循环水应用技术管理与优化控制分析

2020-07-06 02:33:54刘大勇
吉林化工学院学报 2020年5期
关键词:倍数冷却水杀菌

石 磊,刘大勇

(1.吉林石化公司 有机合成厂,吉林 吉林 132000;2.吉林吉大化肥有限公司,吉林 吉林 132000)

我国工业冷却水约占工业总用水量的50%~80%[1],如何利用好工业冷却水形成正常的循环系统,成为循环水管理的突破点.循环水管理的关键之一是如何做好循环冷却塔的优化运行,提升浓缩倍数,达到节水目的.浓缩倍数是循环冷却水系统运行一项重要参数,它是循环冷却水与补充水含盐量的比值[2].是宏观表示循环冷却水系统中盐量平衡时重要水质指标.循环水场运行优化主要体现在浓缩倍数控制和优化上.二是做好循环水水质的控制,确保各项离子达标控制,降低腐蚀离子浓度,防止换热设备与管路结垢和腐蚀[1].为此循环水应用技术管理和优化控制显得成为重要.

1 本厂循环水现状情况

本厂循环水场共带10套装置、204台循环水换热器,分1#、2#水场.2#水场于2003年建成,带3套新装置,装置无泄漏,水场较小,水质情况较好,达到优化运行条件.1#水场带7套大装置,换热器常发生泄漏给水质带来较大的冲击,水质存在不稳定性,碱度、pH值较低,系统需加碱处理.同时换热器泄漏菌类滋生严重,造成水场粘泥物增多,浊度增高,需定期投加氧化性杀菌剂、冲击性投加非氧化性杀菌剂、剥离剂进行杀菌处理.由于1#水场于1978年1月动工,1981年5月投产,运行周期已达40年(冷却塔结构设计使用年限应为50年[3]).水场初步设计时保有水量较大,保有水量与循环水量接近1︰1,水场浓缩倍数偏低,水场运行经济性与2#水场相比存在差距.针对1#水场上述瓶颈问题,提出循环水水质技术优化措施,通过异常分析及处理对策,从循环水水质管理上进行控制,遏制循环水菌类滋生,改善水质品质.

1.循环水场控制:1#水场工艺控制稳定,累计运转12台水泵,供水温度、供水压力达到生产装置工艺要求,给、回水温差在4~5 ℃,供水压力达到0.50 MPa,能够满足生产工艺要求,但节电上缺少经济性.

2.腐蚀数率对比:循环水场腐蚀数率均低于国家控制标准≤0.075 mm/a[4],合金钢≤0.050 mm/a[4]通过模拟换热器腐蚀数率数据可以看出,水质各项指标达到控制要求,1#水场腐蚀数率控制值高于2#水场腐蚀数率,腐蚀倾向大于2#水场.1#水场水质腐蚀上还有待于进一步提高.

表1 月份腐蚀数率数值与控制值比较关系

腐蚀效率图1 月份腐蚀数率数值与控制值对比关系曲线

从图1可以看出1#水场腐蚀数率达到控制要求,高于2#水场,腐蚀倾向高于2#水场.

3.循环水质漏按:一是1#水场存在漏氨,造成碱度偏低,需长期加碱进行处理.pH值偏低,粘泥物增多,腐蚀倾向加剧.(反映水质腐蚀趋势,主要通过饱和指数、稳定指数、结垢指数来判断其结垢和腐蚀[5],通过结垢指数P.S.I=2pHs-pHeq<6时,结垢.P.S.I=2pHs-pHeq=6时,不结垢、不腐蚀;P.S.I=2pHs-pHeq>6时,腐蚀.通过计算结构指数,判定1#水场属于易腐蚀结构.

图2 本厂漏氨渠道内粘泥物滋生繁殖

4.水场流速偏低:本厂有20台换热器流速低于0.5 m/s,达不到控制要求,造成易结构和腐蚀.(循环水流速:循环冷却水水管程流速应大于1.0 m/s[6];循环冷却水壳程流速应大0.3 m/s[6]).换热器流速低于0.5 m/S换热器堵塞严重,腐蚀结构严重.

5.1#水场浓缩倍数偏低:与设计保有水量过大有关;同时循环水存在一定泄漏,各项损失较大,造成水质浓缩倍数进一步降低.

图3 换热器管腐蚀

浓缩倍数数据对比图4 月份浓缩倍数数值与控制值对比关系曲线

从图4可以看出,1#水场浓缩倍数偏低,与同行业有一定差距.

2 循环水场优化控制

1.节电控制上:水场根据季节变化,调整泵运行台数:1#循环水场循环水泵根据季节变化进行及时调整,采取冬季10台泵运行,夏季12台泵运行,达到节电目的,月创益32~35万元.水场根据天气情况及时调整挡风板,确保水温控制在18~25 ℃,达到生产装置运行需要.但拆挂挡风板调整水温,自动化水平低.

