高炉高比例兰炭喷吹条件下提高煤比实践

2021-01-21 22:32张均宾刘春伟宫学峰
山东冶金 2021年5期
关键词:兰炭炉况燃耗

张均宾,刘春伟,宫学峰

(山东钢铁股份有限公司莱芜分公司,山东 莱芜271104)

1 前 言

山钢股份莱芜分公司炼铁厂为达到国家政策要求,完成煤炭消耗指标,2020 年开始探索用兰炭末替代高炉喷吹煤。自2020年5月初开始,兰炭配加比例在6 月底已达到47%。随着兰炭的高比例配加,炼铁厂逐步摸索设备改造和高炉参数调整,煤比逐步提升,特别是4#高炉月平均煤比指标达到200 kg/t,并长期保持在190~200 kg/t,燃料比控制在525 kg/t以内。

2 喷吹兰炭条件下的可行性分析

2.1 兰炭喷吹的特点

兰炭(又称半焦、焦粉)结构为块状,粒度一般在0~80 mm,颜色呈浅黑色。兰炭具有低灰、低硫、低磷、低铝、高固定炭比、高化学活性、高比电阻等特点。兰炭固定炭高,在高炉内可作为热量、还原剂、渗碳剂,替代焦炭节焦降耗。兰炭低灰、低硫的特性,在提高高炉产量、降低焦比、减少脱硫能耗等方面能发挥良好效果。兰炭的高化学活性,能对大块焦炭起到很好的保护作用,减小碳消耗,在提高高炉的透气性、铁矿石的还原率、高炉的生产能力方面也有积极的作用。高炉喷吹兰炭最大的制约点就是制粉难,易磨损喷吹管道和风口小套,造成休风机率增加。

2.2 提煤比的可行性条件分析

4#炉喷吹管道改造后喷吹量提升,焦炭质量比较稳定,为煤比提升创造条件。2020 年4 月份以来,由于烧结矿紧张,烧结比例62%左右,理论渣比310~320 kg/t,较 2019 年 380~400 kg/t 相比,渣比下降明显,炉内憋渣铁情况缓解。2020 年以来,受喷吹量限制,2月份开始进行喷吹管道改造,将喷煤主管道高炉侧由Φ80 mm 改为Φ108 mm,3 月10 日定修合茬,喷吹量由22~23 t/h 提升到25~26 t/h,为焦比降至315 kg/t创造条件。

原燃料条件好转,特别是配加480 烧结矿后,压量关系宽松,为加负荷奠定了基础。通过105烧结矿和480 烧结矿对比看,480 烧结矿外观质量及粒度要优于105烧结矿。高比例配加后,压量关系显得比较宽松,数据对比热风压力下降5~10 kPa,透气性指数较以往上升。分析认为,透气性指数变好的根本原因在于480烧结矿冶金性能好,软熔区间较窄,从而使得料柱透气性更好,压差下降。

边缘煤气流保持稳定,水温差2~2.5 ℃,利于渣铁热量的保持,从而实现降耗的目的。通过4#高炉近几年来的调整发现,水温差在2016 年以前经常性3~4 ℃波动,冷却壁波动幅度大,损坏的几率大。2016年5月,通过扩大布料角度,使用大矿批、高顶压等一系列措施,水温差逐步降低至2.5~3.0 ℃调剂,高炉燃耗、指标保持较好。2019年下半年以来,通过下部风口的调整和上部料制的探索,结合炉况的实际表现,水温差2~2.5 ℃更利于炉况的稳定、渣铁热量的保持和指标的提升。特别是4#高炉2019年12月18日更换4个Φ465×115风口,3月 10 日缩短 2 个风口为 Φ465×110(原 Φ480×110)后,a角由最初的 37~37.5°扩大到 39~39.5°,料线由1.4 m调整至1.45~1.5 m使用,炉况稳定性提高。

保持渣系的稳定,概括为降R2,稳R4,稳定MgO/Al2O3。5 月份以来,入炉料硫负荷降低,铁水硫较低,硫低于0.01%较多,容易粘沟。因此,摸索降低配料碱度,R2自5月中旬以来逐步由1.32降低至1.16。R2降低后,考虑炉渣的流动性和稳定性,通过配加蛇纹石将R4保持在1.0 左右,并严格控制MgO/Al2O3为0.5 左右。生产中关注渣沟及主沟的炉渣流动性,并保证渣铁热量达到1 480 ℃左右。

