李旭光,刘 杨
(华能河南中原燃气发电有限公司,河南 驻马店 463000)
燃气-蒸汽联合循环机组具有启停调峰速度快、性能优的特点,但发电成本高,尤其在机组启停或单循环运行时。近年来,随着光伏与风电等新能源快速发展,燃煤机组深度调峰[1],天然气因供应紧张而导致气价上涨,以及国家经济降增速促使电价降低等因素,燃气机组的生存压力愈加艰难。
燃气机组与燃煤机组相比,在快速调峰方面具有较大优势;但联合循环状态下,其接近40%基本负荷的调峰深度,却不及燃煤机组正常50%基本负荷、甚至特殊时段超过70%基本负荷的调峰深度。燃气机组启停机过程及单循环调峰运行时,气耗高,严重影响电厂的经济效益[2]。因此,对联合循环运行模式下的深度调峰进行研究,以保证燃气机组的经济性和调峰优势。
西门子F级燃气-蒸汽联合循环机组基本负荷设计值390 MW,其中燃气轮机负荷260 MW、汽轮机负荷130 MW。机组启动时,燃气轮机负荷130 MW与汽轮机进汽条件满足,开始进入燃气-蒸汽联合循环;机组停运时,燃气轮机先降负荷至130 MW,汽轮机开始走停机程序,汽轮机脱开后,燃气轮机再继续降负荷至发电机解列;正常运行时,机组最低联合循环负荷250 MW。
燃气机组进入联合循环运行,汽轮机控制器压力控制激活,旁路阀不动作时汽轮机进汽调门协调控制压力。机组快速变负荷,若定参数运行,汽轮机进汽主要为温度变化导致的热应力变化,此时进汽温度变化决定汽轮机运行;若滑参数运行,高负荷段汽轮机高压主汽调门全开,主蒸汽压力越高,对应的饱和温度变化趋势变缓,此时进汽压力变化决定汽轮机运行。燃气轮机负荷不高于130 MW,同时汽轮机[3]进汽条件满足,则可实现燃气机组深度调峰。
相同负荷下,气耗率越低,机组性能越好,经济效益越优,气耗率是燃气机组性能和经济效益的集中体现。机组不同负荷运行,单循环和联合循环运行模式下天然气流量情况如表1所示。
由表1可知,相同负荷情况下,燃气轮机单循环运行气耗较高,比联合循环气耗约高0.7×104Nm3/h。燃气机组退出联合循环进入单循环模式调峰运行,若要再次进入联合循环调峰,汽轮机需惰走1 h才能冲转,电厂总体经济效益损失更大。
表1 机组不同负荷运行天然气流量情况
燃气-蒸汽联合循环机组深度调峰的本质为机组负荷无限低条件下,汽轮机进汽参数[4]依然满足要求,燃气轮机和汽轮机均可安全带负荷运行。借助仿真机开展机组深度调峰研究,记录不同负荷稳定运行状态下相关进汽参数,如表2所示。
表2 不同负荷下汽轮机相关进汽参数
依据表2分析,机组负荷高于190 MW时,汽轮机高压主蒸汽温度变化较慢,低于190 MW时,高压主蒸汽温度下降越来越快。机组升负荷至250 MW时,高压主汽调门逐渐开大至全开,汽轮机由定参数转为滑参数运行。依据西门子设计,机组最低联合循环负荷250 MW。机组深度调峰时,在最低设计联合循环负荷下定参数运行,汽轮机高压主汽调门调整主蒸汽压力不变,主蒸汽温度随负荷升降而改变。
西门子燃气—蒸汽联合循环机组燃烧系统由扩散燃烧、预混燃烧和值班燃烧3路进气组成,点火时采用扩散燃烧,点火后燃气轮机升速至23 Hz,预混燃烧投入运行,燃气轮机转速50 Hz时开启值班燃烧(小流量扩散燃烧模式)、关闭扩散燃烧;燃气轮机正常运行时,预混燃烧和值班燃烧2路工作。机组深度调峰及启停机过程中,因燃气轮机低负荷阶段空气过量系数大,为维持燃烧稳定,燃气轮机值班燃烧天然气流量较大,燃气轮机启机升负荷至100 MW后值班流量逐渐开始降低,停机降负荷至110 MW后值班流量逐渐开始升高,导致机组的NOx排放可能会发生超标[5]的现象。
燃气机组深度调峰,汽轮机定参数运行,高压主蒸汽压力不变,主蒸汽温度降低,蒸汽中可能含水,对叶片造成汽蚀;末级叶片蒸汽湿度增加,缩短叶片使用寿命;高温部件可能产生很大的热应力;若高压主蒸汽温度剧降,可能会发生水冲击现象。
燃气机组深度调峰定参数运行,依据国家标准和规范,汽轮机高压主蒸汽温度变化不高于5 ℃/min。依据表2分析,机组负荷140 MW降至130 MW,高压主蒸汽温度从485 ℃降至468 ℃,降负荷过程至少需要3.4 min,应手动设定目标负荷保证运行安全,每分钟设定1次目标负荷,最大降负荷率2.95 MW/min。若不人为控制升降负荷率,机组将自动以13 MW/min负荷变化率到达设定负荷,汽轮机会因高压主蒸汽温度剧降而造成保护动作跳闸。
联合循环机组负荷设定,例如机组负荷140 MW,一般设定燃气轮机负荷100 MW,汽轮机负荷40 MW,汽轮机进汽调门开度均较小,且旁路系统投入运行,应加强运行操作和DCS画面监视。机组深度调峰[6]应退出机组协调控制,燃气轮机和汽轮机负荷单独设定,汽轮机升降负荷率合理设定,结合相关要求手动优化调整,维持机组联合循环正常运行。
机组深度调峰允许的最低联合循环运行负荷,需依据试验确定。联合循环低负荷运行,机组的排放环保指标可能不满足要求,应提前开展低负荷燃烧调整。在未优化燃气轮机与汽轮机控制器,实现自动控制深度调峰之前的手动操作,不同运行人员操作结果存在偏差,且稳定性无法保证,手动操作时应合理控制降温、降压速率和过热度等参数变化。
燃气-蒸汽联合循环机组深度调峰,燃气轮机在不开展任何技术改造的前提下,应注意机组负荷变化时必须足够慢,不能因高压主蒸汽温度急剧变化引起汽轮机保护动作跳机,根据实际运行情况控制升降负荷速率。分析研究,若进一步降低联合循环最低负荷,最终实现机组自动深度调峰,应开展进气可调导叶技术改造,通过改变进入压气机的空气流量,确保燃气轮机低负荷运行,同时保证汽轮机高压主蒸汽具有较高温度。