空分增压机故障检修

2020-09-24 07:30杨宝亮
设备管理与维修 2020年16期
关键词:齿轮轴蜗壳结焦

杨宝亮

(中国石化长城能源化工(宁夏)公司设备工程处,宁夏银川 750411)

0 引言

空分装置空气增压机(型号STC-GV16-6)全套进口西门子多轴式离心式压缩机,分6 级压缩,每级压缩后带有级间冷却。压缩机A、D 级入口带有入口导叶,级间密封为迷宫密封。增压机通过减速箱由汽轮机驱动,增压机的驱动轴为大齿轮轴,通过齿轮驱动A-B、C-D、E-F 三根小齿轮轴。小齿轮轴采用可倾式径向轴承,轴向负荷从小齿轮轴传到大齿轮轴,大齿轮轴采用双作用止推轴承。齿轮箱端口带有油密封环。减速箱和空气增压机之间采用干式联轴器。增压机齿轮箱为水平剖分形式。

1 维修目的

2013 年4 月检修中,更换大齿轮及A-B、C-D、E-F 级转子,调整齿轮箱水平度及各级进出口管道应力,轴振动及瓦温波动情况有所缓解,但E 级瓦温最高达到132 ℃,D、E 级轴瓦温度长期在100 ℃运行,E 级振动偏大、长期在30 μm 左右运行,此外E 级密封从上次检修后气体泄漏较为严重。

至2015 年3 月,增压机已连续运行接近两年,为投用以来最长连续运行时间,为进一步查找消除机组故障,保证长周期运行,计划借装置消缺机会,进行机组大修。

2 检修过程

(1)管道弹簧支撑固定:管线拆卸前测量好长度,用垫铁固定;级间换热器底座固定(固定后相当于换热器冲水工作状态,管道恢复时有较小的应力);膨胀节螺栓紧固;各级入口调整垫做好标记。

(2)3 月9 日拆卸联轴节护罩复查机组对中:增速机低0.36 mm,下张口0.07 mm;偏南0.51 mm,南张口0.04 mm(图1)。

图1 联轴节护罩复查

(3)复查增压机冷态水平。3 月7 日上午,用光学合像水平仪测B 高(0.77-0.15)/2=0.31 mm,D 高(0.75-0.17)/2=0.29 mm。光学合像水平仪测完后调转180°再测(图2)。

图2 光学合像水平仪

(4)3 月10 日拆卸各级出入口管线,并用百分表检测管道应力。其中B 级最大+0.11 mm,F 级出入口管线拆卸;蜗壳所有插件拆卸;轴承箱大盖螺栓全部拆卸具备吊轴承箱上盖的条件。

(5)3 月11 日吊轴承箱上盖,拆AB/CD 所有出入口管线;解体EF 轴承、形环、叶轮、密封、隔套(图3)。

(6)3 月12 日开始吊大盖AB/CD 蓝印实验,解体AB/CD 轴承,拆卸各级叶轮及各插件,复查各级蜗壳同心度A/B/C/D/F 符合要求,E 级蜗壳拆卸吊E/F 轴,大齿轮轴止推间隙测量0.23 mm(上瓦未安装时测0.26 mm,回装上瓦后实测0.23 mm)。

(7)3 月17 日检查机组测振点磁力情况A/B/C/D/E/F 及大齿轮轴头均在范围之内,新转子F 略大,超差0.4 mm。

图3 解体EF 轴承、形环、叶轮、密封及隔套

3 机组拆检问题

各部件结焦情况:A/B 为高性能轴承结焦不明显,C/D/E/F瓦结焦较为严重;大小齿轮有不同程度结焦,EF 轴齿轮结焦靠近非驱动端;大齿轮轴非驱动端轴头有机械损伤(轴位移探头处);止推瓦下瓦有轻微点蚀;CDEF 气封有不同程度冲蚀,E 级较严重;对中偏差大(张口超差最大0.07 mm);齿轮箱水平偏高B 高0.31 mm、D 高0.29 mm;CDEF 油挡回油孔偏小,入口过滤网杂物多密封垫损坏。

4 处理情况

(1)齿轮箱水平调整:B 点撤垫0.24 mm、D 点及中间撤垫0.25 mm;调整后用光学合像水平仪测A 高0.05 mm;C 高0.085 mm。

(2)用激光对中仪对机组对中进行测量、调整增压机高0.08 mm,下张口0.02 mm;左右北张口0.02 mm,偏南0.42 mm。

(3)C/D/E/F 更换新轴承,各瓦块油楔机加工,油楔开在出油侧;轴承喷油嘴改造,A、B、C 级轴承全部为Φ4.5 mm,D 级轴承由之前的4 个Φ4.5 mm、1 个Φ4.0 mm 全部更换为Φ4.5 mm,/E/F 轴承级由Φ4.0 mm 扩大到Φ4.4 mm;封堵各轴承油挡不用的仪表插头孔。

(4)检查各旧油挡,为了改善油挡效果,更换C/D/E/F 级轴承油挡,对轴承油挡探头孔进行封堵,并加大回油孔面积。

(5)大齿轮啮合蓝印检查,根据西门子要求进行红印试验,测量啮合间隙,保证啮合精度。

(6)更换C/D/E/F 气封。AB、CD 轴与大齿轮间隙压铅测量啮合间隙,各处结焦油管路清理喷嘴角度调整;E 级蜗壳回装调整,大盖、蜗壳各部件恢复,大齿轮非止推侧轴头损伤用油石处理,各叶轮用打压工具分次逐渐打压,每次打压保压10 min。

(7)出入口管道进行无应力安装,其中C 出口应力略大(-0.09 mm),调整C 级底部换热器后在范围之内。

(8)联轴器按标记安装,修复受损螺栓,螺栓用力矩扳手第一次150 N·m、第二次370 N·m 把紧。

(9)各换热器管路固定支撑恢复后复查机组水平及对中情况。增压机低0.17 mm、下张口0.01 mm;偏南0.62 mm、北张口0.03 mm;机组B 高0.03 mm、C 高0.11 mm。注意:压缩机蜗壳内各部件及各出入口法兰垫片均要作脱脂处理。

5 检修效果

3 月28 日设备开始油运,4 月6 日下午15:00 冲动试车,17:00 达到额定转速,所有参数均控制在要求范围之内,现运行正常。

经过机组的大修,更换EF 级转子,C/D/E/F 级轴承瓦块进行改造及轴承喷油嘴改造,齿轮箱、各级蜗壳的调整,气封的更换等工作,机组开车后各参数运行正常,之前的各隐患问题得到消除及改善。E 级轴瓦温度有检修前的最高132 ℃、正常98 ℃下降到73.5 ℃;D 级轴瓦温度有检修前的最高101 ℃、下降到50.4 ℃;E 级振动由检修前的30 μm 下降为7.8 μm。检修后机组A/B/C/D/E/F 级轴瓦温度最高82.5 ℃,振动全部<18 μm,彻底消除了机组轴瓦温度高、EF 级振动偏高的故障隐患;E 级密封从上次检修后气体泄漏较为严重的故障也得到消除,泄漏量由检修前的70 kg 降至15 kg;各级出入口管线密封良好无泄漏,机组热态水平符合要求。为机组长安稳运行提供了坚实的设备基础。

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