土压平衡盾构软硬不均地层掘进控制策略

2021-03-20 05:12刘东亮
建筑机械化 2021年2期
关键词:出渣渣土刀盘

刘东亮

(中铁隧道局集团有限公司,广东 广州 511458)

1 软硬不均地层对施工的影响

随着盾构技术的进步与发展,盾构法用于隧道掘进施工已经成为一种成熟的施工方法,特别是在上软下硬复合地层盾构施工的困难地层上,经过多年施工探索,形成各种复合地层中施工的技术。广深地区上软下硬复合地层最具有代表性,其特点是:岩性变化频繁,基岩风化界面起伏大,断层破碎带分布密集,含水量差异明显。具体体现为:同一里程隧道横断面表现为上下或左右软硬不均,在隧道纵剖面上表现为软硬相间,物理力学特性差异大,对盾构施工的影响尤为明显。危害为:①掘进过程中渣温升高,会在刀盘表而或土舱内形成泥饼;②上软下硬或上硬下软的不均匀地层难以进行动态平衡控制,导致坍塌;③螺旋输送机出土喷涌严重,造成施工困难;④刀具磨损严重。

因此对上软下硬地层盾构掘进控制策略的研究尤为重要,掘进参数的管理、刀具更换、等是盾构掘进控制关键环节。

2 上软下硬地层典型案例分析

案例1:深圳地铁14 号线某区间在穿越既有地铁线的过程中,发生地表塌陷。该部位从上至下依次包括填土层、粉质黏土、砾质黏土、中砂、粗砂、砾质黏性土、全风化花岗岩、土状强风化花岗岩、块状强风化花岗岩、中、微风化花岗岩。根据地质勘查资料显示,下穿既有运营地铁线左、右线地质主要为:砾质黏性土、全风化花岗岩,土状强风化花岗岩、块状强风化花岗岩、中风化花岗岩(图1、图2)。

为了控制地表沉降,采用满仓掘进,在148环掘进过程中,因满仓掘进困难、容易结泥饼,掘进开始后逐渐转换为气压辅助模式,仓内空气量增高,渣土较稀,加剧了出渣喷涌,由于无法对盾构正上方土体进行垂直加固,且不具备洞内直接注浆条件,长时间停机将造成较大的风险,决定继续掘进。在149 环掘进过程中,渣温不断升高,达到48℃,掘进速度降低至5mm/min,掘进150 环至1 200mm 过程中,掘进参数持续恶化,掘进速度下降至3~4mm/min,渣温高达54℃,无法继续掘进,停机向刀盘仓内注入膨润土做带压进仓准备工作,在准备过程中,由于超量出渣,致使地表出现塌陷。

图1 区间左线与既有线断面关系图

图2 区间右线与既有线断面关系图

案例2:如图3 所示,深圳地铁6 号线某区间,区间左线洞身范围上部2m 为砂土状强风化粗粒花岗岩,下部4.3m 为微风化粗粒花岗岩;右线洞身范围上部2.5m 为砂土状强风化粗粒花岗岩,下部3.8m 为中、微风化粗粒花岗岩。施工过程中发生如下情况。

图3 左右线地质纵断面图

1)喷涌现象 在上软下硬地层掘进中,由于裂隙水较大,土仓压力较高,产生喷涌严重,由于喷涌使盾尾堆积大量渣土和水,将管片输送机完全淹没,无法正常掘进,以致进度缓慢。

2)结泥饼 在上软下硬地层掘进中,由于泡沫目前只有两路正常使用(设计4 路),渣土改良未达到更好的效果,以致结泥饼几率增加(图4)。

图4 刀盘仓内结泥饼情况

3)换刀频繁 在上软下硬地层掘进中,由于掌子面岩层软硬不均,下部岩层强度高达120MPa,对刀具磨损严重(图5),换刀较频繁,从始发掘进以来左线换刀15 次,右线换刀14 次。

图5 刀具磨损情况

4)进仓困难 在上软下硬地层掘进中,由于该段地层覆土较厚,土质松软,地层较敏感,创造带压进仓条件难,每次进仓消耗时间较多。

3 掘进控制策略

3.1 掘进参数管理

一般情况下主要控制的掘进参数:刀盘扭矩波动值、贯入度、刀盘转速、渣土温度、出土量等。首先分析地质情况,根据地质情况选择掘进模式,一般的上软下硬地层中,气密性都能够满足半敞开模式掘进,特殊地段采用全土压模式掘进,全土压掘进时一定要控制好渣土改良,否则就会因渣土滞排而堵仓结泥饼。