2.节水措施:实现循环水零排污,降低补水量控制.1#水场补水量由原来的400 t/h降低至250~300 t/h,补水率从1.5-2.2降至1.05-1.1,节约价值40~60万元.

3.水质定期管理:水场每年7月份定期进行一次化学清洗、预膜操作:对换热器进行彻底的清洗及预膜,确保换热器生成保护膜,防止换热器的腐蚀和结垢.(碳钢系统中基本采用磷系预膜,特别是磷-锌复合预膜剂应用最广[1]).1#水场化学清洗效果较好,锈片除锈率93.47%;预膜形成彩膜,滴定时间42 s,达到硫酸铜滴定≥10秒控制要求.水场每年进行3次的杀菌、杀菌剥离:投加非氧化性杀菌剥离剂,有效的进行系统的杀菌、剥离效果明显,杀菌率97.26%.杀生剂可分为氧化性杀生剂和非氧化性杀生剂[2].水场以氧化性杀菌剂为主,每周投加2次,非氧化性杀菌剂以冲击性方式投加,进一步杀死产生耐药性的细菌,效果较好.

4.水场实现全自动加药:根据电导率计算浓缩倍数实现缓蚀剂和阻垢剂的自动投加.通过计算程序,实现加药泵全自动控制,缓蚀剂和阻垢剂浓度有效控制,实现水质优化受控.

5.循环水在管理上总结出“四步”巡检法:“一看、二嗅、三摸、四分析”,一看:接班后由循环水岗位班长对循环水外观(水的颜色)进行观察;二嗅:接班后由循环水岗位人员对循环水味道进行闻味(在吸水池人孔处闻水是否有物料味);三摸:清洗渠道滤网时用手摸一摸污泥是否滑(滑证明有生物粘泥产生,需进行杀菌处理);四分析:对循环水主要攻关数据进行分析(分析数据变化趋势),根据分析结果及时准确调整加药量,做到药剂量跟踪到位,水质控制监测到位.

6.加强腐蚀倾向控制:一是通过投加缓蚀剂遏制腐蚀加剧;二是通过加碱提高pH值,使pH值达到7.5~8.0;三是提高硬度和碱度,碳钢腐蚀速度小;四是控制氯离子控制<300 mg/L,降低腐蚀穿透能力,降低腐蚀;五是降低悬浮物<30 mg/L,降低局部腐蚀.现水场一是旁滤系统已投用,降低悬浮物;二是加强化工装置换热器的排查,降低泄漏,降低COD含量,降低厌氧菌滋生繁殖;三是加大杀菌剂用量,余氯控制在0.1~0.5 mg/L,降低微生物量,降低异养菌、铁细菌和硫酸盐还原菌及真菌的产生;四是对8台换热器流速低于0.5 m/s的换热器进行更新.(水流速控制在0.9~1.2 m/s,金属腐蚀最小[5].)

7.控制各项损失,减少补水量:在循环冷却水系统中,补充水量=排水量+蒸发损失水量+风吹损失量+漏失水量[2].其中蒸发损失量与进、出口水温及蒸汽损失系数有关,这与水场设计参数有关,很难进行控制.但其它损失量均能进行控制.降低补水量,就是减少排污量、减少泄漏量,减少风吹损失.而减少排污量,就是要保证水厂有较高的浓缩倍数.本厂2#水场补充水量60 t/h,其中系统无泄漏大,浓缩倍数平均4.5,系统正常无排放水量,系统运行较为优化.现1#水场以采取措施提高浓缩倍数.

3 1#循环水场存在问题原因分析及处理措施

3.1 循环水场碱度呈下降趋势,系统需加碱进行处理

本厂1#水场循环水碱度呈缓慢下降趋势,主要原因是氨泄漏.当循环水系统漏氨时,在硝化菌群的作用下,NH3发生硝化反应,产生大量的亚硝酸根NO2-和硝酸根NO3-,使循环水的pH值、碱度降低加氯失效[2],对设备产生腐蚀,同时为系统微生物群创造了更加合适的生长条件,使它们快速繁殖,导致循环水浊度增大,粘泥量明显增加异养菌超标.

采取措施:

1.提高冷却水的pH值或采用碱性冷却水处理可以抑制循环冷却水系统中金属腐蚀[5].本厂通过加碳酸钠来维持循环水碱度在40~50 mg/L,每年加碱平均在25~30 t.

2.增加氯片投加量,进行系统杀菌.

3.投加非氧化性杀菌剂,提高杀菌效果,防止菌藻繁殖.

4.投加杀菌剥离剂,剥离系统产生的粘泥防止粘泥物滋生.

5.进行系统化学清洗、预膜.

3.2 1#水场浓缩倍数偏低:

中石油企业浓缩倍数控制>4.0,但1#循环水场浓缩倍数在2.1-2.5浓缩倍数偏低原因:

1.1#水场蒸发量较低,给水、回水温差3~4 ℃.

