酚的添加和用量的排查。 f.精馏系统的排水排查。
从VCM 储槽和过滤器打开的现状观察,pH 值测试、工艺设备过程排查和反应机理研究分析,认为出现阶段性停止反应原因有二, 一是固碱干燥器在使用过程中形成大量碱溶解液(或碱粉末),投切操作时压力波动导致碱溶解液(或碱粉末)夹带进入单体系统,系统存在强碱性环境,腐蚀糊状树脂系统单体槽及管线产生Fe3+,Fe3+是一种强氧化剂, 糊状聚合体系采用三元催化剂通过氧化、 还原反应产生游离基,从而引发聚合反应,强氧化剂Fe3+的存在极大的干扰了聚合催化体系,使得反应不能持续进行,反应链被破坏或者中断。 表观现象为放热量达不到程序要求;二是精馏系统除水不彻底。水解由氯乙烯与系统内的微量氧生成的过氧化物, 产生氯化氢、甲酸、甲醛等酸性物质[1],从而腐蚀钢制设备,产生Fe3+,破坏聚合氧化还原反应体系。
适量调整助剂的用量,加大催化剂、乳化剂、氯化铜、碳酸氢钠、偏重亚硫酸钠的用量;停车检查单体过滤器更换过滤棉棒; 对单体中间槽进行高压清洗; 用氯乙烯现生产的新鲜单体对糊树脂单体系统进行冲洗置换。
(1)单体静置至少4 h 后糊状树脂使用;控制固碱干燥器新投运操作,减少碱液夹带;在水分离器之前原设置的两台老固碱干燥器, 定期检查固碱的消耗情况和设备内是否偏流或短路。
(2)精细化控制新固碱干燥器投切操作,切除时要缓慢,回收时回收均匀且速度慢,以防单体质量波动; 投入时进口阀需缓慢打开, 阀开度保持10%~20%观察系统的压力稳定, 防止碱溶解液(或碱粉末)夹带现象。
(3)单体输送泵前过滤网材质的改进,过滤网由原100 目不锈钢滤网更换为防静电无纺针刺毡,其紧密度高,可将单体中碱溶解液(或碱粉末)和铁锈渣完全过滤掉,并每隔3 d 更换一次。
(4)选择质量可靠过硬的棒碱,氯乙烯精馏系统设置固碱干燥器, 利用棒碱的强碱性和强吸水性消除单体中酸性成分和水分,故棒碱的质量尤为重要,选择GB 209-2018 优级品能够满足生产要求,入厂指标为: 外观白色有光泽(不偏黄或直观看不含杂质);NaOH 含 量≥98%;Na2CO3含 量≤0.8%;NaCl含量≤0.05%;FeCl3含量≤0.008%; 并要求具有一定的强度。
(5)控制壬基苯酚的添加量,在氯乙烯工序小流量连续添加,每月控制用量≤0.127 t。减少因水份造成的精馏塔自聚和腐蚀。
(6)精馏系统的排水。压缩机前机后、精馏工序、新老单体槽排水点每小时排水一次, 单体槽排水时从视镜观察有无碱液夹带,以便提前预防。
阶段性或大修时清理关键设备, 减少单体槽压料系统的铁锈或杂质; 日常监测聚合回收冷凝器VCM 含氧<3%,糊状聚合釜及卸料槽压力回收时压力控制在210~245 mmHg (绝对压力),VCM 精馏尾气进变压吸附含氧<3%或者更低; 单体取样钢瓶清洁,消除因取样钢瓶含有碱渍而影响分析准确度。
通过进行综合排查分析, 分析原因和制定持续改进措施, 彻底解决了糊状树脂聚合体系阶段性反应异常和不反应的问题, 实现了生产线长周期安全稳定生产,提高了装置的开车率,降低了装置固定生产费用和电石消耗, 培养技术人员发现和解决问题的能力,从而对提高产品质量、企业持续发展都具有深远的意义。