在软硬不均地层中,一般情况下贯入度与软硬不均的硬岩的硬度成反比,硬度越高、贯入度越小,在掘进100MPa 以上的岩石时一般是采取低转速、低贯入度的模式进行推进,贯入度5mm/min 左右,甚至更低,如果贯入度太高而岩石过硬,刀具就很快会异常损坏。因此刀盘转速选择低转速,以保护刀具为主的模式,也就是尽最大的可能防止刀具被撞击损坏,增加刀具使用寿命。

参数选择完成以后,要根据实际掘进情况合理地进行参数调整,总结一套上软下硬段掘进参数的警戒值,对刀盘扭矩波动值、贯入度、渣土温度、出土量等制定相应的报警值,达到指导施工,减少因异常而出现长时间停机的目的。

掘进过程中扭矩波动值、出渣量要严控,出渣量在稀渣情况下要体积和称重互相校正。出现异常要第一时间掌握掘进参数的所有变化值,例如出渣量,是否连续几环都少出了(1~2m3),会不会造成渣土滞排,所有的参数都要及时的统计,以天为周期每天由现场技术员将参数填写完成,后台由专人进行参数的数据分析和统计工作,来达到指导现场掘进的目的。一旦发现参数异常,立即反馈给现场进行调整。

3.2 刀具管理

一般情况下,掘进抗压强度100MPa 左右的岩石时,边刀掘进20 环左右就需要更换,正滚刀、中心刀具掘进里程稍长,但一般不会超过50环,在软硬不均地层,开仓异常麻烦和困难,每次时间都较长,因此保护刀具不要异常损坏,做好渣土改良工作,是控制的重点。

建立刀具台账,每把刀具的使用寿命,是否经过参数异常段的统计,维修次数,以及刀具的启动扭矩等,刀具的管理还包括开仓时刀具检查工作,开仓完成后刀具是否安装到位,螺栓是否紧固等的检查,以及是否有刀具及切块掉落土仓中等等。

3.3 提前预处理

第一种岩体抗压强度高于100MPa 的岩层,有些能够提前的处理的软硬不均地层,建议提前进行地表处理,处理方案有两种,一是直接钻孔爆破,二是用取芯的方式将岩石取出。

第二种是软硬不均地层的换刀点的提前加固工作(在地质条件不好无法保证气密性的地段),加固范围洞顶2m 以上,保证带压进仓安全性。

通过地质补勘摸清软硬不均的交接点也尤为关键,尤其是在软土进入软硬不均地层时,一定要及时调整掘进参数,因此一定要有相关的地质补勘资料做支撑。

3.4 换刀点的选择以及注意事项

软硬不均地层换刀点(岩体抗压强度100MPa以上),按照20 环左右一个点来选择,根据地质情况进行分析,尽量选择地层漏气量小的地段进行开仓作业。在换刀点要提前将地质钻孔以及其他漏气通道处理好,防止地层漏气,影响盾构掘进以及带压作业。

如果掘进出现异常,应立即停机,分析清楚异常的原因后再做后续安排,如有需要则立即启动带压进仓作业。不要盲目地进行复推,如果出现堵仓现象,要想办法置换仓内渣土(一般使用膨润土进行置换),复推后异常段试验掘进参数,一定要把控好原则,尤其是出渣量一定要严格管控,不能多出土也不能少出土,为后续是否掘进或者带压提供良好的条件。

带压进仓作业前要对安全措施准备情况进行验收,保压系统调试、压力表的校正、土仓气密性测试、气体检测设备调试以及备用的内燃空压机、发电机的准备等。

3.5 开仓作业

开仓时首先要做气体检测、仓内温度的测试工作,提前做好通风以及降温等措施,开仓后首先要对地层情况进行排查,判断掌子面是否稳定、刀盘切口环位置是否稳固,是否存在渣土脱落风险等,其次对刀具进行测量,判定本次作业的工作量,做好换刀方案,确定本次带压操作的具体工作时间,统筹安排具体的换刀顺序,杜绝盲目操作。对仓内安全以及工作情况进行确认后再进行刀盘的转动,原则上减少刀盘的转动次数。

4 进入硬岩地层注意事项

盾构进入全段面硬岩后,要及时地调整掘进参数,尤其是刀盘转速一定要调整,在覆岩厚度小于2m 的硬岩地层,不能提前释放土压,继续用气压平衡的模式进行推进,由于覆岩厚度不足,且处于交界面位置,提前降低土压会导致盾壳后部失水,刀盘的转动,造成地层扰动,击穿地层的风险,当覆岩厚度超过2m 后,可以开仓检查刀具,掘进时可调整土仓压力采取敞开模式掘进。硬岩段掘进管理的重点在于刀具,只要将刀具管理做到位,才能够保证掘进顺利。

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