热风整平中小焊盘不上锡改善

2020-04-18 06:07嵇富晟陈兴国
印制电路信息 2020年3期
关键词:焊锡整平热风

嵇富晟 陈兴国

(苏杭科技有限公司,江苏 涟水 223400)

0 背景

无铅热风整平焊锡(HASL)工艺在生产中,印制电路板(PCB)单点不上锡缺陷始终困扰着我们,通过收集QC的数据来看,2019年1月~4月份单点不上锡缺陷比例约为30%,严重影响到生产的正常运作。

如果不上锡产品流失到客户端,将会影响公司的品质形象,甚至会导致客户抱怨、投诉、索赔,进而会导致订单缩水。

为此,我们决定对此类不上锡的缺陷问题组建了QC攻关小组,进行重点研究、及时改善。

1 项目准备

1.1 团队组建

QC攻关小组由工艺工程师本人担任组长,生产部、品质部的相关主管与工程师任副组长,相关生产工序的领班与员工为组员,并进行分工协作,同时聘请工艺部、品质部和生产部的经理为辅导员,对项目实施步骤进行指导监督项目开展进度。

1.2 制定计划与目标

此项目QC攻关小组计划在7月、8月、9月三个月内解决问题,从数据收集、原因分析、制定对策到改善实施、效果评价、效果跟踪、标准化落实、完善管理体系,在10月QC小组成果发布。

通过收集QC检验数据,1~4月份热风整平小焊盘不上锡缺陷率约为30%,与PCB制造同行小焊盘缺陷不良率约为10%相比差距较大。经过团队讨论,决定要体现高要求、高标准,确定攻关目标要求小焊盘不上锡缺陷率不得高于5%。

2 项目实施

2.1 缺陷性状分析

通过缺陷实物观察分析如下:不上锡缺陷均体现在大铜皮阻焊开窗焊盘上,大铜面上开窗小焊盘出现单点露铜不上锡;大铜皮上的阻焊开窗铜字符存在上锡不均现象;小焊盘比正常焊盘小约20%左右;此类焊盘没有油墨和异物粘附(见图1)。

图1 热风整平不上锡现象

2.2 鱼骨图分析

不上锡分析(见图2)。

2.3 制定对策

不上锡分析问题对策见表1。原表中完成期限、责任人、对口支援人、验证人栏目均被省略(见表1)。

2.4 对策实施

本次研究只从热风整平工序落实改善,故主要从以下8个方面进行阐述(见表2)。

3 项目评价

3.1 数据收集

收集2019年1~9月份的热风整平焊锡的IPQC检验报表,不上锡缺陷统计如表3和图3。

3.2 数据分析

根据2019年前九个月的热风整平焊锡不上锡比例推移图可以看出,1~4月份不良比例平均为30.25%;5~6月份处于改善中,不良比例有所下滑,平均为21.91%;而在实施阶段,即7~9月份,不良比例均处于稳定阶段,平均为1.84%,达到预期目标,说明目前改善效果良好(见图4)。

4 项目总结

4.1 改善重点

图2 HASL不上锡分析

表1 小焊盘不上锡改善对策

表2 HASL工序改善实施

表3 HASL的IPQC检验报表

图3 不上锡时间推移图

图4 HASL不上锡改善效果

热风整平焊锡不上锡产生原因很多,通过鱼骨图分析本次小焊盘不上锡缺陷,共挖掘出十二个产生原因,主要针对热风整平焊锡工序的八项制定对策并实施。

4.2 改善效果确认

主要从资料设计(字体设计成连体)、设备改造(助焊剂恒温系统、计数报警器)、物料管控(助焊剂寿命控制)、工艺参数优化(微蚀量调整、锡温保证、浸锡时间延长)、保养重点(清机效果)几个方面落实改善,体现出改善效果。

4.3 标准化

将有效的改善对策列入工艺文件,实现标准化(见表4),以达到长期有效。

4.4 成本节约

(1)以热风整平上锡不良品的返工成本计算,改善后的经济效益(见表5)。

(2)效率提升。

①相对之前,每月平均可以减少556 m2的返工面积;

②按照平均工效32.5 m2/H计算,则可节约工时556/32.5=17.1 H;

③按照工序人工单元成本89元计算,返工时至少需要4人方可完成,则可以节约人工成本:89 ×17.1×4=6087元/月。

另外,若还包括潜在的无形收益,如交期、工效、运营成本等等,收益更大。

5 结语

对于小焊盘不上锡存在的原因较多,如油墨偏厚、显像不洁、大铜皮上形成的封闭区域、热风整平的上升及下降速度、不同助焊剂的特性等,在这里不再赘述。本重点只在热风整平工序作研究,通过现状分析、缺陷产生的主要因素进行有目的的系列改善,以试验数据为基础,以结果为导向,在团队的密切配合下如期完成专项改善,达到了预期目标。

表4 改善对策标准化

表5 改善后三个月的经济效益

目前生产顺畅,满足了品质需求,其中助焊剂恒温控制系统改造正在专利申报进行中。在此要感谢领导们的支持和指导!感谢团队各成员的积极配合和努力!

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