陈仁桂,杨 浩,蓝东华,黄金宁,朱玉涛
(广西南南铝加工有限公司,广西 南宁 530031)
7075铝合金由于具有高的强度性能、易加工等优点,已成为常用的高等强度可热处理强化的铝合金,被广泛应用于航空航天领域[1]。随着航空航天工业的不断发展,宽幅板材(宽度大于2 300 mm)的需求越来越大。传统装备工艺生产的7075铝合金铸锭规格普遍较小,目前铸锭宽度一般小于2 000 mm,受限于此,只能用横轧+纵轧方式生产宽幅板材,但这种生产方式会出现成品率低、生产困难、成本高等各种问题。
宽度大于2 000 mm的大规格7075铝合金扁铸锭在国内非常少有。使用大规格铸锭生产宽幅板材将具有明显优势,其无须宽展直接纵向轧制,能减少宽展轧制道次,保证轧制过程中铸锭温降,提高成品率,降低生产成本。但7075铝合金由于合金化程度高、成分复杂、结晶温度区间宽、铸态组织塑性低,铸造时裂纹倾向非常大。特别是随着铸造宽厚比及铸造截面的增大,铸造时还容易出现如锭尾塌裂、小面漏铝、铸锭悬挂、大面漏铝、过渡区热裂等问题,使铸造成功率很难保证[2-3]。因此需要探讨7075铝合金大规格扁锭铸造工艺以满足轧制生产要求。
生产7075铝合金大扁锭的主要工序包括配料、熔炼、保温、精炼、过滤、铸造、去应力等。本试验用7075铝合金的化学成分见表1。
表1 7075铝合金化学成分(质量分数/%)Table 1 Compositions of 7075 aluminum alloy(wt/%)
根据表1所示成分计算纯度99.80%以上的重熔铝锭和7075铝合金返回料、锌锭、紫铜等的用量。重熔铝锭中w(Si)≤0.03%,7075铝合金返回料占比为20%~60%。
将铝锭、锌锭、紫铜及7075铝合金返回料投入55 t熔炼炉,当炉料熔化1/3时开启电磁搅拌器。熔体温度达到720℃后加入Al-Cr、Al-Ti、Al-Mn中间合金及镁锭,达到目标合金成分时,得到化学成分合格的铝合金熔体。
将铝合金熔体转注到保温炉。用氩气与氯气混合气体精炼,通入氩气与氯气流量的比例为20∶1,精炼时间为60 min,精炼2次,间隔60 min。
炉内精炼完成后倾动保温炉使熔体流经在线精炼除气装置,通入氩气与氯气流量的体积比为9∶1,控制转子转速580 r/min。在线添加Al-Ti-B晶粒细化剂,添加速度为320 cm/min,熔体流过30ppi(每英寸长度上的孔数)陶瓷过滤板进行过滤除渣。
采用Wagstaff铸造机自动化控制铸造系统,对铸造冷却水流量、铸造速度、结晶器液位高度、起始填充时间等自动化控制。
采用软起铸方式,先将软起料通过主流槽填充到结晶器中,填充时间98 s,填充完成后进行自动铸造,铸造速度为22 mm/min~40 mm/min,铸造温度为670℃~680℃,冷却水温度为35℃~40℃,冷却水流量为30 m3/h~40 m3/h,冷却水压为0.2 MPa~0.35 MPa,结晶器液位高度为60 mm~80 mm,待软起铸造长度到100 mm后,停止软起料的添加,迅速切换到正常料继续铸造。铸造速度为40 mm/min~50 mm/min,铸造温度为675℃~685℃,冷却水温度为35℃~40℃,冷却水流量为40 m3/h~70 m3/h,冷却水压为0.4 MPa~0.55 MPa,结晶器液位高度60 mm~100 mm,铸造完成后获得2 540 mm×550 mm规格的7075铝合金扁锭,如图1所示。
铸造结束后对扁铸锭进行去应力退火,退火制度为300℃10 h,避免铸锭产生炸裂。
将铸锭切除底部450 mm后,取试样进行化学成分、高低倍组织分析,取样位置如图2所示。
化学成分分析取样位置如图2所示的上部,取点为10个点,分析结果见表2。由表2可知,铸锭成分分布均匀,均在控制范围内,成分偏差小于10%。
表2 主要成分分析结果(质量分数/%)Table 2 Analysis results of the main element contents(wt/%)
将低倍试样在浓度为150 g/L的NaOH溶液中浸泡5 min后观察低倍组织情况,结果见表3。
表3 低倍组织分析结果Table 3 Analysis results of macrostructures