2.1#水场保有水量3.3万吨,循环水量3.5万吨/h,循环水量与保有水量的比例接近于1︰1,循环水蒸发浓缩后离子被保有水量稀释,循环水中各离子浓度降低.

3.循环水系统存在一定的泄漏,循环水流失,补水量增大,造成浓缩倍数进一步降低.

4.水场带装置较多,系统有一定泄漏,系统有一定排污,造成补水量进一步加大,浓缩倍数进一步降低.

浓缩倍数偏低采取措施:

(1)循环水系统查找泄漏源,切断泄漏点,实现水场零排污;

(2)各生产装置加强换热器运行管理,对于低流速换热器进行改造,降低设备腐蚀泄漏,减少泄漏频次.

(3)两个水场旁滤系统投用,增加处理量,降低悬浮物,降低循环水浊度,提升水质质量.1#水场均采用自动化砂滤系统,定期反冲洗,提升水质质量.旁滤池处理水量400 t/时左右,达到处理水量2.1%.(一般将循环系统中2%~5%的水量通过旁滤池后,再返回系统[2].)

(4)控制好加药量,降低微生物、异养菌量,降低循环水腐蚀数率,确保水质达标.

(5)查找地下循环水泄漏、各装置排放造成循环水的浪费.降低过滤水用量,提升循环水各离子浓度,增加浓缩倍数.

(6)1#水场通过上述查摆措施的实施,已降低补水量80~100 t/h,浓缩倍数已提升至3.0~3.5,水场优化运行效果明显.(浓缩倍数由3提高到5,即节约补充水量20%左右,减少排污量50%以上[6].)

4 循环水场提升下步管控措施

1.1#水场监测换热器进行更新改造.由于1#水场监测换热器已运行多年,很难达到实际现场模拟换热器效果,数据监测值还存在一定误差,监测换热器需要进行更新.

2.循环水场填料更换:1#水场填料2003年更换后一直未进行更新,现破损较严重,应进行更换.2#水场填料更换时间为2005年,填料有一定破损,换热器打开有黑色填料皮,对两个水场填料利用检修时间进行更换.在西欧、美国及日本等工业发达国家要求塑料填料的正常使用寿命为20年~25年.但我国填料很难达到上述使用寿命.主要是塑料片材不合格,采用劣质聚乙烯树脂,配方不当、片材中掺入过量的碳酸钙、增塑剂或掺入再生废旧塑料[3].

3.1#水场补水阀现手动进行现场开关,应建议改为气动调节阀:根据吸水池液位,控制室实现DCS自动调节.

4.1#水场建议采用先进技术,实现挡风板自动投加:每年冬季手动挂挡风板,工作量大,安全系数低,同时摘挂挡板造成水质浊度、铁变化较大,影响水质指标.温度发生变化,摘挂挡风板增加工作量,造成一定滞后,为此1#水场建议采用先进技术,实现挡风板自动投加.

5.两个水场循环水场杀菌剂固体氯片改为次氯酸钠运行,通过泵实现自动投加,降低环境污染,节约人工、成本费用.

5 循环水水质异常处理

1.查找泄漏源:为了防止换热器泄漏对循环水系统的污染,及时发现和及时处理是保证保证循环水系统高效平稳运行的关键.

2.制定泄漏处理方案:通过感官指标和检验指标的判定泄漏源,通过分析数据采取对应处理措施,实现加药果断,处理及时的效果.

表1 水质异常指标

3.水场回水线监测:通过监测回水指标、测爆分析查找泄漏源,切断泄漏源,缩短排查时间,及时切除泄漏换热器.

4.泄漏应急处理的技术:

(1)为了避免泄漏对系统造成的影响,循环水场具有应急处理措施及药剂贮备.

(2)发生泄漏时,应控制好循环水中微生物的过度繁殖,改用有针对性的杀菌剂进行定期杀菌剥离处理.

(3)具有强烈腐蚀性介质泄漏,尽早进行置换处理,必要时系统进行重新清洗和预膜处理,清洗和预膜阶段控制好系统pH值.

(4)系统发生腐蚀现象,应加大缓蚀剂投加量.同时进行大量置换排放,置换合格后,加大药剂量的投加.

(5) 如果系统产生泥垢沉积,要利用杀菌剂和剥离剂进行交替清洗.每个药剂运行时间超过48 h,进行大量置换排放,药剂投放量为正常浓度的1.5~2倍为宜.

6 结 论

通过循环水水质应用技术与优化管控,提高水场浓缩倍数,实现水质达标运行,确保水场达到同行业先进水平.从优化管理、数据分析、泄漏处理、措施与管理等方面阐述了提升循环水场优化调优的措施,对各类水场优化与管控有一定借鉴作用.

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