10 m³电铲旋转供气装置创新改造

2020-06-15 06:34林振源
冶金动力 2020年5期
关键词:电铲气路供气

臧 明,林振源

(马钢(集团)南山矿业公司,安徽马鞍山 243000)

1 背景

电动挖掘机又称电铲是露天矿主要采掘设备,电铲的生产能力是露天矿重要的经济技术指标,是确定运输设备及其它主要生产设备数量的基础。目前,露天矿采掘设备向大型化、集成化方向发展是世界性的趋势。通过矿用机械的多年发展,电铲这种矿用采掘设备不断进步,涌现了众多具有自主知识产权的新产品,同时在国际市场中占领了很高的份额。WK—10B 电铲是WK—10 型电铲的第三代改进机型,也是10 m³电动挖掘机目前的主导产品,属于矿用机械正铲式挖掘机,主要用来剥离和采掘露天矿山的岩石及矿石。此种电铲单台每班次(9 h)可采掘一万吨左右的矿石,生产效率十分高。电铲中央枢轴上部的行走旋转供气装置漏气,会造成整个电铲车下行走部分无法正常工作。因结构特殊拆装工作量大,出现此种故障后,抢修时间较长,对采场的生产组织造成很大的影响。

2 旋转供气装置结构及原理

电铲作业时上部平台与下部底盘之间会进行回转运动,中央枢轴是用来联接电铲上部平台和下部底盘的构件。它安装在电铲回转平台的中心孔内,在平台上面焊装了C形卡板和止动键,以防止其与平台发生转动。下部在底架梁内用球面垫圈、枢轴螺帽进行轴向固定。上部依次安装有旋转润滑脂接头、旋转气接头、低压集电环、高压集电环及安全护罩。如图1所示。

图1 气接头安装示意图

中央枢轴为空心轴结构,通往电铲车下部分的压缩空气管路,润滑油脂管路以及车下电动机、电磁阀的电缆和控制线均从其中心孔内通过。

如图2 所示,行走旋转气接头起到将平台机械室内空压机的压缩空气送至车下,打开行走电动机抱闸和拨叉离合器的作用。

图2 旋转气接头示意图

如图3 所示,电铲行走部分由行走电动机提供动力,电动机的制动闸轮为气压制动,属常闭式,不通气,抱闸打不开,无法工作。

图3 行走部分气路图

3 原维修方法

行走旋转气接头管路是经中央枢轴中心空腔通至行走各部分的,因此,要想更换气接头的密封件,必需要将安装在其上的其它部件全部拆除后,才能进行维修。操作步骤如下:(1)拆除安全护罩;(2)拆除高压集电环(由于高压集电环通有6000 V的高压电,拆除之前,必须将整台电铲的高压电拉断,另从外部变压器引入电源,以供维修改造使用,主要为照明、电钻、磨光机使用);(3)再将低压集电环及各电缆、小线接头拆除;(4)对万向气接头进行拆卸;(5)将各环所连接的电缆、线路及风管全部从中央枢轴的空腔内抽出,以便于恢复安装时的操作;(6)拆解气接头,更换V 型密封组件;(7)逐步进行恢复组装,试车。

整个检修过程十分繁琐复杂,劳动强度大,而且耗费工时长,对生产的影响大。所以,优化气接头的结构方式,简化操作难度,有利于提高生产效率。

4 创新解决方案

针对供气装置结构方式的优化方案,将原有的行走气路由串联系统改变为并联系统。通过增加系统的并联单元数,来提高系统的可靠度与维修性。根据设备实际情况,采用一种外形体积小巧的旋转气接头并联入行走气路,作为备用气路,当原气接头损坏时,就可切断原气路,将备用气路接入使用,见图4。

图4 优化后气路图

具体方案:在装置最上部高压集电环的顶部压盖孔内车出内螺纹,配制一个气接头底座,将新的气接头安置于其上,见图5。

图5 优化后安装示意图

装上高压橡胶风管通至车下备用。为保险起见,在处于高、低压集电环内的一部分风管上套上绝缘程度为10 kV 的令克棒。这样就解决了繁杂拆卸与安装工作,大大缩短了维修工时,降低了劳动强度,提高了生产效率。同时原有的气接头仍保留使用,只在大中修时对其进行维修;整个改造工作方便快捷,成本低廉。

5 方案评价

5.1 改造效果

通过对WK—10B 电铲旋转供气装置的优化改造,大大提高了设备可靠度和维修性,简化了检修工艺,缩短了检修工时,降低了劳动强度,提高了生产效率。低廉的改造成本,获得了良好的实际效果。

5.2 效益分析

改造前后检修参数对比见表1。

表1 检修参数对比表

改造前:每次检修需电、钳工各两人,耗时2~3天(按2.5天计算,每天8 h)。检修工时为:4×2.5×8=80 h;

改造后:每次检修仅需一名钳工,耗时1 h。检修工时为1×1=1 h;

提高工效:80÷1=80(倍)。

间接经济效益:每班次可生产1 万t原矿,2.5 天5个班次;

5×1万t=5万t。

整个改造工艺简单、成本低廉,同时大大简化了检修工艺,缩短了检修工时,提高了生产效率。

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