3 煤比提升后分析

3.1 技术指标

(1)煤比提升幅度较大,但燃耗保持总体稳定,在可控范围内上升,实现了提煤降耗增产的目的。

(2)煤比提升后,炉况保持相对稳定。压量关系保持相对平稳,崩塌料较少,冷却壁相对稳定,渣铁热量保持良好。

(3)高炉经济技术指标良好,产量、质量得到提升,煤比连续保持在190~200 kg/t,且燃耗水平没有大幅度上升。

3.2 工艺操作

(1)炉前生产压力大,未净炉次增多。随着负荷的加重,煤比的提升,为保持煤粉燃烧率,T理≥2 200 ℃,富氧量由原先的3 500~4 000 m3/h提升到目前的5 500~6 000 m3/h。产量的提升导致未净炉次增多,炉前操作与管理显得尤为突出。为此,车间加强炉前生产组织管理,采取劳动竞赛,制定相关措施,细化渣铁排放管理。具体措施:①出铁时间按70±10 min 控制;②配罐后10 min 内打开铁口;③铁后流铁时间≤10 min;④尽可能放满罐,提高铁水罐的利用率;⑤加强工长、炉前和调度室之间的信息沟通,合理控制炉内风、氧水平;⑥加强紧急状态下的预案管控,树立止损意识,防止事故扩大化;⑦研制开口机定位装置,降低高产状态下的减风堵口风险。实践证明,炉前生产组织通过以上措施的实施,取得了一定的效果。

(2)中心气流变弱。自5 月10 日以来,高炉一字测温中心点温度频繁降至200 ℃以内,炉内成像系统看不到中心气流。分析认为中心气流的消失,根源上是中心区域积渣,煤气流受阻,造成中心不聚集。而造成积渣的原因有两个方面:一是渣比上升,未净炉次增加,炉内受憋几率增加;二是外购焦粒度小、偏碎,造成中心死角堆变大,外购焦水分较自产干熄焦大,水分蒸发,料柱上部水膜效应。通过缩小矿布料角差,减少中心负荷,中心气流有好转。6 月上旬通过布料矩阵的调整发现,矿角差由9°缩小到7.5°,透指上升至16~17,压量关系宽松,但燃耗上升10~15 kg/t,渣铁热量不好保。为此,在保证炉况顺行的基础上,提煤降耗增产,从以下几个方面摸索参数:①降低渣比。鉴于当前70%~73%的烧结配比,渣比345 kg/t,计划调整蛇纹石为白云石,烧结比例能降低4%~6%,渣比下降12~15 kg/t。②提高鼓风动能,摸索现有渣比下的顶压参数。原鼓风动能8 500 N·m/s,通过调整参数后提高到9 500 N·m/s,稳定了中心。③中心温度控制在450 ℃左右的布料制度。3—4 月份为了排锌排碱,中心温度控制在550 ℃左右,燃耗达到了522 kg/t,上升了10 kg/t左右。④出净渣铁是关键,炉前组织尤为重要。雨季生产风险增大,采取适当退负荷、降煤比、减氧量的措施,优化炉前生产组织。

3.3 需要改善的问题

加强铁水罐的组织调配,进一步减缓炉前渣铁排放的压力。铁后待罐时间超出25 min 的还是偏多,4 个罐出铁的炉次偏多。主要原因铁水罐周转慢,拉重对空没有足够的铁水罐。未净堵口频次多,炉内憋渣铁风险大。

焦炭质量需要得到长期的保证,不光是理化性能指标,外观的粒度也需要加强入厂管理。根据5月份以来长期配加120料场外购焦的表现来看,高煤比状态下,小粒度焦炭的长期配加会造成中心死角堆的变大,不利于炉缸良好状态的保持和气流的稳定。

管道磨损压力大。4#高炉喷吹兰炭以来,车间要求配管工区加强看风口频次,30 min/次,并要求及时调整喷枪角度,并针对不好调整的喷枪及时予以更换,降低磨损风口的风险。

4 结 语

烧结矿质量的提升为高炉指标提升创造了条件,高炉长期稳定顺行的保持在原燃料好转的情况下有机结合。通过对喷吹系统的改造,提升喷吹能力,控制兰炭喷吹条件下的风险,并通过优化炉前渣铁排放和炉型维护,从而推动高炉兰炭喷吹条件下大煤比的顺利实现。

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