铸锭去应力后,分别取铸锭芯部、1/4对角线位置、边部处试样进行高倍组织分析(参见图3),晶粒平均尺寸分析结果见表4。
表4 铸锭晶粒尺寸分析结果Table 4 Analysis results of the grain size
氢含量对最终产品的综合性能(尤其是裂纹扩展速率)有重要影响。所用测氢设备为西南铝生产的ELH-IV型测氢仪,经除气箱除气后,熔体氢含量为0.08 mL/(100 g Al)。
对试验铸锭进行水浸探伤,根据波形特点、分布情况、传播时间等信息可以对缺陷进行检测和定位分析。7075铝合金扁锭超声探伤结果显示,铸锭顶、底部存在较多缺陷,通过切头、尾后可以去除。其余部分未检测到铸锭内部的夹杂、气孔、裂纹和组织粗大等宏观缺陷,检测结果等级为A级。
气孔和夹杂二者相互影响,相伴相生。在熔体中加入一定量的熔剂,通过一系列的物理化学反应可以达到除气除杂的目的。但使用熔剂后会造成一定量的残留,对于大规格高品质铸锭危害极大。因此在不使用熔剂的情况下使用氯气、氩气混合气体进行多级精炼,混合气体通过转子注入熔融金属中,以细小的分散气泡的形式存在于熔融金属中。加入的氯气和碱金属反应并生成氯化物,靠浮力或依附在气泡表面上带动夹杂物、气体和盐等杂质上浮,达到净化熔融金属液体的作用。使熔体氢含量不大于0.10 mL/(100 g Al),可有效改善铸锭质量及提高铸造成功率。
当铁和硅比例不当时,对大规格7075铝合金铸造裂纹有明显的影响。硅与镁形成Mg2Si相,当镁过剩时,降低了Mg2Si在基体中的溶解度,降低合金的塑性。因此尽可能降低硅含量,同时确保w(Fe)/w(Si)>2.0,避免形成Mg2Si相。
7075铝合金大规格铸锭容易在铸造中产生皱褶,太深的沟槽会导致铸造裂纹。因此铸造大规格7075铝合金扁锭时,往合金中加入w(Be)=20×10-6~50×10-6的铍,铍在氧化表面积聚,降低氧化速率,减少铸锭中夹杂物含量,降低铸锭表面拉裂风险,提高铸造成功率。
大规格7075铝合金扁锭铸造失败一般是因开头塌裂、漏铝原因导致的。针对不同的规格以及不同的合金,可有针对性的调整软起料的成分来抑制起铸阶段的开裂。在铸造开头采用软起铸可以有效的避免铸锭成型困难问题。使用软起铸方式不仅可以降低刮水环带来的生产成本提高,而且可以增加铸锭冷却强度,极大的细化内部铸造组织,减小成分偏析。
结晶器采用多级可控强冷结晶器,有上下两排出水孔,由6根进水管控制,冷却水流量由Wagstaff系统精准控制。一次冷却水喷射至结晶器围裙位置形成一次缓冷,起到形成壳的作用。然后顺着围裙流至铸锭上,通过一次间接式缓冷对冷却水进行加热,减小一次间接冷却跟二次直冷的温度梯度差,可明显减少铸锭激冷和冷却梯度差,从而使铸锭应力分布均衡。当铸锭达到一定长度后直接接触三次冷却水进行三次增强冷却,极大细化内部晶粒,减小芯表晶粒尺寸差别,同时保证铸造成品率。
为了避免铸锭边角冷却强度过大引起开裂,结晶器大小面圆弧半径采用100 mm。结晶器大面边角水孔和结晶器小面边角水孔至少堵塞4~8个。控制铸锭边角的冷却强度,降低了铸造过程中的应力,使得最终制造的7075铝合金大扁铸锭无裂纹、无冷隔等缺陷。
通过对7075铝合金2 540 mm×550 mm规格扁锭铸造工艺试验研究,得出以下结论:
1)7075铝合金2 540 mm×550 mm扁锭解决了航空货运用成品宽度超过2 300 mm的宽幅铝板材必须横轧的问题,板材成品率提高30个百分点,有效地降低了生产成本。
2)不使用熔剂并且采用多级高效除气、除渣技术获得高纯净化熔体。使熔体氢含量不大于0.10 mL/(100 g Al),可有效改善铸锭质量,提高铸造成功率。
3)采用软起铸方式,在铸造速度为40 mm/min~50 mm/min、铸造温度为675℃~685℃、冷却水温度为35℃~40℃、冷却水流量为40 m3/h~70 m3/h、冷却水压为0.4 MPa~0.55 MPa、结晶器液位高度60 mm~100 mm的条件下,铸造出2 540 mm×550 mm规格的7075铝合金扁锭。该扁锭无裂纹、锭尾塌陷、皱褶等表面缺陷,内部组织无裂纹、气孔、夹杂、羽毛晶、光亮晶等冶金缺陷,成分均匀,晶粒度细小。